当前位置:文档之家› 锅炉爆管事故分析与处理

锅炉爆管事故分析与处理

锅炉爆管事故分析与处理
锅炉爆管事故分析与处理

锅炉爆管事故分析与处理

摘要

锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。如果管理不严、使用不当就会发生锅炉事故,严重时会发生破坏性事故,造成不可弥补的损失。因此,我们必须了解锅炉运行时的安全操作步骤,以及各种事故的预防方法和应对措施。本论文以实习单位义马气化厂的锅炉为研究对象,采用理论与实际相结合的研究方法对锅炉事故的产生、预防、处理进行研究。目的在于使我们在以后的工作中杜绝锅炉事故的发生,使锅炉安全稳定的运行。

关键词:链条锅炉;锅炉运行;安全;事故处理

Abstract

Boiler is a kind of pressure equipment, it often is in high temperature operation, but also by the smoke of harmful substance in erosion and fly ash wear. If use undeserved, lax management, boiler accidents occurs, the serious accident happens, damaging cause irreparable damage. Therefore, we must understand the safe operation of the boiler operation steps, and various kinds of accident prevention methods and measures. In this paper the internship units of boiler horse gasification righteousness as the research object, by integrating theory with practice of research methods for boiler, accident prevention and treatment. The purpose is to make our future work in eradicating boiler accidents, the safe and stable operation of the boiler.

Key Word: Chain boiler Boiler Operation Safe Incident Handling

目录

第1 章绪论 (4)

1.1 锅炉爆管事故及处理 (4)

1.1.1 锅炉爆管事故介绍 (4)

1.1.2 锅炉爆管处理应注意的问题 (4)

1.2 论文写作目的及意义 (5)

1.3 论文的主要内容 (5)

第2 章锅炉常见爆管事故介绍 (6)

2.1 水冷壁爆管 (6)

2.2 过热器爆管 (6)

2.3 省煤器管爆破事故 (7)

2.4 空气预热器管损坏事故 (8)

第3 章工程举例 (9)

3.1 义马气化厂锅炉简介 (9)

3.2 事故的概况及经过 (9)

3.3 事故原因分析 (10)

3.4 处理措施 (11)

第4 章锅炉安全运行 (13)

4.1 启动前检查 (13)

4.2 冷态试运 (14)

4.2.1 炉排试运行 (14)

4.2.2 灰浆、冲灰水泵试运行 (15)

4.2.3 风机试运行 (15)

4.3 锅炉上水 (15)

4.4 锅炉点火 (16)

4.5 锅炉自动运行 (18)

总结 (19)

参考文献 (20)

第 1 章绪论

1.1锅炉爆管事故及处理

在锅炉运行事故中,管子爆破是一种较常见的事故。这种事故性质严重,需要停炉检修,影响生产。如果爆管裂口较大,会损坏邻近的管壁,冲塌炉墙,并能在短时间内造成锅炉严重缺水,使事故扩大。

1.1.1锅炉爆管事故介绍

锅炉爆管有如下现象:

(1)爆管不严重时,可以听到汽水喷射声;严重爆管时,有显著的爆破声;

(2)负压燃烧的锅炉,燃烧室内由负压变成正压。严重时,从孔门向外喷出炉烟和蒸汽;

(3)锅炉水位和蒸汽压力迅速降低;

(4)给水量不正常地大于蒸汽流量;

(5)排烟温度降低,烟气颜色变成灰白色或白色;

(6)炉内火焰发暗,燃烧不稳定,甚至灭火;

(7)灰渣斗内有湿灰,甚至向外流出水、汽;

(8)引风机负荷增大,电流增大。

1.1.2锅炉爆管处理应注意的问题

锅炉爆管处理应注意的问题如下:

(1)对能保持锅炉水位的,可短时间内减负荷运行,等备用炉启动后再作停炉处理。如果备用炉迟迟不能投入运行,而且听到炉内响声增大,见到漏水增多时,应立即停炉;

(2)如果锅炉房内多台锅炉共用一根蒸汽母管和给水母管时,要严格注意保证正常运行锅炉的安全使用。防止事故锅炉的主蒸汽阀关闭不及时而影响正常锅炉的运行。

1.2论文写作目的及意义

锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。如果管理不严、使用不当就会发生锅炉事故,严重时会发生破坏性事故,造成不可弥补的损失。因此,我们必须了解锅炉运行时的安全操作步骤,以及各种事故的预防方法和应对措施。论文对锅炉爆管事故进行分析,找出其爆管原因。主要目的和写作意义在于了解锅炉运行时的安全操作步骤,以及各种事故的预防方法和应对措施,使我们在以后的工作中杜绝锅炉事故的发生,使锅炉安全稳定的运行。

1.3论文的主要内容

本论文运用理论联系实际的研究方法,主要研究了锅炉的各种爆管事故产生的原因、现象以及相应处理方法。

第 2 章锅炉常见爆管事故介绍

2.1水冷壁爆管

一、现象:

(1)轻微破裂,焊口泄漏时,会发生蒸汽嘶嘶声,给水流量略有增加;

(2)严重时,爆管处有明显的爆破声和喷汽声,炉膛负压变正,给水流量不正常大于蒸汽流量。

二、原因:

(1)炉水、给水品质长期超标,使管内结垢,致使局部热阻力增大过热;

(2)水循环不佳,造成局部过热;

(3)管材不合格,焊接质量差或管外壁磨损严重。

三、处理措施:

(1)水冷壁损坏不严重时:

(a)加大给水量,维持汽包水位,可根据情况,低负荷运行或按正常操作程序停炉;

(b)燃烧不稳时应及时投油助燃。

(2)水冷壁损坏严重时,无法维持正常水位:

(a)紧急停炉,停止向锅炉上水;

(b)维持一台引风机运行,排除炉内蒸汽,若床温下降率超过允许值,停引风机;

(c)停炉后,尽快清除炉内床料;

(d)其余操作,按正常停炉进行[i]。

2.2过热器爆管

一、现象:

(1)有蒸汽喷出的声音,且给水流量大于蒸汽流量;

(2)炉膛负压减少,或者变正,过热蒸汽压力下降。

二、原因:

(1)炉内壁结垢,或管内杂物堵塞,导致传热恶化;

(2)管外壁磨损或高温腐蚀;

(3)汽温或壁温,长期超限运行;

(4)管材质量不合格,焊接质量不佳,或吹灰不当。

三、处理措施:

(1)若爆管不严重,允许运行一段时间,但应适当降负荷,同时准备停炉;

(2)严重爆管时:

(a)保留引风机运行,控制床温下降速率不超过规定值;

(b)维持少量上水,保持正常水位;

