当前位置:文档之家› 高加泄漏原因分析现象

高加泄漏原因分析现象

高加泄漏原因分析现象
高加泄漏原因分析现象

高加泄漏原因分析现象 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

一、高加泄漏原因分析

1 高压加热器在投运或停运过程中操作不当

(1) 高压加热器投运前暖管时间不够,再投运过程中温升率控制不当,这样高温高压的蒸汽进入高压加热器后,对厚实的管板与较薄的管束之间吸热速度不同步,吸热不均匀而产生巨大的热应力,而使U型管产生热变形。

(2) 在高加停运时,高加内上部管束温降滞后,从而形成较大的温差,产生热变形。

2 热应力过大

加热器在启停过程中、调峰时负荷变化速度太快、主机或加热器故障而骤然停运加热器时,都会使金属温升率、温降率超过规定,使高加的管子和管板受到较大的热应力,管子和管板相联接的焊缝或胀接处发生损坏,引起端口泄漏。又因管子管壁簿、收缩快,管板厚、收缩慢,常导致管子与管板的焊缝或胀接处损坏。

3 冲刷侵蚀

当高加内某根管子发生损坏泄漏时,高压给水从泄漏处以极大的速度冲出会将邻近的管子或隔板冲刷破坏;另外,因防冲板材料和固定方式不合理,在运行中破碎或脱落,受到蒸汽或疏水的直接冲击时,失去防冲刷保护作用。 3.4 水侧超压引起高加水侧压力过高的因素有给水压力、流量突变,如给水泵掉闸、汽机掉闸、锅炉安全门拒动、高加保护动作等情况,高加管系承压突升,又瞬间释放,使设备损坏;在机组运行中高加因故停用时,如果给水进出口阀门关闭严密,而进汽阀有泄漏时,被封闭在加热器管侧的给水受到漏入蒸汽的加热,会使管束的给水压力大幅度上升,在高加水侧压力过高,水侧未安装安全

阀或安全阀未动作时,过高的压力会使管子鼓胀而变粗开裂。 3.5 材质、检修工艺不良

管子材质不良、管壁簿厚不均、组装前管子有缺陷、胀口处过胀、管子外侧有拉损伤痕等,在加热器遇到异常工况时,会导致管子大量损坏;在检修时,一般常用锥形塞焊接堵管,捶击力量太大,引起管孔变形;在焊接过程中,如预热、焊缝位臵及尺寸不合适,都会造成邻近管子与管板连接处的损坏,使之出现新的泄漏。

二、高加泄漏判断现象

(1) 在相同负荷工况下,由于高加泄漏,水侧大量漏入汽侧,通过疏水逐级自流至除氧器,为使汽包水位正常,则给水泵转速增加,给水流量发生明显增大。

(2) 高加水位异常波动,水位高信号报警,端差增大,远远高于正常值,水位调整门无论在自动或手动状态下均使泄漏加热器水位波动不止。 (3) 在相同水位运行情况下,高加疏水调整门开度以及疏水流量明显增大,如果泄漏严重可导致事故疏水门频繁打开,就地可听到明显泄漏声。 (4) 高加泄漏后,由于传热恶化,则造成给水温度降低。 (5) 泄露严重时可能导致高加解列。

根据以上现象可判断是高加泄漏,如需要进一步证实,容许在负荷220MW 以下解列高加,进行注水检查,如果加热器水侧出口压力明显低于给水压力、加热器水位上升较快即可确定加热器发生泄漏,停止注水,通知检修处理。

