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一次风机变频器运行规程

一次风机变频器运行规程
一次风机变频器运行规程

一次风机变频器运行规

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发电部电气专业

2007 年 10 月 02 日

一次风机变频器运行规程

、系统介绍

一次风机变频调速系统主要包括:旁通柜、变压器柜、功率单元柜、控制柜四部分。以

上各部分两台对列地依次自右至左安装在 8号机组一次风机变频器室内。

变频调速系统电气结构如下图:

| 芳路柜|

I I I ____________________________________________________ I

其中QS1为单刀单掷隔离刀闸,QS2为单刀双掷隔离刀闸。当要使用变频器时,先将QS1 合通,QS2置为变频状态,再由变频器给出电源开关合闸允许信号,电源开关合上,变频器 进入充电状态,充电完成后就可以正常起动变频器。

6kV 电源由开关引入旁路刀闸柜后通过隔离开关进入变压器、变频器;变频器控制部分 接受远方DCS 来的控制指令和变频器内部检测信号进行综合逻辑处理,

对变频功率单元进行

控制和监视;功率单元输出可变压变频的交流电源驱动电动机调速运行。运行人员可通过 DCS 控制变频器的启、停、加/减速,同时监视变频器输入、输出侧电流以及变频器报警、 故障等运行工况;从而控制电动机转速改变一次风机出口流量、 压力实现一次风量调节, 满

足燃烧需要。

当变频器需要退出时, 可通过旁路刀闸将变频器与一次风机主电气回路实现隔离; 一次

风机恢复原来的工频控制方式。

-- ------------------ H-pH —

电源开关

I QS1

I

I

一次风机电机

6kV

线

8号机组一次风机变频器相关各元件位置状态

风机安全操作规程及注意事项

编号:SM-ZD-98511 风机安全操作规程及注意 事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

风机安全操作规程及注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、安全操作规程: A、风机启动前,应关闭调节门,采用变频控制的可以不用关闭; B、检查风机各部的间隙尺寸,转动部分与固定部分有无碰撞及摩擦现象。 C、在叶轮的半径方向,联轴器或皮带轮附近,均不许站人,以免发生危险,联轴器或皮带轮应加装安全罩。 D、检查轴承的油位是否在最高与最低油位之间,轴承润滑剂是否加足。 E、风机启动后,逐渐开大调节门(或调节变频频率),直到达到正常工况。 2、安全操作注意事项: A、发觉风机有剧烈的噪声、轴承温度迅速上升、风机发生剧烈的振动和撞击等情况之一必须紧急停车。 B、只有风机设备完全正常的情况下方可运转。

C、如果风机设备在维修后开动时,应注意风机各部位是否正常。联轴器部件上的螺栓要定期检查,以防松动。 D、定期清除风机内部积灰、污垢等杂质,以防止锈蚀、变形。 E、电机在正常运转时,因周围因素产生振动或其它原因造成电机缺相运转时,应立即断开电源,以防止烧坏电机。电机的环境不得超过40℃。 F、高温风机应注意轴承润滑,定期在轴承内加高湿润滑脂,每隔一个月用黄油枪注入为7019—1极压复合锂基脂一次,或用其它高温润滑脂也可,高温润滑脂的性能80℃一150℃之间即可,确保风机正常运转。热空气温度不超过200℃。 G、为确保人身安全,风机的维护必须在停车时进行。 H、在风机开车、停车或运转过程中,如发现有不正常现象时应立即进行检查:检查发现的小故障应及时查明原因并设法消除:如发现大故障应立即进行检查。 I、循环风机应定期检查II型风机冷风口的转盘的开启位置,并使转盘手柄固定板螺栓不得松动或掉下,以防掉入下

变频器控制风机

云南国防工业职业技术学院成人函授(本、专科) 毕业调查报告 题目:变频器在风机中的应用 学生姓名:王保罗年级专业:09级机电一体化 学号:20092101011 办学单位名称:云南国防工业职业技术学院审阅教师姓名: 成绩评定: 时间:年月日

目录 摘要 (3) 绪论 (5) 变频调速原理简介 (7) 整体方案的设计 (10) 系统硬件设计 (11) 软件系统设计 (19) 节能效果分析 (22) 参考文献 (23) 致谢 (24)

摘要 随着我国经济的高速发展,微电子技术,计算机技术,自动化控制技术都得到了迅速发展,交流变频调速技术也已经进入了一个崭新的时代,其应用越来越光。而风机作为矿山企业必不可少的设备与企业的生产效率紧密相关,随着能源的日益紧缺,企业中的设备节能问题就显得尤为重要。 本次将设计一个风机节能的实例。文章中将以一个电锯车间使用11KW的吸尘风机来清理锯屑,以此风机的节能来展开讲述。车间中共有五台电锯。当电锯的开启数量不同时所要求的风量是不同的,即所要求的风机转速也是不同的。在不使用变频器控制的情况下,风机只能以最大转速运行。这就造成了电能的严重浪费。本次设计使用PLC来对电锯开启数量检测,进而结合变频器来控制风机的转速。从而达到节能的效果。 关键词:PLC 变频器风机节能

Abstract With China's rapid economic development, microelectronics, computer technology, automatic control technology have been developing rapidly, AC variable frequency technology has entered a new era, more and more of its light. The fan as essential equipment and mining enterprises to the production efficiency is closely related with the increasing shortage of energy, energy saving devices in the enterprise is particularly important issues. Will design a fan of this energy-saving examples. Article will use a chainsaw shop vacuum blower to clean up the 11KW of sawdust in order to expand about energy-saving fan. Saw a total of five workshops. When not at the same time saw the opening of the required amount of air flow is different, that is the required fan speed is also different. In the case of inverter control is not used, the fan can run at maximum speed.This has resulted in serious waste of energy. This design uses PLC to turn on the saw the number of detection, and then combined with the drive to control the fan speed. To achieve the energy saving effect. Keyword: PLC converter blower energy-saving