(c)其余操作按正常停炉进行。

2.3省煤器管爆破事故

沸腾式省煤器管出现裂纹和非沸腾式省煤器弯头法兰处泄漏是较常见的损坏事故。省煤器的损坏,最易造成锅炉缺水事故,应迅速处理。

一、省煤器管爆破的现象

(1)给水流量不正常地大于蒸汽流量,锅炉水位下降。

(2)省煤器附近有泄漏声,省煤器下部灰斗内有湿灰,严重时有水流下。

(3)省煤器出口处烟气温度下降,烟气颜色变白。

(4)烟气阻力增加,引风机声音不正常,电动机电流增大。

二、省煤器管爆破的原因

(1)给水质量差,水中含氧量高,在高温时析出,腐蚀管内壁。

(2)给水温度和流量经常变化或操作不当,使省煤器管忽冷忽热引起管子发生裂纹。

(3)给水温度偏低,排烟温度低于露点,省煤器管外壁产生酸性腐蚀(又称低温腐蚀),或者因飞灰磨损,使管外壁减薄。

(4)管子材质不好或在制造、安装、检修中存在缺陷。

(5)非沸腾式省煤器内产生汽化,引起水击损坏管子;无旁路烟道的省煤器,再循环管发生故障,使管壁过热损坏。

三、省煤器管爆破的处理

(1)沸腾式省煤器,如能维持正常水位时,可加大给水维持水位,关闭所有放水阀和再循环管阀门,待备用炉投入运行后再停炉检修;如无法维持正常水位时,应紧急停炉。

(2)非沸腾式省煤器,应开启旁路烟道挡板,关闭主烟道挡板,暂停使用省煤器。同时用旁路水管阀门继续向锅炉进水。

(3)如省煤器烟气进出口挡板严密,省煤器被隔绝后,可不停炉进行检修;如挡板不严,应停炉后检修。

2.4空气预热器管损坏事故

空气预热器事故,主要是指局部渗漏,大量空气漏人烟气侧。严重泄漏时,锅炉出力显著下降,鼓、引风机电流急增,致使锅炉无

法继续运行。

一、常见的损坏现象

(1)排烟温度下降,引风机负荷增大。

(2)烟气中混入大量空气,使锅炉带不上负荷

(3)送风量严重不足,燃烧工况变坏,甚至不能维持燃烧。

二、空气预热器管损坏的原因

(1)由于烟气温度低于露点,使管壁产生酸性腐蚀。

(2)飞灰磨损管壁,日久洞穿而泄漏。

(3)烟道内可燃气体或积炭在空气预热器处二次燃烧,或烟灰堵塞,管束受热不均,局部过热引起变形或烧坏。

(4)材质不良,如管子耐腐蚀和耐磨性能差。

三、空气预热器管损坏的处理

(1)如泄漏不严重,可开启旁路烟道门继续运行,待备用炉投运后再停炉检修。

(2)如管子泄漏严重,炉膛温度过低,难以继续运行,应停炉检修。

第 3 章工程举例

3.1义马气化厂锅炉简介

本文以义马气化厂135t/h循环流化床锅炉为例分析了锅炉爆管事故的产生原因及处理措施。其锅炉主要参数如表3-1所示。

表3-1锅炉主要参数

3.2事故的概况及经过

义马气化厂,一台循环流化床锅炉炉膛水冷壁管发生爆管事故。现在以此为例进行事故分析。

该工厂于2000年安装了由无锡某锅炉厂制造的2台循环流化床锅炉,这2台锅炉在炉膛出口烟窗部位的第一排凝渣管(共18根管)处,经常因变形逃漏、爆管而频繁进行检修。通常每三年要彻底进行大修一次。特别是在2005年年初一号锅炉大修时,更换了由有资质的正规锅炉制造厂制造且经检验合格的全部受热面管子,但运行了半年突然发生爆管。爆管部位导锅炉后墙炉膛出烟窗的隔火墙数起的第10号管。该根管的迎火面有一横向55毫米、宽35毫米、高I0毫米的鼓疱,鼓疱的顶点裂开一横向长40毫米、宽2毫米的裂口。在爆破口处附近的500毫米管段内,还有五处小鼓包,迎火面有三个,背火面有两个。这些鼓疱都是横向的,长70—80毫米、宽15毫米,高5-6毫米,外观很象弯管时的波浪度。此外,第一排凝渣管的其余15根管全部在同一管段部位向后方弯曲变形,个别管也有小的鼓疱,过热变形管段长约2米,最大弯曲度为295毫米,这部分

管段的管径直径70毫米,不同程度胀粗达直径74-直径77.5毫米。

3.3事故原因分析

经割管检查,管壁有不同程度的变薄,内壁也有过烧的颜色,凡是变薄处呈灰黑色与酸洗后相似,其余管壁还有些氧化铁类附着物,附着物上有片状白色盐类。对爆管采样进行金相和机械性能试验,金相组织为珠光体加铁素体,并有轻微过烧、机械性能比正常降低20%左右。根据现场情况,经过对锅炉进行了全面检查和分析,认为造成管子过热,发生变形、爆管的原因主要是:(1)循环回路设计不合理,受热面得不到充分的冷却

该锅炉左右炉膛水冷壁的受热面都是上锅筒引出的下降管供水,通过计算,下降管与上升管的截面比都在30%左右,回路的循环高度差大,下降管都布置在炉墙外面,绝热可靠,因而循环比较可靠,受热面没有发生过因为水循环故障引起的缺水变形等现象。而后拱管和后墙水冷壁管水冷壁集箱的下降管由于结构原因,设置在下锅筒上,通过两根Φ89的管子为35根Φ513X3.5的后拱管和后培管供水,下降管与上升管的截面比为19%,下降管截面积偏小,后拱管后是后墙和上部凝渣管,管子弯头数量多,受热面积大,受热较强,虽然其循环回路本身是循环回路,但是凌回路由下锅筒供水,水温较高,同时与对流管束一起形成了复杂的循环回路,后排凝渣管由于从后墙直接引到锅筒,没有向前延伸成为棋管,在烟窗处也没有向前延伸弯曲,水循环阻力小,循环比较可靠,没有发生因冷却不良导致的变形,而拱管由于弯头数量多,循环阻力大,水分配少,造成管内水完全汽化,管于内部结水垢,破坏了冷却条件,造成管于局部过热变形,直至开裂。

(2)由于循环停滞,形成自由水面

由于第一排凝渣管供水量不足,管内循环水完全汽化,在管内形成自由水面,汽水分界面上冷却不足,管于壁温高,甚至超过钢材的允许使用温度,发生过热和胀粗;而分界线下部,管壁温度接于介质的饱和温度;所以在汽水分界线处形成温度应力。在运行情况下,自由水面是上下波动的,因而温度应力属于交变的应力,达到疲劳极限后,就会产生疲劳破坏。该锅炉的管子发生的胀粗是由于管内水完全蒸发汽化,自由水面之上停滞的蒸汽被外部高温烟气(火焰)加热成为

过热蒸汽,当过热蒸汽温度达到500℃以上时,造成强度降低发生的过热变形和胀粗或鼓包,同时高温蒸汽对碳钢生汽水腐蚀,使管壁变薄;由于管于内部发生完全汽化,即便是锅炉用水完全符合标准要求,但是水中溶解的残余硬度包括盐份在蒸发时也会浓缩析出,在管内壁形成水垢,进一步增加管子传热的阻力,使受热面管壁超温,加剧了管子的变形,胀粗和高温氧化腐蚀。

(3)锅炉的排污结构不合理

蒸汽锅炉的排污操作是保护受热面管于水循环可靠性的一个重要操作环节。按照通常的规定每班不许排污一次。并且操作也应该符合相应的规定。该锅炉的后墙水冷壁由于结构原因只能在炉墙两侧设置,该锅炉的右侧只设置了一个Dn25的排污阀,为了可以关闭严密,其中的一个阀门采用的是J4lH-16CD的截止阀,在《蒸汽锅炉安全技术监察规程》中规定排污应采用l闸阀,斜截止阀,该锅炉中采用的截止阀违反了《蒸锅炉安全技术监察规程》的规定,排污阻力大;由于锅炉宽度在4米多,只在单侧设置排污,很难把集箱内沉积的杂物排除。同时现场操作人员不全是经过考试合格的锅炉操作人员,不了解排污的具体规定,对排污的操作也不很熟练,在内部检查时发现,集箱内部的沉积物高度超过集箱内直径的三分之一,由于沉积物的存在,缩小了集箱的流通截面积,严重影响水冷壁管子的供水。

3.4处理措施

(1)把集箱加长,从土锅筒冷水区两侧炉墙外引出下降管。

(2)加大下降管管直径,由原来的Φ89增加到Φ108,下降管与上升管的截面比有原来的19%增加到29.5%,接近与正常设计的常规数据。

(3)全面更换后墙水冷壁,把弯管直径由原来的R160增加到R300,降低了水冷壁管的局部阻力。

(4)后拱管上部分采取耐火涂层保护,降低了后墙管的受热面积,避免内部因吸热量大完全汽化。

(5)把排污管由单侧设置改为双侧设置,在集箱内设置了排污吸管,按照内部装置实际的规定,对吸污管的开孔进行了详细的计算,且把排污管径加大到Dn40,全部采用串联的排污阀。

(6)建立锅炉操作的各项管理制度,全面使用经过正规培训的有操作经验的锅炉司炉人员,避免因操作失误造成事故隐患。

第 4 章锅炉安全运行

各种事故的发生有些是因为运行操作不当引起的,锅炉正常运行是安全生产的条件。

4.1启动前检查

锅炉运行是对锅炉及其辅助设备进行监督、操作、检查和维护等日常工作的总称,它的基本任务就是在规定的参数条件下,保证锅炉安全、经济地运行。针对锅炉的实际情况,对影响锅炉经济运行的因素进行分析。因素中包括:蒸汽参数、各项热损失、辅机电耗、负荷分配和助燃油对经济性的影响,提出提高安全运行的措施,为发电企业的安全经济运行提供参考分析。

检查准备对新装、迁装和检修后的锅炉,启动之前要进行全面检查。主要内容有:检查受热面、承压部件的内外部,看其是否处于可投入运行的良好状态;检查燃烧系统各个环节是否处于完好状态;检查各类门孔、挡板是否正常,使之处于启动所要求的位置;检查在升压过程中,开启过热器出口集箱疏水阀、对空排气阀,使一部分蒸汽流经过热器后被排除,从而使过热器得到足够的冷却。锅炉启动前检查按下列步骤进行:

(1)检查燃烧室内部炉墙拱、水冷壁、人孔、看火门等正常,堵塞所有漏缝和漏孔;

(2)检查省煤器、空气预热器、炉膛、烟道、风道、内部应完好,无工作人员,无工具遗留;

(3)检查各风门和放灰门,应开关灵活,置于关闭位置;

(4)检查所有阀门,应完好并开关灵活,应在关闭或开启位置;

(5)检查除渣机,冲灰、浆泵应正常。

(6)检查引风机:

a)联轴器完好,盘转无卡塞;

b)油位正常,指示清楚,油清洁、无漏油。冷却泵运行正常,轴承冷却水

畅通;

(7)炉排检查:

锅炉排渣包括以下内容:

a)变速箱油位正常,油清洁;

b)炉排润滑油正常;

c)炉排后轴冷却水畅通;

d)炉排完好,炉排面平整无杂物;

e)挡渣器完整、平齐,活动灵活,间隙均匀。

(8)检查煤斗和煤层闸板应开关灵活,分层给煤装置应正常,煤层闸板的开度指示与煤层厚度应一致;