泵用机械密封主要泄漏点

泵用机械密封主要泄漏点 (l)轴套与轴间的密封; (2)动环与轴套间的密封; (3)动、静环间密封; (4)对静环与静环座间的密封; (5)密封端盖与泵体间的密封。 一般来说,轴套外伸的轴间、密封端盖与泵体间的泄漏比较容易发现和解决,但需细致观察,特别是当工作介质为液化气体或高压、有毒有害气体时,相对困难些。其余的泄漏直观上很难辩别和判断,须在长期管理、维修实践的基础上,对泄漏症状进行观察、分析、研判,才能得出正确结论。 一、泄漏原因分析及判断 1.安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后,一般要进行静试,观察泄漏量。如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时,则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上,再手动盘车观察,若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射,则动环密封圈存在问题居多,泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出,则多为静环密封圈失效。此外,泄漏通道也可同时存在,但一般有主次区别,只要观察细致,熟悉结构,一定能正确判断。 2.试运转时出现的泄漏。泵用机械密封经过静试后,运转时高速旋转产生的离心力,会抑制介质的泄漏。因此,试运转时机械密封泄漏在排除轴间及端盖密封失效后,基本上都是由于动、静环摩擦副受破坏所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有: (l)操作中,因抽空、气蚀、憋压等异常现象,引起较大的轴向力,使动、静环接触面分离; (2)对安装机械密封时压缩量过大,导致摩擦副端面严重磨损、擦伤; (3)动环密封圈过紧,弹簧无法调整动环的轴向浮动量; (4)静环密封圈过松,当动环轴向浮动时,静环脱离静环座; (5)工作介质中有颗粒状物质,运转中进人摩擦副,探伤动、静环密封端面;

高加运行中泄漏原因分析及对策

高加运行中泄漏原因分析及对策 鲁叶茂李旭辉 (大唐洛河发电厂安徽淮南 232008) [摘要]对高加运行中泄漏原因进行了深入的分析,指出了在运行操作、自动控制、设备质量和检修工艺等方面存在的问题,通过技术攻关,高加泄漏问题得到了很好解决,取得了良好的经济效益。[关键词]高加泄漏分析对策 The analysis and countermeasure to the causation of the high pressure feed water heater’s l eakage problem Lu Ye-mao Li Xu-hui (Datang Luohe Power Plant, Huainan 232008 ,China) Abstract : This paper analysis the causation of the high pressure feed water heater’s leakage problem, and point out the problems in operation, autocntrol, equipment quality and service technique. The relevant ways and means have been proposed .Now the leakage problem has been solved, economic benefit has been obtained. Key words : high pressure feed water heater; the reason of leakage; analysis;countermeasure 国产引进型300WM机组均采用回热系统,高加的投入对机组运行经济性影响很大(具体数据见表1),而且加热器的停运还会影响机组的出力,若要维持机组出力不变,则汽轮机监视段压力升高,停用的抽汽口后的各级叶片、隔板的轴向推力增加,为了机组的安全,就必须降低或限制汽轮机功率,影响机组带负荷能力。 [1] 1高加泄漏原因分析 洛河电厂#4机组为国产引进型300MW汽轮机组,采用单列卧式表面式加热器,三台高加疏水逐级自流,并各有一路危急疏水直通高加危急疏水扩容器。2003年,我厂#4机组高加投入率较低(见表2),主要问题是泄漏频繁,全年#4机组高加共泄漏10次,严重影响机组的经济运行,为此,厂部专门成立解决高加泄漏攻关小组,对造成故障的原因进行了全面的分析和查找。 表2:2003、2004年洛河电厂#4机高加投入率(%)

给水泵机封损坏原因分析与处理方法

给水泵机封损坏原因分析及处理措施 给水泵是确保电厂安全运行的重要设备,针对三厂区热源一期给水泵机械密封损坏的问题,本文通过机械密封损坏原因分析吸取的教训,结合现场实际情况降低给水泵振动,改善给水泵机械密封冷却水水质,改善机械密封运行环境,较好解决了给水泵机械密封频繁损坏的问题,取得了较好的效果. 1前言 三厂区热源一期除氧给水系统配备长沙佳能通用泵业有限公司的DG150-100×10(P)多级锅炉给水泵,该泵型系卧式自平衡型结构离心泵,为单吸多级结构,其吸入口在进水段上为垂直向上,吐出口在出水段上为垂直向上,用拉紧螺栓将泵的进水段、中段、