风机变频电控改造方案(通用方案)

河南地方煤炭集团季布煤业有限公司 主 通 风 机 变 频 改 造 技 术 方 案

季布煤业主通风机变频改造技术方案 一、季布煤业公司风机现状: 季布煤业公司现用主扇风机为BU54-16×75×2KW风机,运行电压380V,运行电流80A。风叶角度正向。现有设备主要有:1台低压配电柜、4台自耦降压启动柜、1台风机监测仪及各类传感器。 二、存在在主要问题: 1、冲击电流大 通风机电机启动方式为自耦变压器降压起动方式,起动电流是其额定电流的3~5倍,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降。同时,起动时的机械冲击,容易对机械散件、轴承、、管道等造成破坏,从而增加维修量和备品、备件费用。 2、电能的严重浪费 主通风机一直处在较轻负载下运行。在传统的技术条件下,由于电机的转速不可以调节,只能通过改变风机叶片或挡风板的角度进行风量调节。因此造成能源浪费,增加生产成本。所以就造成了电能的无端浪费!有悖于国家的节能减排政策。 3、启动困难,机械损伤严重 主通风机若采用直接启动,启动时间长,启动电流大,对电动机的绝缘有着较大的威胁,严重时甚至烧坏电动机。而电机在启动过程中所产生的机械冲击现象使风机产生较大的机械应力,会严重影响到电动机、风机及其它机械的使用寿命。

4、自动化程度低 主通风机依靠人工调节风机叶片或挡风板角度调节风量,不具备风量的自动实时调节功能,自动化程度低,检测点少。在故障状态下,不能及时和风机联动,将对矿井正常生产造成严重影响。 三、通风机变频改造技术特点: 1、通风机改造后采用变频启动和调速,具有启动电流小,调速方便,运行稳定以及节能等特点。 2、增加电源切换柜,双母线供电,通过智能切换开关可以实现双电源自动切换,切换时间不大于3S,保证通风机供电安全可靠,具有过载、短路、欠电压保护功功能。 3、控制系统具有过欠压、短路、堵转、过载、断相、接地、电机过热等多种保护功能。 4、PLC控制系统采用西门子S7-200可编程序控制器,配以多种检测控制组件完成了风机应有的各种工艺控制,实现风机的闭环控制及各种情况下的安全保护以及系统切换时的各种闭锁。在风机变频电控操作和监控方面,控制柜提供了全面的操作按钮,操作更简单、方便,配备声光报警器。并配备以太网模块为以后实现全矿井自动化作准备。实现系统联锁、起、停控制、保护、通风机工作状态在线监测及数据通讯等功能。 5、变频器采用INVT GD200系列风机专用变频器,满足通风机负载各种运行工况的要求,根据风机运行工况,频率精度可以达到0.01HZ.启动力矩180%/HZ.