(9)对承压部件进行检查,应正常;

(10)主要安全附件,如压力表、安全阀应符合使用要求:

a)压力表装用前应进行核验,并在刻度盘上划红线指出工作压力。压力表装用后每年至少校验一次。压力表校验后应封印;

b)锅炉上的安全阀应按制造厂的要求或按下表规定的压力每年进行一次整定和校验。安全阀经检修或更换后,也应按上述要求和规定进行整定。

(11)热力和电气仪表应符合使用要求,灵敏可靠;

(12)自控系统正常[ii]。

4.2冷态试运

4.2.1炉排试运行

锅炉运行前应保证炉排处于以下状态:

(1)将炉排变频器置于最低位置,然后再启动炉排;

(2)炉排在行走时应无撞击和碰磨声音,无跑偏、不卡塞;

(3)炉排前轴上的过载离合器啮合应良好,过载保险弹簧紧度调整适当;

(4)炉链松紧适当,炉排片翻转灵活;

(5)炉排与其他部件的间隙要符合要求;

(6)变速箱运转平稳,无杂音、不漏油。

4.2.2灰浆、冲灰水泵试运行

锅炉运行前应保证灰浆、冲灰水泵处于以下状态:

(1)管道、阀门无泄露;

(2)水泵工作正常,能达到额定的工作参数;

(3)喷嘴压力正常,喷射角度合适,渣沟、灰沟完整、无堵塞。

4.2.3风机试运行

锅炉运行前应保证风机处于以下状态:

(1)启动前,检查变频器、鼓引风机正常;

(2)鼓引风机应联合试运,先启动引风机,再启动鼓风机,检查引风机与鼓风机是否互锁;

(3)鼓引风机各从零速启动,缓慢增加转速,直到额定值;

(4)风机转动中无杂音、撞击和异常振动。

4.3锅炉上水

当所有锅炉和供热管道都处于停运状态下,确定某台锅炉启动,按下述程序上水:

(1)启动水处理设备,使水质硬度、溶解氧等符合标准;

(2)利用除氧水箱,经补水泵向锅炉上水;

(3)打开锅炉及联箱排气阀门,打开供回水总管排气阀门;

(4)启动上水系统,启动补水泵,向锅炉和总管进水;

(5)确定某一外网系统投运时,打开与该系统连接的分水缸阀门,并开启管网中应启的阀门、排气阀门,有关换热站派人值班;

(6)当锅炉及外网系统充满水后,启动循环水泵进行系统水循环,并使整个系统保持在规定的压力之下运转。

(7)锅炉水循环的同时,打开锅炉各联箱及锅筒排污阀门,在不失压阶情况下进行锅炉排污;

(8)安全阀调整检验,每年第一次开炉时由检验部门进行。

当其它锅炉己投入运行,需要启动某台锅炉时,按下列程序上水:

(1)使运行锅炉出水温度在l 00℃以下;

(2)打开上水锅炉所有联箱及锅筒排气阀门;

(3)增开补水泵,将锅炉进水母管压力保持在0.8MPa以上,然后打开锅筒进口阀门少许,缓慢上水,控制流量约在10t/h左右,约在3小时内锅炉上满水;

(4)上水过程中,严密监视进水母管压力,不能失压;

(5)锅炉上满水后缓慢打开锅炉出口阀门,进行锅炉水循环。

4.4锅炉点火

锅炉点火步骤如下:

(1)锅炉投入运行时,应先开动循环泵,待锅炉水循环进行4小时后,无任何缺陷可开始升火,开炉期间水循环不能停止,开炉前先启动除渣机,启动冲灰水循环系统,除尘器投入运行;

(2)升火期间,打开锅炉出水管集气罐排气,随时排出锅筒内气体;

(3)炉排后轴冷却水,引风机冷却水投入;

(4)事先开启炉前挡风门,进行自然通风,将炉内可燃气体或粉尘排除;

(5)打开煤斗、分层给煤装置,煤层厚度50 mm,开动炉排,使在离分层给煤装置l ~1.5m段上铺上一层薄煤,然后停止炉排;

(6)在上述煤层上,在前拱下离开分层给煤装置0.5m处铺上木柴,浇上废机油棉纱,然后用油棉纱引火;

(7)在升火时,让火焰直烧前拱,尽快提高前拱温度,关闭炉前挡风门和风室落灰门,开引、送风机,并开启着火段分段风门;

(8)待木柴着火旺盛后,提高煤层厚度至l00mm左右,炉排以较快速度将0.5—l m长段煤层送入燃烧室内,然后再将炉排停止或减到最低速度,根据煤层着火情况可在靠近前拱处新进入的煤层上再加上一些木柴,以加速着火;

(9)根据燃料在炉内的进展位置,跟踪开启分段风门,对燃烧强烈的地段不可急剧的降低和停止送风[iii];

(10)根据锅炉出水温升不大于20℃/h的要求,调整炉排速度、引送风和

煤层;

(11)当燃煤移动到第二风门处适当开启第二风门,当继续移动到第三、四风门处,依次开启第三、第四风门,当移动到最末一个风门处,煤己基本燃尽,此处风门视燃尽情况确定少开或不开;

(12)当底火铺满炉排后,适当增加煤层厚度加大引风量和鼓风量,相应提高炉排速度,维持炉膛负压2~3mmH2O,尽量使煤层完全燃烧;

(13)随着燃烧逐步完善,锅炉在不断升温、升压,司炉人员应在锅炉周围走动,监视锅炉本体、管道及阀门等设备有无异常现象,并注意调整燃烧,保持炉内温度均匀上升承压部件受热均衡;

(14)当锅筒压力升到0.15~0.2MPa时,应冲洗压力表,再检查各连接处有无渗漏现象,对松动过的人孔、手孔、法兰连接螺栓再拧紧一次,且均应侧操作用力不宜过猛。从点火到锅炉达到额定压力过程中,应由前后下集箱、左右集箱的排污阀各放水三次:

a)第一次,在点火半小时后进行;

b)第二次,在压力升到0.25~0.35MPa时进行;

c)第三次,在压力升到0.6~0.8MPa时进行。

(15)当老鹰铁前积有灰渣时,应及时清理,防止未燃尽的用于点火的较大木块落入除渣机造成故障。

(16)当锅炉温度、压力达到正常运行工况时,再度检查并确认锅炉机组及其配套辅机的运行特性是否正常;

(17)锅炉启动的全过程即从冷炉点火到正常投运的时间均为3~4小时,热炉点火到正常投运一般为l~2小时;

(18)当锅炉在压力达1.0MPa以上,水温达到要求值时锅炉进入正常运行状态;

(19)运行人员在填写运行的日记其内容为:

a)启动日期时间;

b)达到额定工况时间;

c)启动过程中异常现象及处理;

d)每半小时记录运行工况主要数据为压力、温度、风量、排烟温度等。

4.5锅炉自动运行

为了防止控制系统及其一次仪表的任何微小故障导致锅炉系统的停止运行,锅炉控制产品具有多种使锅炉系统在保证安全的前提下使锅炉系统尽可能保持运行,电脑自动控制和手动操作是使锅炉系统具有可启动性的技术之一。锅炉控制系统设计了电脑控制及手动操作两部分,控制、报警系统与安全保护都有独立的设置;控制柜上另外设有控制设备及安全保护的转换开关、按钮及故障指示灯,可手动启停锅炉,并显示设备状态及故障状态。锅炉自动控制的目的如下:(1)锅炉自动控制系统具有较高的系统可靠性,符合锅炉安全运行和经济运行,能减轻运行人员的劳动强度,确保锅炉安全经济运行;

(2)当锅炉运行初期应在人工操作下运行,待运行较为稳定后,可将运行投入自动状态。锅炉运行过程中,值班长根据指令调整炉膛负压和锅炉出水温度,根据锅炉燃烧情况、炉渣含碳量和出水温度要求调整煤层厚度、各风室风门大小。

总结

随着煤炭供给的日趋紧张,煤质随时都会发生很大的变化,摸索研究对不同煤种的操作方式和对不同事故的正确处理,认真掌握公司现有型号锅炉的特点,改进和优化锅炉的工作性能,最大限度的降低资源和能源消耗,实现供热锅炉的优化运行,不仅可以提高公司整体的经济效益,最重要的可以保证锅炉正常运行,减少事故发生,我们应从诸多的事故中吸取教训,引以为戒,警钟长鸣,进一步增强各级领导和全社会的安全观念,认真履行社会管理和公共服务职能,切实加强和改进安全生产和公共安全工作,加强安全生产检查和治理,及时的消除事故隐患,防止事故的发生。在安全、稳定的基础上提高经济效益。