出水段、次级进水段联成一体,轴承驱动端采用圆柱滚子轴承,末端采用圆柱滚子轴承和角接触球轴承组合结构,采用强制油循环稀油润滑,润滑油由液偶油系统提供;泵的进水段、中段、出水段之间的密封面均采用密封胶或“0”形圈密封,轴的密封形式为机械密封。 2给水泵机封运行中存在的问题 三厂区热源一期给水泵在启动正常后,可连续运行,随着运行周期延长,机封漏水量逐渐增大,机封靠轴端外缘出现积盐,在运行中给水泵临时切换或者处理故障停运,机封漏水量显著加大,以至于过大而无法启动。同时当给水泵振动增大时,机械密封漏水量也会增大,严重影响给水泵组安全运行。 3给水泵机封损坏原因分析 3.1机械密封安装注水静试泄漏分析

机械密封安装调好后,要进行注水静压检查,观察泄漏量。如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时,则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上,再手动盘车观察,若泄漏量无明显变化则静、动环密封固有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射,则动环密封圈存在问题居多,泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出,则多为静环密封圈失效。 3.2试运转时机械密封出现的泄漏分析 给水泵机械密封经过静试后,运转时高速旋转产生的离心力,会抑制给水的泄漏。因此,试运转时机械密封泄漏在排除轴间及端盖密封失效后,基本上都是由于动、静环摩擦副受破坏所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有:

高加注水查漏的技术措施

高加注水查漏的技术措施 编制目的: 高压加热器是发电机组运行中,汽机不可缺少的重要组成部分;它的正常投入能够使给水与抽汽进行热交换,从而加热给水,提高给水温度,是火力发电厂提高经济性的重要手段。为确保我厂高压加热器的正常投入和稳定运行,提高高压加热器投入率特制定以下措施:一、高压加热器注水查漏 (一)、高压加热器水侧投运 1、检查高压加热器各水位计、温度、压力表计正确投入; 2、检查高加进口电动三通阀在关闭状态,给水走旁路,给水母管压力正常; 3、检查高加出口电动门在关闭状态; 4、检查关闭高压加热器进出、口管道放水门; 5、检查关闭高压加热器进出、口水室放水门; 6、检查高压加热器汽侧水放尽后关闭放水门; 7、检查关闭高压加热器危急疏水门; 8、开启高加水侧放空气门,就地稍开高加注水阀向高加缓慢注水; 9、待高加水侧放空气门连续出水后关闭水侧放空气门;

10、待高加水侧压力升至与给水母管压力相同时(若高压加热器水侧压力达不到给水母压力,则停止充水,对高压加热器进行查漏并联系检修处理),观察10分钟,检查高加水侧压力及汽侧水位的变化,以确定高加是否泄漏; 11、缓慢开启高加出口电动门,检查高加水侧压力及汽侧水位有无异常,以确定高加及相应管路是否泄漏,直至高加出口电动门全开; 12、开启高加入口电动三通阀,切断给水旁路,关闭高加注水阀,注意给水温度、压力的变化; (二)、高压加热器汽侧投运 1、机组冷态启动时,高压加热器汽侧采用随机投运,汽轮机冲转后,投入高压加热器汽侧运行; 2、检查高加逐级疏水调节装置各阀门位置正确; 3、确认1、2、3号高加抽汽管道疏水阀在开启位置; 4、开启1、2、3号高加危急疏水调节阀; 5、开启抽汽逆止阀,开启抽汽电动阀,高加汽侧随汽轮机冲转升速进行暖管、升压; 6、当高加汽侧压力高于除氧器内部压力时,关闭高加启动排气门,开启高加运行排气门; 7、当高加汽侧压力大于除氧器压力0.2MPa以上时,高加疏水应倒至除氧器,关闭高加危急疏水调节阀,高加疏水导至逐级自流二、高压加热器的停运