一次风机变频器故障分析

一次风机变频器故障分析 发表时间:2017-11-30T08:53:09.113Z 来源:《电力设备》2017年第21期作者:张小锋1 瞿丽莉2 赵广勋1 党龙1 [导读] 摘要:某电厂一次风机运行信号正常,风机却失去出力,处理故障中机组因为全炉膛灭火而跳闸,经对一次风机故障后的操作过程和故障变频器的现场检查分析认为 (1 陕西华电(蒲城)发电有限责任公司陕西渭南 715501; 2 西安热工研究院有限公司陕西西安 710043) 摘要:某电厂一次风机运行信号正常,风机却失去出力,处理故障中机组因为全炉膛灭火而跳闸,经对一次风机故障后的操作过程和故障变频器的现场检查分析认为,变频器出现故障的原因为变频装置内双电源切换回路中一电源线端子松动,导致主控电源瞬时丢失;电源失去后由于UPS拆除后,变频装置电源无法切换到备用电源,失去控制电源的变频装置无法发出“重故障”信号,导致一次风机电气开关处在合位,但风机未运行的状况。 关键词:一次风机;变频器;故障分析;建议 0 前言 风机是火电厂运行的主要设备,耗电量占厂用电的30%左右[1],通过挡板或者静叶调节改变风机出力,使大量的电能消耗在节流损失中,近些年随着变频器技术的发展,大量的变频器应用于火电厂风机上[2],用于控制交流电动机的转速,从而控制风机出力,节能效果明显。但是,也出现了很多由于变频器故障而引起的机组异常事件[3,4],通过各种案例,归纳变频器的故障,有助于提高风机可靠性和机组可靠性。某机组因为变频器故障导致了非停,文章对此进行了分析。 1 系统及事件简介 某电厂机组容量为300MW,每台锅炉配有两台一次风机,一次风机由变频电机驱动,变频装置为高压变频装置。 事件前,机组负荷198MW,C、D、E层给煤机运行。事件发生时,B一次风机变频方式运行,变频装置在无任何故障报警及进、出线开关变位的情况下,输出电流突降为0A;B一次风机虽然运行信号在,但实际已不出力,运行人员在处置过程中锅炉全炉失火MFT发出,机组跳闸。 2 运行操作调整情况 事件发生时,B一次风机变频方式运行,变频装置在无任何故障报警及进、出线开关变位的情况下,输出电流从55.89A突降为0A (DCS显示为坏质量);13:39:08,一次风风压低报警,检查发现B一次风机有运行信号,但一次风机电流、转速均显示坏质量,B侧一次风压低至1.5kPa,炉膛负压持续下降低至-560Pa。经运行人员综合分析,B一次风机虽然运行信号在,但实际已不出力。遂立即关B一次风机出口电动门,因B一次风机电机6kV母线侧开关在合闸状态,风机运行信号在,保护逻辑不允许关B一次风机出口电动门;13:39:46,运行人员立即手动停运B一次风机,触发机组RB保护动作,同时投入DE3油枪;13:39:48,RB发出;13:39:54,自动投入BC层油枪;13:39:55,锅炉全炉失火MFT发出,机组跳闸。 3 变频器检查情况 就地检查B一次风机变频装置无烧损,输入输出信号电缆绝缘及通断无异常;B一次风机电机的6kV电源开关分合闸试验、测动静触头通断及6kV电缆绝缘均正常;查DCS的历史记录,13:39:03,B一次风机变频装置在变频方式下运行,在无重故障报警以及变频装置的进线开关QF3、出线开关QF4无变位的情况下,B一次风机变频器输出电流从55.89A突降为51.5A,以后该控制柜的控制器采样板再无电流信号送到DCS(即:DCS显示为坏点)。此刻B一次风机电机运行电流实际降到了0A;13:39:18,变频装置重新显示变频输出电流为0A;13:39:40,“主电源故障”轻故障报警信号发出。几乎同时,在无任何操作及状态变化的情况下,DCS再次显示该电流值变为坏点;13:45:32,该点又变为好点并显示为0A。 机组调停备用后,对电源切换回路中的K1,K2继电源的动作值和返回值进行了检测无异常;模拟变频装置内部的主控电源供电回路中的380V/220V电源变压器T3副边单点接地故障,变频装置工作正常;检查变频器内部各元件的工作电压均正常;检查变频装置内部接线时发现双电源切换回路中空开QF11出线侧一相电源线端子有松动,其余接线端子排及回路接线紧固无松动、过热迹象 4 原因分析 1)全炉失火原因 B一次风机变频装置故障后输出电流降为0A,变频装置未发出“重故障信号”,B一次风机无法由变频切换到工频运行,DCS上仍显示B 一次风机为运行状态(B一次风机电机6kV母线侧开关仍处于合闸状态),而就地B一次风机实际没有出力。尽管运行人员及时发现了B一次风机电流、转速显示坏质量,此时由于风机运行状态信号在,保护逻辑不允许关B一次风机出口电动门和A、B一次风机之间联络门,导致A 一次风机的风量通过B一次风机出口排出,一次风压持续下降,最终因一次风压低无力携带煤粉进锅炉[5]。 2)变频装置未发出“重故障”信号的原因 变频装置有主、备用两路控制电源,当主电源失去后,系统会自动切换到备用电源切换期间需靠回路中的UPS电源使变频器保持正常运行,同时,变频装置会发出轻故障信号提醒运行人员。当主、备电源同时失去后,变频装置PLC发出“重故障”信号,一次风机由变频切换到工频,保证一次风机仍处于正常运行。 此次在变频装置主电源丢失后,B一次风机变频装置未发“重故障”(或变频未切换到工频)的主要原因是UPS被拆除。当UPS拆除后,一旦变频装置主电源丢失,变频装置电源无法切换到备用电源,失去控制电源的变频装置无法发出“重故障”信号。 4)变频装置主电源丢失的原因 变频装置内双电源切换回路中空开QF11下方一相电源线端子松动,导致主控电源瞬时丢失。 5)UPS被拆除的原因 事件机组B一次风机变频装置UPS在实际运行中,故障频率较高[4],由于检修人员未认识到UPS在系统中的重要性,因而在未履行设备异动手续的情况下短接了UPS。 5 采取措施 1)加强定期工作的执行力度,一是做好运行机组电气、热工重要端子的测温监视工作;二是做好停备机组电气、热工重要端子的紧

引风机变频操作规程

1 工作原理 荣信RHVC系列第五代高压变频器根据不同的电压等级、负载状况以及用户的要求,提供多种串联级数的高压变频器,但不论串联级数多少,其基本工作原理都是一致的。下面以常用的6kV,5级功率单元串联的荣信RHVC系列第五代高压变频器为例,介绍其工作原理。 1.1 系统连接电路 荣信RHVC系列第五代高压变频器的典型系统连接电路如图 4-1所示变压器的原边通过高压真空接触器K1连接到母线电网,母线电压经多组副边绕组降压移相后,输入到变频器功率单元输入侧,功率单元输出侧经串联后驱动高压电动机工作。 可以选配高压旁路柜,通过旁路柜中的高压真空接触器K1连接到母线电网,通过旁路柜中的高压隔离开关K2连接到高压电动机,出现故障时,可以通过闭合旁路柜内的高压隔离开关K3使高压电动机工作于工频运转状态。 运行前,通过充电电阻向变频器功率柜内功率单元充电,以减小充电电流,保护功率单元内的整流模块及电容在充电过程中的安全。充电结束后,自动将充电电阻分断,闭合高压真空接触器K1,进入工作状态。 1