最新一起燃气锅炉爆炸事故案例汇编

一起燃气锅炉炉膛爆炸事故案例 一、事故概况 2002年2月10日下午,南京师范大学4t/h燃气锅炉在调试过程中发生炉膛爆炸事故,造成死亡1人,重伤1人,轻伤2人,均为调试人员。 南京师范大学锅炉房要进行改造,将原来的燃煤锅炉换成2台燃气锅炉,l台2t/h,另1台4t/h,由南京锅炉厂总承包。2月10日17时30分左右,2t/h锅炉调试初步完成,接着调试4t/h,18时10分,几次点火点不着,再点火时即发生炉膛爆炸。爆炸后,燃烧器盖板飞落在锅炉前方5m处,燃烧器点火电缆、电离棒已断成几节,2块后烟道挡板飞到锅炉房北墙上后掉落到地上,2块前烟道挡板飞出锅炉房。该锅炉为卧式内燃回火管锅炉。 二、事故原因 1.调试过程中,违反操作程序,将气密性检验装置WDK3/01短接,避开检测程序后强行启动点火程序。 2.装在DMV双电磁阀上点火管路接头为非原配件,其制作质量不合格,导致DMV双电磁阀内漏。 由于上述两方面的原因,在调试过程中,有大量煤气从主气管路和点火旁路进入锅炉,刚开始因为点火风量与煤气压力,浓度匹配不佳而点不着火。经过一段时间,煤气和空气混合物到达爆炸极限

(5%~35%),烟气流程总容积17.97m3,l.0m3的煤气就能达到爆炸极限,调试人员强行启动点火程序,一点火炉膛即发生爆炸。 三、预防同类事故的措施 1、严格执行持证上岗制度,同时要求操作人员按照操作规程进行作业; 2、燃油、燃气锅炉在调试过程中要仔细检查,发现异常立即停炉,避免事故的发生。 四、燃气锅炉操作规程的学习 1启动、升压、供汽 1.1启动前的准备工作 1.1.1内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等作用灵活,位置正确; 1.1.2检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机的风机、油泵等各种辅机的运行是否正常。 1.1.3锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。 1.2启动 1.2.1燃气锅炉为程序启动,按下控制柜上的启动按钮,燃烧机风机电机进入程序启动,首先进行炉膛吹扫,时间通常为2分钟左右,然后自动点火,稳定燃烧。 1.2.2点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,锅炉投入正常运行。

2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析

2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、物体打击、机械伤害、火灾和高出坠落类似事故的分类依据是__。 A.事故危险的严重程度 B.导致事故的直接原因 C.事故类别 D.职业健康的标准 2、[2011年考题]锅炉结渣是指渣在高温下黏结于受热面、炉墙、炉排之上并越积越多的现象。结渣会使受热面吸热能力减弱,降低锅炉的出力和效率。下列措施中能预防锅炉结渣的是。 A:控制炉膛出口温度,使之不超过灰渣变形温度 B:降低煤的灰渣熔点 C:提高炉膛温度,使煤粉燃烧后的细灰呈飞腾状态 D:加大水冷壁间距 E:立即转移账户上的资金 3、某商厦1993年10月竣工投入使用。商厦共6层,其中地下2层、地上4层,耐火等级为二级,占地面积3 500平方米,建筑面积8 200平方米,高20.4米。商厦地下2层是家具商场和货物仓库。家具商场主要经营红木家具、沙发、席梦思床垫、办公桌椅等。地下1层主要经营副食品、百货等。地上1层主要经营小五金、小家电、文体用品、服装、日用品等;2层主要经营服装;3层仅有一些货架摊位;4层东侧和南侧为办公区,北侧有一间会议室,西侧为某歌舞厅KTV 包间,中部为某歌舞厅大厅。火灾当晚歌舞厅内有400余人。2008年12月25日20时许,员工王某在地下1层中部进行焊接操作时,电焊火花顺着钢板上的孔洞掉落到地下2层中部,引起楼梯上的沙发塑料泡沫等物品起火。王某等人发现起火后,用室内消火栓通过孔洞向1层浇水扑救,但火势没有得到有效控制,反而越来越大,他就同其他职工一起逃离现场。21时35分公安消防支队接到报警后,相继调集31辆消防车、200多名消防人员赶赴火场,随后又请调公安、武警等单位协同作战。由于这次火灾起火部位在该商厦的最底层,东北和西北两个楼梯间上下贯通,着火后形成烟囱效应,在风压的作用下,大量有毒烟雾很快扩散到整个大楼。火灾发生后,该商厦有关人员盲目采取了全楼断电措施,楼内又未设置消防应急照明灯,致使全楼漆黑一片,给扑救火灾和人员营救带来了极大的困难。公安消防部队在火灾扑救中,共营救遇险人员106人。22时50分将火控制,26日0时37分将火彻底扑灭。这起火灾事故造成309人死亡、7人受伤,直接财产损失275.3万元。手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于m。 A:1.00 B:1.50 C:2.00 D:2.50 E:3.00

锅炉爆管事故分析与处理

锅炉爆管事故分析与处理

摘要 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。如果管理不严、使用不当就会发生锅炉事故,严重时会发生破坏性事故,造成不可弥补的损失。因此,我们必须了解锅炉运行时的安全操作步骤,以及各种事故的预防方法和应对措施。本论文以实习单位义马气化厂的锅炉为研究对象,采用理论与实际相结合的研究方法对锅炉事故的产生、预防、处理进行研究。目的在于使我们在以后的工作中杜绝锅炉事故的发生,使锅炉安全稳定的运行。 关键词:链条锅炉;锅炉运行;安全;事故处理

Abstract Boiler is a kind of pressure equipment, it often is in high temperature operation, but also by the smoke of harmful substance in erosion and fly ash wear. If use undeserved, lax management, boiler accidents occurs, the serious accident happens, damaging cause irreparable damage. Therefore, we must understand the safe operation of the boiler operation steps, and various kinds of accident prevention methods and measures. In this paper the internship units of boiler horse gasification righteousness as the research object, by integrating theory with practice of research methods for boiler, accident prevention and treatment. The purpose is to make our future work in eradicating boiler accidents, the safe and stable operation of the boiler. Key Word: Chain boiler Boiler Operation Safe Incident Handling

锅炉事故案例大全汇编

目录 1. 鞍钢某选矿厂锅炉烧坏事故 (1) 2. 南京化学纤维厂锅炉爆管 (1) 3. 天津某厂锅炉爆炸事故 (2) 4. 天津大港电厂锅炉炉膛爆炸事故 (3) 5. 设计缺陷终酿事故 (4) 6. 嘉兴市某厂锅炉过热器爆管事故 (5) 7. 某公司锅炉炉膛煤气爆炸事故 (6) 8. 延安双翼石化公司锅炉炉膛爆炸事故 (7) 9. 郑州某厂锅炉烧干锅事故 (8) 10. 天津外运公司汽车队锅炉炉胆烧塌 (9) 11. 佛山市某公司锅炉水冷壁爆管事故 (9) 12. 河南某锅炉公司锅炉炉膛爆炸 (10) 13. 山西某造纸厂锅炉爆炸 (12) 14. 一起罕见的锅炉水冷壁爆管事故 (12) 15. 宁波市北仑港发电厂锅炉爆炸事故分析 (13) 16. 某造纸厂锅炉爆炸事故 (16) 17. 北京市昌平县回龙观区霍营乡塑料厂锅炉爆炸 (17) 18. 朝阳市长征轮胎厂锅炉炉管烧化 (17) 19. 哈尔滨新香坊化立厂锅炉爆炸 (18) 20. 河南某化工厂锅炉锅筒产生裂纹 (19) 21. 黑龙江安达糖厂锅炉爆炸 (19) 22. 辽源东丰啤酒厂锅炉爆炸 (20) 23. 黑龙江省五建公司锅炉爆炸 (21) 24. 天津某化工厂锅炉炉胆烧塌事故 (21) 25. 一起锅炉受热面泄漏事故案例 (22) 26. 牡丹江制油厂锅炉爆炸 (23)

1. 鞍钢某选矿厂锅炉烧坏事故 一、事故概况及经过 1990年2月16日,鞍钢矿山公司某选矿厂,动力车间2#锅炉——SZZl0—1.25蒸汽采暖锅炉发生重大缺水事故,造成炉膛内71根水冷壁管变形,其中严重变形21根,锅筒部分脱碳,直接经济损失39000元。 2月15日14时30分,司炉工在清理锅炉房时,2号锅炉处停炉压火状态,甲班司炉长发现双色水位计失灵,找仪表工检修。仪表工检查认定双色水位计12孔插头进水,暂时不起作用,便将双色水位计电源开关拉开断电,并告诉司炉班长。22时40分交接班时,甲班司炉班长未交待给乙班上述情况,乙班起动2#锅炉时发现水位计全绿色指示,就认为锅炉满水,当即开启两组排污阀放水,排污20分钟后见水位绿色指示还不下来就开启总排污阀。直到23时45分,才发现炉膛正压,到炉顶看水位时,发现水冷壁已经烧红,等到关闭排污阀、停炉已是16日0点10分。 二、事故原因分析 1.交接班不清,甲班已知道双色水位计失灵,不能再用,但没有将此情况交待给乙班,交接班记录也未填写。 2.司炉工未认真执行操作规程,锅炉启动前未认真检查水位。 3.乙班司炉发现水位连续长时间报警却不作认真检查,长时间排污却不去核查实际水位。 4.领导管理不力,规章制度不落实。 三、防止同类事故的措施 严格执行交接班制度,并认真填写交接班记录。水位计失灵应有标记,可有助于接班人员注意。接班人员在接班时应全面检查锅炉运行状态。 2. 南京化学纤维厂锅炉爆管 一、事故概况及经过 1986年4月22日,南京化学纤维厂SHL20—1.27型蒸汽锅炉因缺水而造成严重损坏,直接经济损失达30000元以上。 4月22日11时,该锅炉升火给车间供汽,至14时锅炉负荷开始增大,15时司炉工在仪表控制室听到高水位报警并看到黄色指示灯亮,仪表盘上的色带水位指示偏高便开始排污50秒钟, 但这样处理后半小时,色带指示又在高水位的位置。而炉前平板玻璃水位计已看不见水位,只认为是轻微缺水,于是到炉顶叫水, 看到有少量的水上来(实际上是因水连管连接不当造成的假水位),就按轻微缺水处理,加大进水,可仍不见水位上升,而见到省煤器安全阀有汽喷出。于是立即停泵,到炉前打开看火门时,听到炉内有响声,这时才判定是炉管爆破,采取紧急停炉措施。后经检查发现,34根炉膛水冷壁管和259根对流管均已不同