液化石油气泄漏形式及原因分析

液化石油气泄漏形式及原因分析 一、液化石油气的危险性分析 液化石油气(简称液化气)是一种低碳烃类化合物的混合物,因其来源和制造工艺的不同,其所含的成分也不尽相同,主要成分有:丙烷(C3H8)、丙烯(C3H6)、丁烷(C4H10)、丁烯(C4H8)及少量的乙烯(C2H4)、戊烷(C5H12)等这些碳氯化合物常温常压下呈气态,而当压力升高或温度降低时,又很容易转化为液态,具有气体和液体的性质,因此,习惯上称之为液化石油气。根据《液化石油气标准》(GB11174- 1997)规定:为确保安全使用液化石油气,要求液化石油气具有特殊 臭味。必要时加入硫醇、硫醚等硫化物配制的加臭剂,加入量不得超 过0.001%(m/m)。 1液化石油气气态时的特点 (1)比重比空气大1.5~2.0倍,在大气中扩散较慢,易向低洼地 区流动; (2)着火温度约为430~460℃,比其它燃气低; (3)爆炸极限较窄,约为1.5%~9.5%; (4)热值高; (5)当温度低于露点温度或压力增加时,会出现凝液; (6)液化石油气的蒸汽压力较大,随温度的升高而增大。 2液化石油气液态时的特点 (1)体积膨胀系数比汽油、煤油的大,约为水的16倍; (2)比重约为水的一半。 3液化石油气的危险性分析

(1)易燃易爆性 评定气体物质火灾危险性大小的主要标志是爆炸浓度下限和自燃点。爆炸浓度下限和自燃点越低,火灾危险性越大。液化石油气的爆炸下限仅为1.5%,一旦泄漏很容易在空气中达到这个浓度,即使是少量的泄漏,由于液化石油气的比重比空气大,也会在低洼处汇集并与空气混合形成爆炸性混合物,仍有爆炸的危险。液化石油气的自燃点约为430~460℃,最小点火能量仅为0.3mJ,极易自燃或被引燃。 (2)膨胀性 液化石油气具有热胀冷缩的性质,受热膨胀系数极大,约相当于水的10~16倍。 (3)汽化与扩散性 液化石油气在常温下易汽化,但气态液化石油气在空气中不易扩散,这与它的比重有关。 液化石油气主要组分在液态时的沸点很低,在常温常压下都是气态,储存在钢瓶(贮罐、槽车)中的液化石油气一旦泄漏出来,在常温常压下就会迅速由液体汽化为气体,体积扩大约250~300倍。液化石油气主要组分在气态时的比重比空气重,约为空气的1.5~2.0倍;所以气态液化石油气在空气中不易扩散。 (4)带电性 液化石油气是不导电的绝缘体,当液化石油气在管道中流动,或在运输中摇晃,以及从容器、设备、管道或破裂处喷出时,与管壁、容器、管口和破损处摩擦,都能产生静电。实践证明,液化石油气中含的杂质成分越多、喷速越高或流速越快、流量越大、流程越长,产生的静电荷就越多,当静电电压达350~450V时产生的火花放电就能引