图4-1 典型系统连接主回路 通过变频器柜内置的传感器,可以直观而准确的显示荣信RHVC系列第五代高压变频器的输入输出电压电流。 1.2 主电路(6kV电压等级示例) 荣信RHVC系列第五代高压变频器的主电路如 图4-2所示。通过主电路图,可以直观的了解变压器的副边绕组与功率单元以及各功率单元之间的电路连接方式,具有相同标号的3组副边绕组,分别向同一功率柜(同一级)内的三个功率单元供电。第一级内每个功率单元的一个输出端连接在一起形成星型连接点,另一个输出端则与下一级功率单元的输出端相连,依此方式,将同一相的所有功率单元串联在一起,便形成了一个星型连接的三相高压电源,驱动电动机运行。

一次风机高压变频器冷却方案

高压变频器冷却方案 由于变频器本体在运行过程中有一定的热量散失,为保证变频器具有良好的运行环境,需要为变频器室配备一套独立的冷却系统。综合冷却系统的投资和运营成本、设备维护量、无故障运行时间,现提出以下三种冷却系统解决方案: 一、空调密闭冷却方式 1.1系统介绍 为了提高高压大功率变频器的应用稳定性,解决好高压变频器环境散热问题。目前常用的办法是:密闭式空调冷却。该方法主要是为高压变频器提供一个固定的具有隔热保温效果的房间,根据高压变频器的发热量和房间面积大小计算出空调的制冷量,从而配备一定数量的空调。 采用空调冷却时,房间的建筑面积过大会增加空调冷却负荷。同时,由于变频器排出的热风不能被空调全部吸入冷却,因此,造成系统运行效率低,造成节约能源的二次浪费。变频器室内的冷热风循环情况如下图所示。 变频器从柜体的正面和后面吸入空气,经柜顶风机将变频器内部的热量带走排到室内。从而在变频器室上部形成一个温度偏高、压力偏高的气旋涡流区,在变频器的正面部分形成一个偏负压区。在运行中,变频器功率柜正面上部区域实际上是吸入刚排出的热风进行冷却,形成气流短路风不能达到有效的冷却效果。空调通常采用下进上出风结构,从而与变频器在一定程度上形成了“抢风”现象,这就是“混合循环区”。在这个区域变频器吸入的空气不完全是空调降温后的冷空气,空调的降温处理也没有把变频器排出的热空气全部降温,从而导致了整个冷却系统的运行效率不高。 变频器自身是节能节电设备,而通常采用的空调式冷却则造成能源的二次浪费。这种情况在大功率、超大功率的变频应用系统中更加明显。 1.2空调技术特点

a)高效制冷 b)广角送风,室温均匀舒适 c)防冷风设计,送风舒适 d)独立除湿 e)低温、低电压启动 f)室外机耐高温运转 g)室内密闭冷却 h)防尘效果好 i)运行成本高

vestas 2mw 风机手册

V90-1.8/2.0 MW Maximum output at medium-wind and low-wind sites https://www.doczj.com/doc/ad4687794.html,

Built on experience The V90-1.8/2.0 MW turbine is designed to deliver optimal yield in its 1.8 MW configuration at medium-wind sites (IEC IIA) and in its 2.0 MW configuration at low-wind sites (IEC IIIA) and builds on decades of experience with existing Vestas turbines. We started with the nacelle from the V80-2.0 MW workhorse. Then we added the revolutionary blades used on the V90-3.0 MW high-wind turbine. Finally, all components were tuned to operate in harmony and take advantage of the special characteristics of medium-wind and low-wind sites.sUperior Yield At MediUM-Wind And loW-Wind sites Documented high availability and production Vestas has installed more than 1,500 V90-1.8/2.0 MW turbines, since the first one was launched in 2004. If you count the entire 2 MW class, that number climbs to 5,000. All these turbines offer documented high availability and production. The V90-1.8/2.0 MW delivers low cost of energy, thanks to documented reliability and the highest yield in its class.

冷却塔变频控制

【论文题目】 冷却塔风机变频控制 本设计的内容是PLC 控制的冷却塔风机变频控制系统,主要用到了PLC 、触摸屏和变频器。冷却塔风机变频控制系统配备有一台变频器,对一台风机进行变频控制,其余两台风机工频运行;根据出水温度的变化来控制工频运行风机的起动和停止,实现对水温的初步调节,并对一台风机进行变频控制,对水温进行微调,从而使冷却塔内的水温控制在一个稳定的状态。 关键词:可编程控制器(PLC )、变频器、触摸屏 随着变频技术的不断发展和人类节能意识的提高,各种变频装置的应用已在全球各行业产生了显著的经济效益。 【设计方案】 通过安装在出水总管上的温度传感器,把出水温度信号变成4-20mA 的标准信号送入PLC 的模拟输入模块,并最终转换为相应的数值(BCD 码),通过编好的PLC 程序,得出的此数值和在触摸屏设定的温度值进行比较,得到一比较参数,送给变频器,由变频器控制一台电机的转速,并根据出水温度的高低,由PLC 控制工频启动的风机的数量,使冷却塔的回水温度控制在设定的温度上。 模拟模块 冷 却 塔 冷 却 塔 出水总管 温 度 传 感 器 触 摸 屏 图1-1 冷却塔风机变频控制系统原理图 图1-1为冷却塔风机变频控制系统,其中变频器的作用是为电机提供可变频率的电源,实现电机的无机调速;温度传感器的作用是检测出水管的水温;人机界面主要是通过和PLC 通讯,实时显示水温、电机频率,并可设定相关的给定值。如图所示,共有三台风机,其中

