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瓦斯抽放泵减速箱冷却水独立系统的设计

收稿日期:2017?11?

30作者简介:李向南(1987-),男,陕西商南人,助理工程师,从事煤矿瓦斯抽采系统设备维护管理工作。

doi:10.3969/j.issn.1005-2798.2018.03.023

瓦斯抽放泵减速箱冷却水独立系统的设计

李向南

(晋能集团三元煤业股份有限公司,山西长治 046013)

摘 要:在瓦斯抽放泵的实际运行过程中,由于减速器冷却效果不佳,导致瓦斯抽放泵无法长时间连续运转,频繁停机与启动,无法达到安全高效运行的要求,通过研究,设计了冷却水独立系统,很好地解决了此问题。

关键词:瓦斯抽放泵;减速箱;冷却水独立系统

中图分类号:TD712+

.63 文献标识码:B 文章编号:1005?2798(2018)03?0054?

02 对于高瓦斯矿井和突出矿井而言,瓦斯抽采无

疑是第一要务。我国2

004年提出了煤矿安全生产的12字方针“先抽后采,以风定产,监测监控”,首先提出先抽后采,足以见得瓦斯抽采的重要性。无论是地面瓦斯抽放系统,还是井下移动瓦斯抽放系统,瓦斯抽放泵都绝对算得上瓦斯抽采系统的心脏[1]。

目前,瓦斯抽放泵的类型有水环式真空泵、离心式鼓风机和回转式鼓风机三种。我国使用的大多为水环式真空泵,抽放泵在运转过程中大功率的损耗,加上抽放时气体受到压缩产生大量热量,造成泵体温度升高,对抽放泵、电机以及减速箱造成损伤,导致抽放泵无法长时间运转。

1 问题的提出

山西晋能集团三元煤业瓦斯抽放泵站共有4台

水环式真空抽放泵,型号为2BEC72,电机型号为

YB2,最大吸气量为510m3

/min,极限压力为160hPa,两用两备,其中瓦斯抽放泵和减速箱都是使用循环水降温。通过现场测量,循环水进水温度为30℃,出水温度为60℃,减速箱由于特殊的构造,对冷却水温度要求最高。

抽采泵的减速箱采用的是西门子S/N-JKD型减速箱,采用320润滑油,油池容积为120L,依靠一根细铜管环绕贯穿整个减速箱,作为冷却水通道,对减速箱进行冷却,防止润滑油超温失效,导致减速箱齿轮损坏。而减速箱冷却水采用的是与抽放泵同样来源的循环软化水,经过泵体、减速箱流出至低位软化水池,然后由水泵打入高位水池,自然流入抽放泵和减速箱内,循环往复,这样,造成减速箱的水质和

温度无法保证,经常发生减速箱超温事故。

2 抽放泵减速箱超温故障分析

循环水在抽放泵体内与井下抽出的煤层气相混合,然后经过气水分离,气体排出,循环水回到低位水池,在气水混合的过程中,水混合了气中的煤尘、煤渣等杂质,使得循环水的纯净度严重降低。

水经过泵体内吸收了大量热能,同时流经抽放泵前后轴、减速箱的冷却水也带走了轴承、齿轮转动所产生的大量热能,导致循环水的温度大幅上升。

减速箱的冷却水通道是一根直径很细的铜管,必须要不间断的、可以充满整个通道截面的水流过,带走大量的热量,以保证润滑油和减速箱轴不会超温运行。而循环水中的大量杂质会严重缩小冷却水通道的横截面积,从而导致水量减少;而且高温的循环水进入冷却管道,无法带走足够的热能,两者效果叠加,就导致减速箱的冷却效果严重不足,减速箱时常处于临界高温运行,为抽采系统运行的可靠性埋

下了重大隐患[2]

正因如此,在实际运行中,减速箱的温度往往是抽采泵运行时间长短的决定性因素。晋能集团三元煤业的抽采泵,每月切换1次,到了夏季,环境温度上升,致使循环水温度上升,设备自身运行温度也升高,最终导致减速箱频频超温,常常运行半个月就不得已切换至备用泵运行,让减速箱冷却降温,同时对减速箱进行冷却水通道的除渣除垢工作,耗时费力,而且极大地降低了抽采系统运行的安全性、可靠性。根据全国煤矿瓦斯抽放系统的事故统计,更换整个

减速箱的案例也是屡见不鲜[3]

可见,提高减速箱的运行安全性及可靠性的关

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