外墙渗漏的原因分析

1 住宅外墙渗漏的原因分析 1.1 钢筋混凝土框架填充墙渗漏 框架填充墙渗漏主要发生在填充墙与框架梁柱的接壤部位,尤其是住宅楼宇顶层屋面梁底与砖墙砌体顶面接触处,是裂缝渗漏的多发部位。 框架填充墙是由混凝土和砖砌体两种材料组织而形成的。这两种材料的温度线膨胀系数不同,混凝土的线膨胀系数比砖砌体大一倍左右,在相同的温度下由于混凝土和砖砌体的变形值不同而在梁柱与砖墙接壤部位产生裂缝,雨水在风压作用下沿裂缝渗入梁屋内;楼宇顶层钢筋混凝土屋盖与邻接的墙体存在较大的温度变形差,而且屋面梁底与砖砌体接触处既无钢筋连接,又不易填嵌密实,在外界温度变化、湿度变化、砌体收缩等因素的不断作用下,很容易出现裂缝,形成渗水通道。 1.2 外墙抹灰层裂缝及装饰面砖缝渗漏 在外墙渗漏的检查中,发现一部分打底抹面后外做涂料的楼宇外墙,由于抹灰层存在质量隐患而导致渗漏。由于抹灰砂浆中所用的砂含泥量较多,颗粒较细,在施工搅拌时因水过多又使砂浆的孔隙率较高,这样不但降低了抹灰砂浆与墙体的粘结强度,还容易使抹灰层出现大量干缩裂缝。调查中还发现由于墙体施工偏差,外墙抹灰层太厚而引起灰层开裂、起壳、甚至脱落等现象。可见,外墙抹灰渗漏主要是由于抹灰砂浆在配制、抹灰操作等施工质量方面的原因造成。 外墙装饰面砖缝渗漏是由于饰面工程施工不周所致。检查中发现,渗漏部位的外墙饰面表面不平整,砖缝不平直,缝宽大小不一,观感效果较差;部分砖缝填嵌的水泥浆不饱满存在裂缝、缺浆、饰面空鼓等现象。凿开渗漏部位的饰面检查,发现饰面粘结层水泥浆薄,不符合施工规范要求[1],与墙面抹灰层粘结不牢,未能有效地起到防水作用。 1.3 外墙铝合金窗框四周渗漏 最近几年来,住宅楼宇普遍采用铝合金窗,特别是现在流行的凸显式铝合金窗,既美观又实用,受到广大使用者的青睐。但目前施工主要注意安装的牢固性和外观效果,对铝合金安装过程中的防渗问题重视不够。 外墙铝合金窗框渗漏主要集中在窗框顶部、窗台和窗框两侧边与外墙接壤部位,尤其以窗框顶部和窗台的渗漏较为严重。喷淋式试验检查渗水部位的结果显示,外墙雨水是因窗框与外墙抹灰层之间的裂缝涌入室内的。凿开窗洞四周的抹灰层检查,发现窗的洞口尺寸施工误差较大,有的窗洞墙体与窗框外围的空隙较大,又没有采用防水砂浆作防水处理,有的窗洞墙体与窗框外围已*紧,但窗框与墙体之间填嵌的砂浆不密实并留有空隙;窗框顶部与窗过梁间填嵌的砂浆空隙较多。窗框外侧顶部施工时未按设计要求做好滴水线槽,使雨水顺墙流进窗框缝内,再通过填嵌砂浆的空隙和裂缝渗入室内。窗台未按要求做好防水坡度和窗台抹灰层咬窗框是检查中发现的普遍问题,它造成雨水沿窗台流进窗框缝内并通过填嵌砂浆的空隙和裂缝渗入室内。 1.4 给排水管道安装引起的渗漏 由于UPVC给排水管具有轻巧、美观、耐用、安装方便等优点,近年来已在给排水安装工程中广泛采用。为了以后管道检修方便,大多数住宅楼宇给水和排水管道都采用明线安装形式沿楼宇外墙到达各楼层中的各个住宅单元。在进行管道安装时,施工人员通常只重视管道连接的密封性,安装后的牢固性和外观效果等,而对于穿越外墙(包括穿梁)进入室内的管道,穿墙部位处的洞口修补却不够重视。凿开此部位检查,发现堵塞洞口修补却不够重视。凿开此部位检查,发