M3是变频控制的,M1和M2是工频控制的。当系统供电开始时,三台风机处于待机状态,根据出水温度的变化,自动运行系统。当出水温度达到设定的开机温度时,变频风机M3开始变频运转;如温度继续上升,水温超出工频启动的设定值,且M3变频风机上升到全频运行,开启M1风机工频运转;如温度继续上升,开启M2风机工频运转。如M3运转频率达到50.0HZ,M2、M3也工频运转,且温度达到报警上限值,则系统会产生一个报警。当温度下降到工频启动的设定值时,M2风机停止运转;如温度继续下降,M1风机停止运转;当温度下降到一定的下限值和M3的运转频率低于一定的值时,M3风机停止运转。 【系统控制要求】 1 三台风机的基本工作方式 方式一:3#风机变频运行 方式二:3#风机变频运行1#风机工频运行 方式三:3#风机变频运行1#风机工频运行2#风机工频运行 2 三台风机启动时有延时,减小电流过大时对其它用电设备的冲击; 3 有完善的报警功能; 4 对风机的操作有手动和自动两种控制功能。 5 传感器选用PT100,将4-20mA的信号送入模拟输入模块; 6 变频器选用施耐德的ATV28,该产品具有过热和过流保护、电源欠压和过压保护、缺相保护等功能;通过PLC模拟量输出端子来控制变频器的频率,从而达到风机速度跟随温度给定,保证冷却塔水温的恒定。 变频器主要参数设定 代码说明设定 ACC Acceleration---s 5s DEC Deceleration---s 5s TCC TermStripCon 2W TCT Type 2 Wire LEL CrL AI2 min Ref 4mA CrH AI2 max Ref 20mA 7 PLC及模块采用施耐德Neza系列产品的TSX08CD12R8D和TSX08EA4A2,前者为CPU本体,带有12点输入,8点继电器输出,有实时时钟,24VDC电源;后者为扩展模块,模拟量4路入,2路出,12位精度。

23冷却塔风机变频改造方案

冷却塔风机变频改造方案 一、变频器的工作原理和节能分析 1.1 风机的特性 风机是传送气体的机械设备,是把电动机的轴功率转变为流体的一种机械。风机电机输出的轴功率为: 图1中风机的压力与风量的关系曲线及扭矩与电机速度的关系曲线,充分说明了调节阀调节风量法与变频器控制的调节风量法的本质区别与节能效果。 (1) 电动机恒速运转,由调节阀控制风量

图1 风机的运行曲线 如图1所示,调节阀门的开启度,R会变化。关紧阀门,管道阻力就增大。 管道阻力由R1变到R2,风机的工作点由A点移到B点。 在风量从Q1减少到Q4的同时,风压却从H1上升到H5,此时电机轴的功率从P1变化到P2。 (2) 变频器调节电机的速度来控制风量 当风量由Q1变化到Q4时,便出现图上虚线所示的特性。达到Q4、H4所需的电机轴功率为P3,显然P2大于P3,其差值P2-P3就是电机调速控制所节约的功率。 二、冷却塔系统变频改造过程 2.1 冷冻机组冷却循环水系统介绍: 冷冻机组的冷却循环水系统如图2所示。冷冻机组的冷却循环水系统主要由冷冻机组、冷却水泵、冷却塔组成。冷却水经冷却水泵加压后,送入冷冻机组的冷凝器,届时,由冷却水吸收制冷剂蒸气的热量,使制冷剂冷却、冷凝。冷却水带走制冷剂热

量后,被送入冷却塔,经布水器,通过冷却塔风机降温,降温后的冷却水通过出水管,流入冷却水泵,经加压后再送入冷冻机组的冷凝器。 图2 冷冻机组冷却循环水系统图 2.2 冷却塔变频节能改造原理 图3 冷却塔变频改造示意图 三、变频器选择

由于风机负载为平方转矩类负载,因此变频器应选择V/F控制型通用变频器,日锋变频器为优化电压空间矢量型变频器,使用寿命高于同类产品,接近于零的故障率,性能价格比非常好,为变频器市场上最优越产品之一。 四、总结 冷却塔风机加装变频后具有以下优点: ·操作方便,安装简单; ·能进行无级调速,调速范围宽,精度高,适应性强。 ·节能效果非常明显; ·由于采用了变频控制,随着转速的下降,风压、风量也随之下降,使得冷却水的散失也下降,节约了水量。 ·由于用水量下降,水的硬度指标上升减慢,使得水处理的用药量减少; ·由于转速下降,减少了减速箱的磨损,延长了减速箱的寿命; 总之,冷却塔变频器控制系统的使用,使得厂房调温系统可靠性提高,安全性好,具有明显的节电效果。 冷却塔是冷冻机组的冷却水最主要的热交换设备之一,它主要靠冷却塔风机对冷却水降温,风机过去是靠交流接触器直接启动控制,风机的转速是恒定的,不能调速,因此,风机的风量也是恒定的,不能调节。为了使冷冻机组进口冷却水温度保持在某个温度段之间,我们在冷却水泵的出口,即冷冻机组的冷却水进口管道上安装一个温度传感器,采集冷却水温度,通过给出一路模拟信号给变频器,经变频器自身的PID进行调节如图3所示,变频器给出适当的电压和频率给冷却塔电机调节冷却塔风机转速