锅炉压力容器爆炸原因分析及预防措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 锅炉压力容器爆炸原因分析及预防措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

锅炉压力容器爆炸原因分析及预防措施 一、锅炉爆炸事故的几种原因: (1)水蒸气爆炸:该容器破裂,容器内液面上的压力瞬即下降为大气压力,原工作压力下高于100℃的饱和水此时成了极不稳定、在大气压力下难于存在的过饱和水,其中的一部分即瞬时汽化,体积骤然膨胀许多倍,在容器周围空间形成爆炸。 (2)超压爆炸:由于各种原因使锅炉主要承压部件筒体、封头、管板、炉胆等承受的压力超过其承载能力而造成的锅炉爆炸。预防措施主要是加强运行管理。 (3)缺陷导致爆炸:是指锅炉承受的压力并未超过额定压力,但因锅炉主要承压部件出现裂纹、严重变形、腐蚀、组织变化等情况,导致主要承压部件丧失承载能力,突然大面积破裂爆炸。 预防措施主要是加强锅炉检验,避免锅炉主要承压部件带缺陷运行。 (4)严重缺水导致爆炸:锅炉的主要承压部件如锅筒、封头、管板、炉胆等,不少是直接受火焰加热的。锅炉一旦严重缺水,上述主要受压部件得不到正常冷却,甚至被烧,金属温度急剧上升甚至被烧红。在这样的缺水情况下是严禁加水的,应立即停炉。如给严重缺水的锅炉上水,往往酿成爆炸事故。长时间缺水干烧的锅炉也会爆炸。 防止这类爆炸的主要措施也是加强运行管理。 二、压力容器爆炸事故原因及预防措施 原因:超压,超温,容器局部损坏、安全装置失灵等。 危害: a.冲击波及其破坏作用:冲击波超压会造成人员伤亡和建筑物的破 第 2 页共 7 页

坏。 b.爆破碎片的破坏作用:致人重伤或死亡,损坏附近的设备和管道,并引起继发事故。 c.介质伤害:介质伤害主要是有毒介质的毒害和高温水汽的烫伤。 d.二次爆炸及燃烧:当容器所盛装的介质为可燃液化气体时,容器破裂爆炸在现场形成大量可燃蒸气,并迅即与空气混合形成可爆性混合气,在扩散中遇明火即形成二次爆炸,常使现场附近变成一片火海,造成重大危害。 预防: (1)在设计上,应采用合理的结构。 (2)制造,修理、安装、改造时,加强焊接管理,提高焊接质量并按规范要求进行热处理和探伤;加强材料管理,避免采用有缺陷的材料或用错钢材、焊接材料。 (3)加强使用管理,避免操作失误,超温、超压、超负荷运行、失检、失修、安全装置失灵等。 (4)加强检验工作,及时发现缺陷并采取有效措施。 三、锅炉尾部再燃烧原因及预防措施 尾部烟道二次燃烧主要发生在燃油锅炉上。当锅炉运行中燃烧不完全时,部分可燃物随着烟气进入尾部烟道,积存于烟道内或粘附在尾部受热面上,在一定条件下这些可燃物自行着火燃烧,条件是:①可燃物堆积,②达到一定的温度,③有一定量的空气。 危害:常将空气预热器、省煤器破坏 防止产生尾部二次燃烧的方法:尽可能减少不完全燃烧损失,减少锅炉的启停次数;加强尾部受热面的吹灰:保证烟道各种门孔及烟风挡 第 3 页共 7 页

对一台DZL2.8-0.7/95/70-AII热水锅炉鼓包及水冷壁爆管事故分析正式样本

文件编号:TP-AR-L3378 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 对一台DZL2.8-0.7/95/70-AII热水锅炉鼓包及水冷壁爆管事故分析正式样

对一台DZL2.8-0.7/95/70-AII热水锅炉鼓包及水冷壁爆管事故分析正 式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 我市某事业单位安装了一台型号为DZL2.8- 0.7/95/70-AII型卧式快装链条炉排的热水锅炉。该 锅炉属于我市某锅炉有限公司生产的合格产品。于 20xx年11月购进,当年12月安装完毕投入运行, 锅炉投入三个采暖期,共累计运行315天。于20xx 年11月发生了水冷壁爆管,被迫停炉,经检验人员 检验发现:第一处鼓包在锅炉底部距离前拱500mm 处,鼓包高度20mm,长度为400mm;第二处距前 拱13000mm处,高度30mm,长度为380mm;其左侧炉

锅炉事故案例

新密市某镇造纸厂锅炉爆炸事故 1998年9月16日下午4时10分,新密市某镇造纸厂一台WNG4—1.2MPa(卧式内燃回火管)型锅炉在运行中爆炸,造成1人死亡,1人重伤的重大事故,直接经济损失30多万元。 该锅炉系鞍山锅炉厂生产,1982年11月制造,出厂编号A82075,1996年9月移装到该镇造纸厂,当年10月投入运行。 一、事故发生经过 9月16日上午10时30分,当班锅炉操作工周国亭对锅炉进行点火升压。1个多小时后,锅炉压力达到0.2MPa,因为纸机车间没有生产(此时纸厂已停电),操作工周国亭就擅自脱离工作岗位回家吃饭,中午1时多才返回工作岗位,开始操作锅炉。当锅炉压力升至0.3MP时,开始向车间供气。下午2时50分左右。因整个造纸厂全部停电,锅炉也停止运行。当第二次来电时,因锅炉房灯泡不亮,周国亭让相邻锅炉房操作工张少华照看自己操作的锅炉,他去找锅炉班长领灯泡,就在周国亭返回距锅炉房20多米远时,锅炉突然爆炸,时间是下午4时10分。 二、事故原因分析 事故发生后,新密市人事劳动局锅检所对锅炉爆炸现场进行了勘查和对锅炉的损坏情况进行了全面的检查,结果如下: 1.现场勘查情况是: 锅炉爆炸后,强烈的冲击波造成锅炉房全部倒塌,相邻21.4米的另一锅炉房门横梁倒塌,周围的车间、库房遭受不同程度的破坏。 2.爆炸锅炉情况是: (1)锅炉前烟箱盖冲出距锅炉本体15米远;后烟箱盖冲出4米;炉门、炉条分别冲出距锅炉本体28米和46.4米;操作工张少华倒卧在距锅炉正前方向26米处。 (2)锅炉前管板烟管以上区域,存在着明显的过热现象,在炉胆的正上方大面积已变色,存在着严重过烧现象。

锅炉爆炸事故应急救援演练记录通用范本

内部编号:AN-QP-HT429 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 锅炉爆炸事故应急救援演练记录通用 范本

锅炉爆炸事故应急救援演练记录通用范 本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 根据《中华人民共和国消防法》及国家有关法律、法规之规定,切实做好防爆工作,及时有效准确的处理各类突发爆炸事故,保障公民生命人身安全和公共财产安全,将爆炸事故造成的各类损失减少到最低限度,特制定我公司爆炸应急工作与预案: 总指挥由胡惠新担任,救援组组长张启光担任,负责现现场保护、人员救护的任务。现场抢救由张华军负责,全面负责爆炸现场人员的疏散、抢救工作。物资供应组由李直担任,负责防爆设施、器材及其他物资的供应。

锅炉爆管典型事故案例及分析

锅炉典型事故案例及分析 第一节锅炉承压部件泄露或爆破事故大型火力发电机组的非停事故大部分是由锅炉引起的。随着锅炉机组容量增大,“四管”爆泄事故呈现增多趋势,严重影响锅炉的安全性,对机组运行的经济性影响也很大。有的电厂因过热器、再热器管壁长期超温爆管,不得不降低汽温5~10℃运行;而主汽温度和再热汽温度每降低10℃,机组的供电煤耗将增加0.7~1.1g/kWh;主蒸汽压力每降低1MPa,将影响供电煤耗2g/kWh。为了防止锅炉承压部件爆泄事故,必须严格执行《实施细则》中关于防止承压部件爆泄的措施及相关规程制度。 一.锅炉承压部件泄露或爆破的现象及原因 (一)“四管”爆泄的现象 水冷壁、过热器、再热器、省煤器在承受压力条件下破损,称为爆管。 受热面泄露时,炉膛或烟道内有爆破或泄露声,烟气温度降低、两侧烟温偏差增大,排烟温度降低,引风机出力增大,炉膛负压指示偏正。 省煤器泄露时,在省煤器灰斗中可以看到湿灰甚至灰水渗出,给水流量不正常地大于蒸汽流量,泄露侧空预器热风温度降低;过热