高速泵机械密封泄漏原因分析及改造

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 高速泵机械密封泄漏原因 分析及改造 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5755-100 高速泵机械密封泄漏原因分析及改 造 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 摘要:乙烯装置丙烯外送泵为GSB型高速泵,密封频繁泄漏,通过对其机械密封端面比压的核算与分析,并对其机械密封动环材料及结构的分析找到了密封失效的原因,有针对性地对其进行综合改造,收到良好效果。 关键词:高速泵;机械密封;泄漏;分析;改造乙烯装置丙烯外送泵(位号E-GA301A/B)为下游聚丙烯装置提供原料,该泵对于整个聚丙烯装置具有极其重要的作用,反应所用的液态丙烯全部都由它来供给,所以一旦该泵出现问题,则将导致整个乙烯、聚丙烯装置停车,该泵自20xx年4月投用以来,两台泵曾多次发生润滑油、密封液和丙烯泄漏故障。虽经多次检修,更换新的机械密封部件,但效果甚微。该

机械密封的泄漏原因分析及解决办法

机械密封的泄漏原因分析及解决办法摘要:通过对泵用机械密封的实际应用和理论分析,提出了机械密封的实际密封效果不仅与机械密封自身的性能有关,且与其它零部件提供的条件以及密封辅助系统提供的条件有着重要的关系。 关键词:泵;机械密封 Abstract:Through the practical application and theorical analysis of the pump mechanical seal,the idea was put for—ward that the design of mechanical seal must consider the effect of external conditions such as the effect of other parts and the assist seal system except considering the feature of mechanical sea1. Keywords:pump;mechanical seal. 目前机械密封在泵类产品中的应用非常广泛。而随着产品技术水平的提高和节约能源的要求,机械密封的应用前景将更加广泛。机械密封的密封效果将直接影响整机的运行,尤其是在石油化工领域内,因存在易燃、易爆、易挥发、剧毒等介质,机械密封出现泄漏,将严重影响生产正常进行,严重的还将出现重大安全事故。 1 机械密封的原理及要求 机械密封是靠一对或几对垂直于轴作相对滑动的端面在流体压力和补偿机构的弹力(或磁力)作用下保持接合并配以辅助密封而达到的阻漏的轴封装置。机械密封通常由动环、静环、压紧元件和密封元

高加泄露的原因分析及预防措施

编号:AQ-JS-00619 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高加泄露的原因分析及预防措 施 Cause analysis and preventive measures of high pressure heater leakage

高加泄露的原因分析及预防措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 摘要:分析了高压加热器泄露原因,针对不同泄漏原因分别找出了相应的对策,对机组安全经济运行具有十分重要的意义。 关键词:加热器;泄漏;原因;故障;对策 公司300MW机组配置3台高加,均为卧式滚筒结构,串联布置。疏水逐级自流,水位采用自动调节方式。在启停和低负荷时,疏水倒至凝汽器;正常运行时,高加疏水倒至除氧器。额定负荷下,高加出口温度可达278℃。自投产以来,因为高加内部钢管泄露、外部大法兰及疏水管道泄露,经常不得不退出运行检修处理,在很大程度上制约着机组的安全、经济运行。经过长期实践,得出以下原因分析和预防措施。 1高加泄漏原因分析 1.1热应力过大加热器在启停过程中、调峰时负荷变化速度太快、主机或加热器故障而骤然停运加热器时,都会使金属温升率、

温降率超过规定,使高加的管子和管板受到较大的热应力,管子和管板相联接的焊缝或胀接处发生损坏,引起端口泄漏。又因管子管壁簿、收缩快、管板厚、收缩慢,常导致管子与管板的焊缝或胀接处损坏。 1.2管板变形管子与管板相连,管板变形会使管子的端口发生泄漏。高加管水侧压力高、温度低,汽侧则压力低、温度高,如果管板的厚度不够,则管板会有一定的变形。管板中心会向压力低、温度高的汽侧鼓凸。在水侧,管板发生中心凹陷。在主机负荷变化时,高加汽侧压力和温度相应变化。尤其在调峰幅度大、调峰速度过快或负荷突变时,在使用定速给水泵的条件下,水侧压力也会发生较大的变化,甚至可能超过高加给水的额定压力。这些变化会使管板发生变形导致管子端口泄漏。 1.3冲刷侵蚀当蒸汽的流动速度较高且汽流中含有大直径的水滴时,管子外壁受汽、水两相流冲刷,变薄,发生穿孔或受给水压力而鼓破;其次,当高加内某根管子发生损坏泄漏时,高压给水从泄漏处以极大的速度冲出会将邻近的管子或隔板冲刷破坏;另外,