一次风机变频、工频切换操作注意事项及故障处理

一次风机变频、工频切换操作注意事项及故障处理 日常操作 1、变频器为高压危险装置,任何操作人员必须按照操作规程进行操作; 2、需要给变频器送电时,必须先送控制电源,变频器自检正常后给出“高压合闸允许”信号后,方可给变频器送高压电; 3、需要切断变频器电源时,应先断高压电,再断控制电; 4、切断控制电源后,要把UPS开关同时关掉,否则UPS过度放电将导致UPS损坏; 5、使用液晶屏时,只需用手指轻触即可,严禁使劲敲击或用硬物点击,并严禁任何无关人员任意指点液晶屏,以防产生误操作; 6、变频器出现轻故障(比如冷风机故障、控制电源掉电等)时,虽然不会立即停机,但必须及时处理,否则会演变成重故障,导致停机; 7、严格保证变频器运行的环境温度不超过40℃,否则会影响变频器的寿命,运行安全不能保证; 8、变频器所有参数在设备交付运行前都已进行合理设置,用户不得随意更改。如果确需要更改,请事先和北京利德华福电气技术有限公司技术工程人员联系 启动操作 1、如果变频器处于断电状态,启动时应先加上控制电源; 2、变频器自检正常后,给出“高压合闸允许”信号,方可给变频器送高压电; 3、如果现场高压开关或控制系统没有得到变频器提供的“高压合闸允许”信号,请确认变频器控制电源是否加上,变频器本身是否处于故障状态; 4、隔离开关处在变频位置时,用户高压真空开关合闸只相当于给变频器送电,电机并不启动,需要启动电机,还必须给变频器发启动指令。这一点和用户原来的操作习惯有所区别; 5、对于风机负载,变频器启动前,风机挡板最好处于关闭位置。并确认电机没有因为其他风机的运行而反转,否则容易引起变频器启动时过流; 6、电机需要启动时,如果电机刚停机不久,应确认电机已经完全停转,否则容易引起变频器启动时单元过电压或者变频器过电流; 7、现场控制系统只有在得到变频器的“系统待机”信号后,才能给变频器发启动指令,正常启动变频器; 8、给变频器的启动指令必须在高压合闸3秒后发出,持续时间应不小于3秒; 9、变频器启动后,必须提供合适的转速给定。如果转速给定为0,变频器虽然启动,电机仍然不会转动; 10、在闭环运行的情况下,如果给定值不合理,电机也可能运行在非用户期望的状态下; 11、电机通过变频器启动,对风机、水泵、电机、开关及电网的冲击都很小,只要满足以上条件,启动次数及时间间隔没有限制; 12、工频旁路情况下,要启动电机,直接将高压真空开关合闸即可。 停机操作 1、要实现变频器正常停机,必须先给出变频器的停机或急停指令,不能直接分断高压真空开关。运行情况下直接分断高压真空开关,变频器有可能将按电源故障(缺相或欠压)处理。这时必须履行故障处理措施,查明并记录故障原因,排除故障,将变频器复位后方可重新开机,给操作带来不必要的麻烦; 2、给变频器发停机或急停指令使电机正常停机后,高压真空开关可以分断,也可以不分断。

压风机司机安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L3688 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 压风机司机安全操作规 程正式样本

压风机司机安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、适用范围 第1条本操作规程适用于煤矿活塞式空气压缩机的操作。 二、上岗条件 第2条必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。实习司机应经有关部门批准,并指定专人指导监护。 第3条熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉所操作空压机的结构、性能、工作原理、技术特征和电控系统,能独立操作。无证的学员(徒弟)可在有证司机的指导下学习操作。但不得单独上岗操

作。。 第4条掌握现场机械、电气事故的一般处理方法。 第5条无防碍本职工作的病症。 三、安全规定 第6条司机不得擅自离开工作岗位,不得睡岗,不干与职工工作无关的工作。 第7条司机醉酒或精神不正常时,不得上岗操作。 第8条操作中司机应集中精力,注意观察各仪表的指示,机器的声响.温度和震动,发现异常情况应立即停车检查处理。 第9条要保持设备及其周围环境的清洁卫生,各种管线要布置齐全。 四、操作准备

#1锅炉一次风机由工频转变频运行的技术措施

#1锅炉一次风机由工频转变频运行的技术措施 为降低厂用电率,提高设备经济运行能力,计划2012/12/13日13:00开始操作,为保证切换过程中安全运行,特编制技术措施如下: 1、计划作业期间机组负荷减到180MW。视床温和床压情况决定是否负荷再次进行调整。 2、操作前需要做以下准备工作: 2-1#2机组保证高负荷运行。 2-2#1机组中辅联箱蒸汽用#2机组带,联络门开启。 2-3#1机组热网退出运行,视负荷情况决定关闭五抽至热网电动门。(负荷小于160MW) 2-4#2机组四抽至工业抽汽截门根据压力情况适当开大,保证热网循环水泵入口压力和四矿蒸汽压力要求。当#1机组负荷降到160MW或压火时及时关闭#1机组四抽至工业抽气截门。 2-5#2机组五抽至热网两个截门逐渐开启,保证热泵五抽压力。 2-6#1机组厂用倒为备用电源带。本次操作除尘除灰和脱硫旁路不进行操作。如果#1机组必须实行压火操作及时倒为旁路运行。 2-7操作前汽泵“主机跳闸跳小机”保护解除,电动给水泵试转好用。 2-8本次操作前需解除保护:“一次风量小于最小流化风量”、“总风量小于30%”、“一台一次风机跳闸联跳对侧一次风机”、“汽包水位高”、“汽包水位低”、“汽包水位低跳引风机保护”;汽机“低真空保护”、“高排温度高保护” 3、注意事项: 3-1操作中前联系变频器厂家确定变频器好用,并且能实现工变频无扰切换。 3-2操作中注意#1炉汽包水位控制平稳,现事故放水门不好用,要专门有人监视调整水位。 3-3操作中注意调整汽温不能下降过低,防止出现水击现象,否则按规程规定处