器和再热器泄露时蒸汽压力下降,蒸汽温度不稳定,泄露处由明显泄露声;水冷壁爆破时,炉膛内发出强烈响声,炉膛向外冒烟、冒火和冒汽,燃烧不稳定甚至发生锅炉灭火,锅炉炉膛出口温度降低,主汽压、主汽温下降较快,给水量大量增加。 受热面炉管泄露后,发现或停炉不及时往往会冲刷其他管段,造成事故扩大。 (二)锅炉爆管原因 (1)锅炉运行中操作不当,炉管受热或冷却不均匀,产生较大的应力。 1)冷炉进水时,水温或上水速度不符合规定;启动时,升温升压 或升负荷速度过快;停炉时冷却过快。 2)机组在启停或变工况运行时,工作压力周期性变化导致机械应 力周期性变化;同时,高温蒸汽管道和部件由于温度交变产生热应力,两者共同作用造成承压部件发生疲劳破坏。 (2)运行中汽温超限,使管子过热,蠕变速度加快 1)超温与过热。超温是指金属超过额定温度运行。超温分为长期 超温和短期超温,长期超温和短期超温是一个相对概念,没有严格时间限定。超温是指运行而言,过热是针对爆管而言。过热可分为长期过热和短期过热两大类,长期过热爆管是指金属在应力和超温温度的长期作用下导致爆破,其温度水平要比短期过热的水平低很多,通常不超过钢的临界点温度。短期过热爆管是指,在短期内由于管子温度升高在应力作用下爆破,其

山西锅炉爆炸事故案例

山西锅炉爆炸事故案例 2000年11月28日4时30分,山西省文水县嘉宝酒业有限公司一台锅炉造成2人死亡,2人重伤,2人轻伤。直接经济损失30万元,间接损失20万元。 1.事故发生主要经过 2000年11月21日,文水县嘉宝酒业有限公司从交城县安定村鑫宇焊接厂拉回一台锅炉。锅炉的钢板、封头、冲天管、火管是由嘉宝酒业有限公司自备,由交城县安定村鑫宇焊接厂制造成没有任何附件的立式火管蒸汽锅炉,经嘉宝酒业有限公司维修人员开孔安装了安全阀、压力表、水位计、上水、主汽管、排污附件后,就位安装。于2000年11月27日上午安装完成,接着进行了0.7~0.9MPa的冷态试压两次后,调整了安全阀,公司领导安排司炉人员下5点开始点火煮炉,晚上10点压火,司炉人员下班,2000年11月28日4时,早班司炉工上班开如启动锅炉,通火升温,大约在4时30分左右突然一声巨响,锅炉发生了爆炸,炉体骤然释放出强大气流,锅炉失稳倒落在距锅炉原地6地米外的空地上,烟囱落在距锅炉本体10余米处的空地上断为数节,锅炉底部在灰坑炸成一个1.5×4米的大坑,原炉的燃煤灰四周飞落,在声的4人2人死亡,2人重伤,距锅炉较远的2人也不同程度地受了轻伤。 2.事故前设备状况 事故发生后,通过现场勘察,向有关当事人和群众调查了解该锅炉是嘉宝酒业有限公司从太原买回两个废旧碟形封头(Φ2200×10)和(Φ108×6)的钢管,榆次制做两个封头。(2500×14、 2200×14),交城购买10mm钢板,由交城县安定村鑫宇焊接厂制做的

一台(6200×2500)立式火管锅炉,装有安全阀一个,压力表一个,水位计两个,排污阀一组,从锅炉的设计、制造、安装直到投入使用,均无任何资料、图纸、材质证明,也未向有关部门输过任何手续,属非法制造锅炉。 3.事故破坏情况 锅炉的爆炸点是在上烟室上封头,与冲天管的角焊缝根部初裂,尔后沿碟形封头两端撕开长1700MM的大口,未撕开的部分有明显的不规则向下鼓包变形,烟囱的第一道法兰螺栓断开折成数段,炉坑下部炸出一个1.5×4m的大坑,由于没有锅炉房,没有造成建筑物的损失。通过事故调查了解,该锅炉是私自设计、土法制造、自行安装投入使用的非法私造锅炉,各个环节均没有任何资料与合法手续,整个制造、安装,使用过程中的人员都没有经过专业方面的培训学习,锅炉知识比较溃乏。是造成这次事故的主要原因。 从锅炉的状况看,属粗制滥造,所有材料均非锅炉专用,特别是上烟箱的两个封头,是从原废旧化工设备上割下来的,外表面有黄色漆防腐涂层内表面腐蚀比较严重,部分部位的腐蚀凹坑接近板厚的一半,从断口看,钢板已成层状断面,没有塑性变形,氢脆明显,且与冲天管直角焊口连接,结构极不合理,焊缝超宽,且有较长而深的咬边。碟形封头水平直面较大,板材较薄,在变形外向受力的情况下,鼓包变形直到从焊口根部开裂,继而向两端撕开,导致大量汽流向烟管、烟囱涌出,是形锅炉爆炸事故的直接原因。 锅炉在制造完工后,在无任何科学依据的情况下,进行了两次0.7~0.9MPa的冷态水压试验,操作方法是用锅炉多级给水泵加压,也未保压,难以发现缺陷。锅炉安全阀定压与工

常压锅炉与承压锅炉的区别

常压锅炉与承压锅炉的区别 一、各种锅炉供热系统 锅炉设备在国民经济和人民生活中起着重要作用。锅炉分为蒸汽、热水两大类。锅炉供应的热水除了各种生活应用外,主要用于采暖。热水采暖要比蒸汽采暖节能20%-30%,其主要原因是:没有蒸汽采暖的凝结水难于回收的热损失;没有蒸汽采暖的三次蒸发损失;泄露量比蒸汽采暖少,还有一个重要原因就是没有蒸汽锅炉必须大量放掉的排污损失。 由于承压热水锅炉处在封闭的循环系统中且在循环水泵出口压 力下工作,若出口堵死并进行加热,则可能造成直接经济损失成爆炸事故,即承压锅炉有爆炸的危险性。 常压(即无压)热水锅炉供热系统,目前有两种:一是日本式的,一种是中国式的。在日本为了消除热水锅炉爆炸的危险性,已经广泛采用了一种开口常压热水锅炉。 二、我国的常压热水锅炉供热系统与通常的承压热水锅炉供热系统,主要区别有以下几点: (1)承压热水锅炉供热系统的锅炉是承压设备,具有爆炸的危险。而常压热水锅炉供热系统锅炉不承压,始终与大气相通,所以,锅炉在任何情况下都不会爆炸,安全性能好。 (2)承压热水锅炉是满水的,没有水位控制问题。常压热水锅炉有水位控制问题。就是锅筒满水的锅炉,顶部仍连接有开口箱,仍有水位控制问题。 (3)承压热水锅炉必须装设压力表、安全阀和温度计,因为锅炉始终处于满水状态,所以不设水位计,而常压热水锅炉仅有水位计和温度计,因锅炉与大气相通,锅内压力始终为大气压力,没有爆炸危险,所以不必安装安全夜工,也可以不装压力表。 (4)承压热水锅炉供热系统的循环水泵,是抽系统工程的回水送往锅炉,一般选用清水泵。它既要克服系统循环阻力,又要维持锅炉有一定压力,保证高温时锅水不汽化。而常压热水锅炉供热系统的循环水泵是从锅炉里抽水,水泵是热水泵,其作用是克服系统阻力外,主要是克服回水调节阀的阻力。 (5)承压热水锅炉既能供应低温水,又能供高温水。而常压热水锅炉只能供应小于100℃的低温水。 三、常压热水锅炉有承压热水锅炉无可比拟的优点,概括起来有以下几个突出的特点。 1.安全