石化行业离心泵机械密封失效原因分析及解决办法

石化行业离心泵机械密封失效原因分析及解决办法 随着社会经济的飞速发展,石化行业在不断进步,离心泵的应用也得到了推广。文章着重分析了离心泵机械密封泄漏的原因及处理方法,并对检修中可能会遇到的问题进行分析。 标签:石化;炼油;泵用机械密封;泄漏 1 概述 石化行业中使用的离心泵大多是用以输送危险介质的设备,这些易燃易爆剧毒的介质在输送过程中一旦泄漏就会对工作人员造成极大的伤害,同时也会破坏环境,在高度重视安全生产和环境保护的今天,泵用机械密封的正确使用及维护,确保它不泄漏就显得格外重要。 2 结构 机械密封其实是一种动态密封,它是通过弹性元件的弹力和介质的轴向作用力相互作用,达到平衡从而实现的密封。泵用机械密封的种类非常多,有小弹簧的,波纹管的等等。但是,泵用机械密封常见泄漏点都集中在以下几处:动环端面处与静环端面处、动环与辅助密封圈处、静环与辅助密封圈处、轴套和动环之间以及泵盖和压盖处。 3 造成泄漏的原因 上述的几处一旦出现泄漏就直接会导致密封的失效,在泵运行的过程中我们可以通过机封泄漏的现象来分析机械密封产生泄漏的具体原因。 3.1 机泵长周期的运行 运行时间长是造成机封泄漏的主要原因之一,具体现象为:泵用机械密封在长时间的运行之后,整个转子的轴向窜量会越来越大,轴与辅助密封的过盈量越来越大,动环与轴的摩擦力也会越来越大,在机泵的运行过程中动静环磨损却得不到位移补偿,解决这种现象的办法是:定期将机泵切换运行对机封进行检查和维护,回装时一定注意轴向窜量要小于0.1mm,轴与辅助密封在安装时也不能过紧,要保证动环可以在轴上灵活转动。 机泵在运行的过程中,很有可能会出现泵轴的周期性振动。这种现象会极大的影响机械密封的使用寿命,解决的办法是:參照国家标准进行检维修,避免这种现象造成的机械密封失效。介质不干净,如果介质中颗粒较大,会造成摩擦副的泄漏,要及时清理泵入口的过滤器。介质腐蚀性较大,如果密封圈被介质腐蚀造成泄漏,就要考虑提高材质的等级了。