理。 3-4操作中做好人员安排,落实到人,保证风机停下后能迅速启动,同时注意床温和床压的变化。若操作过程中造成翻床,及时将负荷降低到120MW左右进行风量调整,在热态下调整翻床,注意不得造成结焦。 3-5汽机人员要注意主机真空情况,同时低负荷排气缸温度有可能上涨,注意监视机组排气缸温度,同时监视机组振动情况。 3-6#2机组在#1机操作过程中保持稳定运行,若发生跳闸故障,按规程进行处理。同时#1机组要及时恢复负荷,保证辽阳供暖。同时热泵由于五抽压力不足,要及时退出热泵系统,防止溴化锂溶液结晶。 3-7锅炉专业已经编写操作票,值际要按操作票内容执行,其他不足部分参考本技术措施,同时事故状态按《规程》和《25项反措》进行处理。

一次风机变频器故障的事故处理预案最终

一次风机变频器故障事故处理预案 一次风机运行时,一旦变频器发生故障跳闸将会引起机组负荷大幅度的波动,甚至造成机组跳闸等不安全情况的发生,为防止当一次风机变频器故障时,运行人员处理不当造成事故扩大,保证机组安全运行,特制定本预案。 一、当一次风机变频器轻故障报警时的处理: 一次风机变频器发生轻故障报警时,应立即安排电气运行人员到变频室查看故障原因同时联系电检,如故障可以消除应立即将其消除,如故障无法消除应汇报单元长、值长做好变频器在线切工频的准备。接到值长一次风机由变频切至工频的命令后,适当降低锅炉负荷,解除一次风机自动,提高正常一次风机至最大出力,将故障一次风机入口调节门关至电流刚刚发生变化为止,维持一次风压稳定。电气运行人员到一次风机变频室利用手拍变频器急停按钮并立即将急停按钮旋出(此操作非常重要),将一次风机由变频切至工频运行。(另一种变频切至工频方法是在盘面上点击“变频器急停”按钮,此时变频器停运,再点一次“变频器急停”按钮将其复位,则切至工频运行。(在人员有准备的情况下使用第一种方法,即就地切换更有保障。) 一次风机由变频切至工频切换成功后,锅炉监盘人员及时调整一次风机入口调节门开度(经验开度为50%左右),维持对一次风压稳定,防止一次风机过流,并加强对各磨煤机风速的监视,保证锅炉燃烧稳定,同时根据气温变化及时调整减温水量,防止超温。如一次风机由变频切至工频不成功,一次风机变频器跳闸,应立即手动拉开一次风机电机开关,一次风机跳闸触发RB,RB动作后,按一次风机跳闸处理。 二、当一次风机变频器重故障时的处理: 1、一次风机变频器发生重故障时,一次风机变频应自动切至工频运行: 1.1如果一次风机由变频切至工频切换成功,由于一次风机入口门全开,一次风压会突升,各磨煤机入口一次风量增大,一次风速升高,造成机组负荷、气温、气压升高,一次风机电机会出现过流现象(根据调试经验一次风机电流最大到186A,风机额定电流为154.9A),监盘人员应立即将切工频的一次风机入口调节门关至合适的电流为止(经验开度为50%左右),保证一次风机电流、一次风压正常,同时加强对各磨煤机风速的监视,保证锅炉燃烧稳定,同时根据气温变化及时调整减温水量,防止超温。 1.2如果一次风机由变频切至工频切换不成功一次风机跳闸,应按一下步骤处理: 1)RB保护投入且动作正常时,不需要干扰RB动作过程,检查一下设备联动正常。联跳上层磨煤机(根据RB动作后机组负荷对应的燃料主控指令自动调整),投AB层#1、#3角大油枪,关相应二次风门,另一侧一次风机自动调节超驰开10%,关过热器、再热器各减温水调节门,闭锁吹灰系统; RB触发后自动转入“机跟炉”“滑压方式”运行方式,5minRB动作结束。

vestas风机运行规程

1 风电场机组运行规程 1.1 风电场机组系统参数规定 1.1.1 系统说明 VESTAS V52 –850 kW是上风向变桨距调节感应式异步风力发电机,带有主动偏航, 使用OptiSpeed 技术,使叶片在任何风速下,始终处于最佳的角度,保证最优的能量输出。额定功率为850kW。 1.2 风电场机组正常运行的监视 1.2.1 电力参数运行监视 1.2.1.1 电压监视: a.定子电压。 b.电网电压。 c.总线电压。

1.2.1.2 电流监视(波动范围必须在额定值的+10%至-10%以内)。 1.2.1.3 频率监视(变化范围+2至-3Hz): a.定子频率。 b.电网频率。 c.电网和定子相差。 1.2.1.4 功率因数和功率监视。 1.2.1.5 功率: a.发电机有功功率。 b.发电机无功功率。 c.电网有功功率。 d.电网无功功率。 1.2.1.6 发电机组各部温度监视。 1.2.1.7 各风机用电动机实际运行状态和控制画面一致性的监视。 1.2.1.8 控制电源处于接通位置;控制计算机显示处于正常状态;各项保护装置均在投位置,且保护定值 均与批准设定的值相符。 1.2.2 风电场机组运行监视 1.2.2.1 风电场机组运行监视一般规定: a.值班人员每天应按时收听和记录当地天气预报,做好风电场机组安全运行的事故预想和对 策。 b.值班人员每天应定时通过主控室计算机的屏幕监视风电机组各项参数变化情况。 c.值班人员应根据计算机显示的风电机组运行参数,检查分析各项参数变化情况,发现异常情 况应通过计算机屏幕对该机组进行连续监视,并根据变化情况作出必要处理。同时在运行日 志上写明原因,进行故障记录与统计。 1.2.2.2 风电场机组的定期巡视: a.值班人员应定期对风电机组、风电场测风装置、巡回检查,发现缺陷及时处理,并登记在缺 陷记录本上。 b.检查风电机组在运行中有无异常声响、叶片运行状态、调向系统动作是否正常,电缆有无绞 缠情况。 c.检查风电机组各部分是否漏油;液压装置的油压、油位和油温在规定范围;润滑油油压、油 位和油温在规定范围;齿轮箱油位和油温在正常范围。 d.当气候异常、机组非正常运行或新设备投入时,需要增加巡回检查内容及次数。 1.2.2.3 风电场机组运行状态监视: a.风轮和发电机的转速 b.风速和风向 c.温度 d.功率和发电量 e.加热、冷却系统