电厂锅炉事故分析与处理

电厂锅炉事故分析与处理 发表时间:2019-03-27T15:59:30.377Z 来源:《电力设备》2018年第28期作者:吕鹏[导读] 摘要:锅炉是生产高温热水和水蒸气的设备,能够为我们的日常生产和生活提供动力和热能,因此应用十分广泛。 (神华亿利能源有限责任公司电厂内蒙古鄂尔多斯 014300)摘要:锅炉是生产高温热水和水蒸气的设备,能够为我们的日常生产和生活提供动力和热能,因此应用十分广泛。锅炉的安全程度与电厂的安全与否是密切相关的,如果锅炉出现安全故障,势必会给电厂造成无法估量的损失。因此,“如何避免锅炉事故的发生”成为了整个电厂安全规划中的重点解决项目。因此,分析了故障产生的原因,并提出相应的预防措施,以期能够为锅炉防护问题提供一些借鉴。 关键词:电厂;锅炉;事故分析 一、电厂锅炉常见事故分析 1、水冷壁管爆破事故 出现此事故时炉膛内不仅会传出爆破声,还会出现炉膛内风压偏正和汽包水位下降等现象,这样会呈现出水流量大而蒸汽流量小的现象,锅炉两侧的烟温度、汽温偏差会明显加大,这时锅炉燃烧会出现不稳定甚至是灭火现象,在锅炉设备的检查孔和门孔处还会出现汽水喷声,在锅炉墙和门孔相接不严实的位置,还会有烟气或者蒸汽喷出。发生此事故的原因有很多,冷炉内在注水时,不能够控制其水温和进水速度,甚至直接超出了设备规定的范围;在锅炉设备启动时,进行的升压、升温和升负荷速度过快;停止锅炉设备运转时,锅炉冷却速度过快,防水过快等。这些因素都会使锅炉管壁的受热和冷却出现不均匀现象,过大的热应力会导致水冷壁爆管。 2、过热器和再热器爆管事故 过热器爆管时,锅炉会有一系列的反应现象:在过热器区域内会有蒸汽喷出的声音,炉膛本身呈现的负压也会逐步下降,甚至变成正压,在锅炉墙面和入孔等一些交接不够严密的地方会出现冒烟或冒蒸汽的现象,爆破点后烟道两侧有烟温差,过热器泄漏一侧烟温降低,爆破点前过热汽温降低,爆破点后过热汽温偏高,汽压下降,如果蒸汽流量小而水流量较之偏大,省煤器集灰斗内就会出现一些潮湿的细碎灰尘,再热器的爆管现象和过热器是想死的,汽轮机中压缸汽压下降。过热器爆管的原因主要表现为,汽包内的汽和水相互分离不正常,锅炉内的水质不合乎科学质量,管内壁的税后过厚,炉膛内结渣,其出烟口的温度会快速上升,结果就导致管道内壁的温度超过其承受力;管道外部受高温的腐蚀和磨损,蒸汽侧腐蚀等;锅炉停止运行时没有对过热器进行保护或保护不良;过热器的内部系统需要进行设计,而设计不合理也是导致过热器和再热器爆管的重要原因之一。另外还有一些原因 (1)由于甲粗粉分离器回粉管堵塞时间长,制粉系统不能正常制粉,粉仓粉位太低。(2)粉标在粉位低时测量不准,司炉判断有误,心中无数。(3)司炉调整不当,炉内过剩空气量太大,降低了炉膛温度;粉位太低使部分给粉机下粉不正常,造成瞬间燃料减少较多,燃料放热量减少,进一步降低了炉膛温度,在燃烧不稳时司炉未有及时投油助燃,造成锅炉熄火。(4)锅炉熄火后,机、电专业没能及时将负荷降至规定值,是主汽温、汽压下降较多的原因。 3、省煤器爆管事故 省煤器爆管事故发生时,会有明显的事故异常现象。给水的流量不正常,汽包水位下降;省煤器烟道会出现和平常声音不同的异常声响;灰斗里存在超时细碎灰尘;省煤器的出口左右两侧烟温差会明显增大;用于预热的空气预热器出口的风温会比平时有所下降;烟道通风的阻力明显增加。引起上述一系列异常现象的原因主要有:给水的质量没有达到科学要求,管道内壁发生氧腐蚀,省煤器管道受到较为严重的磨损;烟气管道侧壁受到低温腐蚀,使得省煤器管道内壁变薄;如果经常开启和停止机器,给水的温度较为多变,会造成管道产生热应力,对管子产生极大的损坏;制造和安装锅炉时质量不合格。 4、安全阀故障 锅炉安全阀是一种十分有用的保护性设备,当锅炉受压超过限定的数值之后,安全阀就会自动打开,并将过剩的介质排放到大气中,以确保锅炉工作的顺利进行。如果安全阀出现泄漏问题则会使系统中汽水失去平衡,从而影响到工作人员及机构的安全。一般这些故障具体体现在两个方面:安全阀附近有较轻微但频率很高的泄漏声;从安全阀排气管中排出的气体附带有轻微的蒸汽。 5、过热器、再热器故障 过热器主要的职能是将饱和蒸汽加热成为特定温度的过热蒸汽,目的是为了提高电厂的热循环效率。再热器则主要以汽轮机做功,将蒸汽返回到锅炉当中重新加热并控制到规定的温度,然后将其再送回汽轮机的低压缸中做功的循环过程。然而过热器和再热器也容易出现故障,具体表现在受热面外壁腐蚀且内壁结垢、灌排磨损、管排变形或者磨损等方面。 二、预防措施 1、水冷壁管爆炸后的处理措施 如果水冷壁管发生爆破,但是汽水的泄漏并不十分严重可以再维持正常的汽包水位与炉膛负压的情况下,对锅炉进行减负荷运行等措施以待调峰停炉。在此基本措施情况下,还要注意对锅炉性能的监视,对锅炉爆炸的发展势态进行密切关注。如果爆炸后,出现了较为严重的汽水泄漏情况,此情况下锅炉已经不能够维持正常的汽包水位和炉膛的负压,燃烧现象严重,就要及时进行事故停炉。之后还要能够进行紧急处理,用引风机将锅炉内泄漏出的蒸汽抽出来,增加给水量以用来维持水位稳定。如果水位很难维持,就要切断进水量。 2、省煤器爆管事故后的处理措施 省煤器爆管事故的损坏也分为轻微和严重两种情况。省煤器的损坏较轻微的情况,如果可以维持汽包正常水位,锅炉能够实现在降低负荷的情况下维持正常的运行,那么可以实行调度停炉,但是要注意加强监视。在泄漏严重的情况下,锅炉的运行已经不能够维持正常的炉膛负压,要及时进行事故停炉处理,可以防止事故扩大化。值得一提的是,进行停炉处理后腰继续开启引风机,这样可以维持锅炉炉膛负压。部分锅炉内安置有省煤器再循环装置,锅炉停炉后不能够开启再循环阀,否则会使汽包内的水在泄漏处漏掉。 3、安全阀故障的预防措施 如果想要从根本上解决锅炉安全阀上存在的安全隐患,要从以下几个方面着手处理:首先,要提高锅炉运行人员的操作水平,这也是避免故障发生的根本性措施。只有电厂员工了解到安全阀对锅炉的重要性,熟练操作技术,才会根据锅炉原定的参数进行适当的压紧调整,确保无泄漏发生。因此,企业可以加强多安全阀检修工艺的培训,以提高员工的基本技能;其次,在安全阀的检修过程中,要细致的对阀头、阀座等重要地方的损害情况进行认真检查和分析,并根据检查的实际情况制定检修措施;最后,阀门如果需要重修,则一定要严格按照规定的步骤进行作业。

锅炉爆炸事故专项应急预案

锅炉爆炸事故专项应急预案 1 事故风险分析 燃气锅炉事故属于工业热灾害三种主要事故类型中造成损失最大的爆炸事故。主要可分为两种爆炸原因,一是炉膛爆炸,另一种是炉体爆炸。燃气锅炉发生爆炸事故频率较高。 (1)燃气锅炉的火灾危险性分析 燃气锅炉的燃料是可燃气体,主要是天然气或煤气。天然气和煤气的主要成分都是甲烷,还搀杂一些简单的烷烃,这些组分都是高度易燃易爆的气体,天然气的爆炸下限为4%,煤气的爆炸下限为6.2%,极易发生爆炸事故。 (2)炉膛爆炸火灾危险性 炉膛爆炸是由于可燃气体漏入并与空气混合形成爆炸性混合物,这种混合物处在爆炸极限范围时一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故。伴随着化学变化,炉内气体压力瞬时剧增,所产生的爆炸力超过结构强度而造成向外爆炸,由于在极短时间内大量能量在有限体积内积聚,造成锅炉炉膛处于非寻常的高压或高温状态,使周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏。炉膛爆炸主要由以下因素造成。 1)点火不当 在点火时,如启动操作不当,出现熄火而又未及时切断气源、配气管进行可燃气体吹扫,或吹扫不彻底、打开阀门时喷嘴也点不着火或者被吹灭,或其他可能使炉膛中存积大量高浓度可燃气体并处于爆炸极限范围内的情况,则再次点火时引燃这些可燃气体,引起爆炸。 2)火焰不稳定而熄灭 如果煤气燃烧器出力过大,火焰就会脱开燃烧器,发生脱火现象;相反出力过小,火焰就会缩回燃烧器内,发生回火现象,使锅炉运行中火焰不稳定而熄灭,由于炉膛呈炽热状态,达到或超过可燃气体与空气混合物的着火温度,且继续进入可燃气体时,就有可能立即发生爆炸。 3)设备不完善 阀门漏气,设备不完善,没有点火、灭火保护装置和火焰检测装置,可燃气体充满炉内点火发生爆炸。 4)输气管道泄漏