炉前风机运行安全操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 炉前风机运行安全操作规程(新 编版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

炉前风机运行安全操作规程(新编版) 1、启动前盘车检查转动是否灵活,有无摩擦碰撞现象。 2、检查油箱的油位高低,必须保持在油窗1/2-2/3位置上。 3、启动前必须关闭进风调节板,稍开出风调节阀,方可启动。 4、经常检查加油盖上的通气孔,必须保持畅通如发现堵塞,立即取下清洗,设备各部位紧固件,不应有松动。 5、运行中经常检查设备各部的动行状况,一听,二摸,三看,监听设备的运行声音是否正常,摸设备各部的温度是否在允许范围,观察电流表指示值,不得超过69A。 6、定期按另油要求,更换润滑油,正常情况下半年一次,夏季采用46号机械油,冬季采用20号机械油。非正常情况下按机修工要求加油换油。 7、保持设备的清洁卫生,为设备提供良好的运行环境。

8、运行中发现不正常现象或故障,应查明原因及时处理,如处理不了,应及时通知机修工和值班电工。协同检查处理。 9、运行中如发生下列情况,必须紧急停车。 1)机组剧烈振动、撞击。 2)轴承温度迅速上升,远远超过允许值。 3)电机声音沉闷,电流表指示值超过额定值,同时风机转速低于额定值等现象。 10、风机进口总网应定期清理,清洗滤网时不得使用汽油、煤油,应用含0.5%氢氧化钠热水溶液清洗。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

风机变频调速器

风机型变频调速器选型 产品特点: ■针对风机节能控制设计 ■内置PID和先进的节能软件 ■高效节能,节电效果20%~60%(根据实际工况而定) ■简便管理、安全保护、实现自动化控制 ■延长风机设备寿命、保护电网稳定、保减磨损,降低故障率 ■实现软起,制动功能 更多描述: 应用行业: □罗茨风机□矿山风机□离心风机□工业风机□环境工程 阿启蒙GP400系列高性能矢量变频器采用先进的DSP控制系统,通过高精度的控制算法完成优化的无速度传感器矢量控制,有效抑制低频震荡;丰富的端子使应用更加灵活,内置输入电抗器性能更稳定,完备的电磁兼容设计适用于对使用环境要求更加苛刻的场合。此系列产品广泛应用纺织化纤、塑胶、建材、有色金属等对速度控制精度、转矩响应速度、低频输出有很高要求的场合。在风机领域已经大面积使用。 产品主要特点: ?高性能的电流矢量控制、V/f控制、转矩控制 ?丰富的外围接口 ?可扩展控制键盘 ?G/P合一 ?内置输入直流电抗器(18.5kW及以上机型) ?16段多段速控制、PID控制、摆频控制 ?提供RS485串行通讯接口,采用标准Modbus协议 ?产品符合EMC(EN61000-6-4、EN61800-3)标准规范 阿启蒙在变频领域在国内处于领导地位。 二、变频节能原理: 1. 风机运行曲线

采用变频器对风机进行控制,属于减少空气动力的节电方法,它和一般常用的调节风门控制风量的方法比较,具有明显的节电效果。 由图可以说明其节电原理: 图中,曲线(1)为风机在恒定转速n1下的风压一风量(H-Q)特性,曲线(2)为管网风阻特性(风门全开)。曲线(4)为变频运行特性(风门全开)假设风机工作在A点效率最高,此时风压为H2,风量为Q1,轴功率N1与Q1、H2的乘积成正比,在图中可用面积AH2OQ1表示。如果生产工艺要求,风量需要从Q1减至Q2,这时用调节风门的方法相当于增加管网阻力,使管网阻力特性变到曲线(3),系统由原来的工况点A变到新的工况点B运行。从图中看出,风压反而增加,轴功率与面积BH1OQ2成正比。显然,轴功率下降不大。如果采用变频器调速控制方式,风机转速由n1降到 n2,根据风机参数的比例定律,画出在转速n2风量(Q-H)特性,如曲线(4)所示。可见在满足同样风量Q2的情况下,风压H3大幅度降低,功率N3随着显著减少,用面积CH3OQ2表示。节省的功率△N=(H1-H3)×Q2,用面积BH1H3C表示。显然,节能的经济效果是十分明显的。 2.风机在不同频率下的节能率 从流体力学原理得知,风机风量与电机转速功率相关:风机的风量与风机(电机)的转速成正比,风机的风压与风机(电机)的转速的平方成正比,风机的轴功率等于风量与风压的乘积,故风机的轴功率与风机(电机)的转速的二次方成正比(即风机的轴功率与供电频率的二次方成正比):

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