燃气锅炉爆炸事故分析及预防措施

燃气锅炉爆炸事故分析及预防措施 1.燃气锅炉运行中出现的事故大致可分为三类: (1)特大事故: 锅炉中的主要受压部件——锅筒、管板等发生破裂爆炸的事故,这种事故常导致设备、厂房破坏和人身伤亡,造成重大损失。 (2)重大事故: 燃气锅炉无法维持正常运行而被迫停炉的事故,如缺水事故、炉膛爆炸事故等。这类事故虽不象特大事故严重,但也常常造成设备、厂房损坏和人身伤亡,并使燃气锅炉被迫停运,导致用汽部门局部或全部停工停产,造成严重经济损失。 (3)一般事故: 在运行中可以排除的事故或经过短暂停炉即可排除的事故,其影响和损失较小。燃气锅炉事故属于工业热灾害三种主要事故类型中造成损失最大的爆炸事故。主要可分为两种爆炸原因,一是炉膛爆炸,另一种是炉体爆炸。燃气锅炉发生爆炸事故频率较高。 2.燃气锅炉的火灾危险性分析 2.1燃气的危险特性 燃气锅炉的燃料是可燃气体,主要是天然气或煤气。天然气和煤气的主要成分都是甲烷,还搀杂一些简单的烷烃,这些组分都是高度易燃易爆的气体,天然气的爆炸下限为4%,煤气的爆炸下限为4.2%,极易发生爆炸事故。

2.2炉膛爆炸火灾危险性 炉膛爆炸是由于可燃气体漏入并与空气混合形成爆炸性混合物,这种混合物处在爆炸极限范围时一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故。 伴随着化学变化,炉内气体压力瞬时剧增,所产生的爆炸力超过结构强度而造成向外爆炸,由于在极短时间内大量能量在有限体积内积聚,造成锅炉炉膛处于非寻常的高压或高温状态,使周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏。 炉膛爆炸主要由以下因素造成。 2.2.1点火不当 在点火时,如启动操作不当,出现熄火而又未及时切断气源、配气管进行可燃气体吹扫,或吹扫不彻底、打开阀门时喷嘴也点不着火或者被吹灭,或其他可能使炉膛中存积大量高浓度可燃气体并处于爆炸极限范围内的情况,则再次点火时引燃这些可燃气体,引起爆炸。 2.2.2火焰不稳定而熄灭 如果煤气燃烧器出力过大,火焰就会脱开燃烧器,发生脱火现象;相反出力过小,火焰就会缩回燃烧器内,发生回火现象,使锅炉运行中火焰不稳定而熄灭,由于炉膛呈炽热状态,达到或超过可燃气体与空气混合物的着火温度,且继续进可燃气体时,就有可能立即发生爆炸。 2.2.3因为阀门漏气,设备不完善,没有点火灭火保护装置和火焰检测装置,可燃气体充满炉内点火发生爆炸。 2.2.4输气管道泄漏

垃圾电站锅炉外连接管爆管事故分析(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 垃圾电站锅炉外连接管爆管事故分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2612-19 垃圾电站锅炉外连接管爆管事故分 析(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 摘要:本文从全方面对一起十分罕见的垃圾电站锅炉外连接管爆管事故的原因调查进行了细致的分析,并由此从垃圾电站的安全环保设计、合理运行角度控制垃圾焚烧炉的稳定燃烧以及对垃圾电站锅炉的检验三个方面提出了确保垃圾电站锅炉安全运行的改进建议。 关键词:垃圾电站爆管事故教训思考 Abstract: Based on the investigation on the causes of a rare accident of the external junction pipe cracking of the boiler in a garbage incineration power plant, this article gives a detailed analysis and provides suggestions on the safe operation of boiler of

锅炉事故案例分析大全

锅炉事故案例分析 锅炉是在高温高压的不利工作条件下运行的,操作不当或设备存在缺陷都可能造成超压或过热而发生爆破或爆炸事故。锅炉的部件较多,体积较大,有汽、水、风、烟等复杂系统,如运行管理不善,则燃烧、附件及管道阀门等都随时可能发生故障,而被迫停上运行。 锅炉的爆破爆炸事故,常常是造成设备、厂房毁坏和人身伤亡的灾难性事故。锅炉机组停止运行,使蒸汽动力突然切断,则会造成停产停工的恶果。这些事故的发生,都会给国民经济和人民生命安全带来巨大损失。所以,防止锅炉事故的发生,有着十分重要的意义。 一、事故分类 锅炉事故按事故的严重程度可分为:锅炉爆炸事故、重大事故与一般事故。锅炉爆炸事故是锅炉运行中,锅筒、集箱等部件损坏,并有较大的泄压突破口而在瞬间将工作压力降至大气压力的一种事故。这种事故炸爆威力大,造成的损失很大。 重大事故是运行中发生爆破、爆管、严重变形、炉膛塌陷、炉墙倒墙、钢架烧红等而被迫停炉大修的各类事故。 一般事故则是运行中发生故障而被迫停炉,但又能很快恢复运行的事故。锅炉事故如按事故发生的部位来分类,则有锅筒等水容量较大的受压部件突然开裂的爆炸事故,炉管爆破事故,省煤器事故,过热器事故,管道、烟道、炉墙事故;安全附件、给水设备、燃烧设备等部位的事故。 锅炉事故如按事故的发生原因分类,则有水位监督不慎造成的缺水、满水事故,水质管理不好引起的事故,设计、制造或安装、检修不良引起的事故,维护保养不当,而由腐蚀、积结污垢灰焦而引起的事故,燃烧控制不好引起的事故。 二、常见的锅炉事故 近年来,锅炉爆炸事故时有发生,缺水事故最为常见,而且危害较大。再有就是因水质管理不善而造成的炉管等受热面过热烧损事故。在叙述常见锅炉事故时,除了锅炉爆炸事故和缺水、满水、汽水共腾事故以外,其它事故均以事故发生的部位来分别叙述。

高压蒸汽管道裂爆事故案例

湖北省当阳市马店矸石发电有限责任公司 “8?11”重大高压蒸汽管道裂爆事故案例2016年8月11日14时49分,湖北省当阳市XX发电有限责任公司热电联产项目在试生产过程中,2号锅炉高压主蒸汽管道上的“一体焊接式长径喷嘴”(企业命名的产品名称,是一种差压式流量计,以下简称事故喷嘴)裂爆,导致发生一起重大高压蒸汽管道裂爆事故,造成22人死亡,4人重伤,直接经济损失约2313万元。 1、事故经过 2016年8月10日凌晨0点左右,当班员工巡检时发现集中控制室前楼板上滴水、2号锅炉高压主蒸汽管道保温层开始漏汽,锅炉运行班长江涛将泄漏情况报告给当班值班长,但直到8月10日8点下班也未收到处置指令。 8月11日14点30分左右,叶锦华到办公室向华强化工集团副总经理赵鹏程报告“蒸汽管道泄漏,矸石发电公司要求停炉”后,两人开始商量华强化工集团减电、减汽的应对方案。 截至14时49分事故发生,华强化工集团和矸石发电公司无任何负责人发出停炉指令,2号锅炉一直处于运行状态。 8月11日14时49分,2号锅炉高压主蒸汽管道上的事故喷嘴上的焊缝裂爆,导致高压主蒸汽管道断开,2号锅炉的高温高压蒸汽从靠近锅炉侧的断口喷出,3号锅炉的高温高压蒸汽经蒸汽母管从靠近汽机侧的断口喷出,高压主蒸汽管道断口形成10余米的错位,造成除氧间、煤仓间8.0m至15.5m层区域的墙体、楼板部分破损,集中控制室隔断的玻璃和边框软化、熔化、坍塌,高温高压蒸汽(温度

530℃,9.5 MPa)瞬间冲击集中控制室,造成重大人员伤亡、设备损毁。 事故发生4-5分钟后,事故区域附近员工严宗斌开始连续手动关停2号锅炉和3号锅炉,耗时10分钟左右,切断了高压主蒸汽管道蒸汽,外排了残余蒸汽,避免了事故的扩大。 事故共造成26人伤亡,其中,21人当场死亡,1人经抢救无效后死亡,死亡原因为高温合并冲击波损伤;4人重伤仍在医院接受治疗。事故共造成直接经济损失2313万元。 2、事故原因分析 (1)直接原因 安装在2号锅炉高压主蒸汽管道上的事故喷嘴是质量严重不合格的劣质产品,其焊缝缺陷在高温高压作用下扩展,局部裂开出现蒸汽泄漏,形成事故隐患。相关人员未及时采取停炉措施消除隐患,焊缝裂开面积扩大,剩余焊缝无法承受工作压力造成管道断裂爆开,大量高温高压蒸汽骤然冲向仅用普通玻璃进行隔断的集中控制室以及其他区域,造成重大人员伤亡。 (2)管理原因 1)采购、供应的事故喷嘴是质量严重不合格的劣质产品,产品质量是肇事的最主要原因。 2)发现事故喷嘴泄露形成重大事故隐患时,企业没有及时有效处置,是造成事故的最直接原因。 3)厂房设计不符合标准规范要求,人员聚集的集中控制室失去安全防护作用。 4)管道检验检测没有按标准规范进行,监管缺失,放过了焊缝隐患。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档