高加泄漏原因分析

300MW机组高压加热器泄漏原因分析和对策 曹枝阳 (华能平凉发电有限责任公司,甘肃平凉744000) 【摘要】:高压加热器是给水系统的重要设备,其性能和运行的可靠性将直接影响机组的经济性以及安全性,平凉电厂#2机组#3高压加热器在运行中管束频发故障,本文对高压加热器泄漏产生的原因及疏水调节系统和运行水位进行分析,介绍管束泄漏的处理方法,及应采取的预防措施。 【关键词】:高压加热器;泄漏;汽水两相流;原因分析;措施。 0 概况 平凉电厂4×300MW,分别于2000年9月、2001年6月、2003年6月和11月投产,配用的高压加热器(以下简称高加)系哈尔滨锅炉厂引进美国福斯特·惠勒公司技术设计、制造,产品型号为GJ-820-3,#3高加布置于12.6米层。给水系统为大旁路,高加疏水为逐级自流,高加设计有内置式蒸汽冷却段、蒸汽凝结段和疏水冷却段,高压换热管为U形碳钢管卧式布置;机组自投产以来,高加多次发生泄漏,严重影响机组运行经济性,尤其以#2机#3高加比较突出。因此,对高加泄漏的原因进行分析,并提出相应对策和措施是十分必要的。高加热力系统如图1所示。 图1 高加热力系统 1 运行情况 平凉电厂#2机组于2001年6月168h试运投产后,在2002年1月16日,运行中的#3高加水位高报警,机组申请调峰至280MW,将高加汽、水侧隔离后,打开高加人孔,经风压检查发现,管板左上侧有两根管束泄漏,用管塞封焊处理,高加停运38小时。2002年5月24日,运行中水位高报警,将高加隔离后,汽侧打风压试验,用肥皂水检查管板发现,管板左上侧临近同样部位新发现有四根、右上侧临近边缘新发现六根管束泄漏,同样用管塞封焊的办法处理。2002年11月22日,运行中水位高报警,机组申请调峰,高加系统解列,#3高加解体后,汽侧打风压检查发现,管板左上侧邻近同样部位新发现有两根泄漏,在附近扩大封堵共五根、右上侧同样部位新发现三根管束泄漏,在附近扩大封堵共六根、中上部有一根泄漏在附近扩大封堵共四根。2003年3月9日,运行中水位高报警,机组申请调峰,高加隔离停运,检查发现左上侧、右上侧各一根,均因堵塞封焊处存在气泡和裂纹出现泄漏,补焊处理。2003年5月3日,运行中水位高报警,机组申请调峰,高加隔离停运,管板左上侧领近同样部位新发现有两根泄漏,在附近扩大封堵共六根,右上侧一根,中上部一根,用管塞封焊的办法处理。2003年7月,在机组小修期间,委托西安热工院对#3高加进行100%涡流探伤检查,发现管束存在不同程度损伤的共有八十四根,其中管壁损伤壁厚小于60%的有26根,按热工院意见进行预防性封堵处理,但在做气密试验检查时,发现原封堵管塞封焊多处有气孔、裂纹等问题,原因是在封堵溶合区,由于多次泄漏反复补焊后,堆焊溶合区存在的应力未

外墙渗漏质量通病及防治措施

外墙渗漏质量通病及防治措施 外墙渗漏是建筑工程中的质量通病之一,严重时会影响人们的正常生产和生活,给人们造成财产损失和精神负担。外墙渗水不但会影响房屋的使用功能,还严重影响建筑物的外观,同时维修上极其困难。但在实际的现场施工中,往往会因为外墙不易积水从而忽视了外墙细部的防水工艺施工,给日后的外墙渗漏埋下了隐患。外墙渗漏防治是一项综合工程,造成渗漏的因素很多,涉及到材料、设计、施工、维护管理等诸多方面。下面列出容易发生渗漏的主要部位,以指导施工过程未雨绸缪、防患于未然,并对处理外墙渗漏的有效方法进行探讨。 1、外墙竖缝渗漏 1.1现象 采用空腔构造防水做法的外墙竖缝漏水或洇水,连接铁件锈蚀。冬季冷空气从板缝进入,室内结露。 1.2原因分析 (1)外墙板在制作、运输、存放过程中,保护不善,竖缝防水槽等被撞破坏未妥善修理。 (2)颠倒了施工顺序,采取了先插塑料条后浇筑板缝的做法,使溢进空腔内的水泥砂浆残渣不宜清理。 (3)塑料条裁切尺寸不适当:过宽,在腔壁内形成折线;过窄,形成麻花状或脱出腔外;长短不一,下端未插到排水坡上,使竖缝失去密封减压的作用。 (4)油毡聚苯乙烯板断裂,构造柱混凝土从裂口处溢进空腔,立腔被堵塞。 1.3预防措施 (1)墙板的堆放场地必须坚实平整,墙板应靠放在支搭牢固的插放架上。墙板起吊、运输必须谨慎,防止破坏防水构造。 (2)插放塑料条工序必须在浇筑构造柱混凝土之后进行。浇筑混凝土后必须及时清理空腔内的杂物。 (3)塑料条要按实测外墙板防水槽宽加5mm的尺寸现裁,不宜事先裁成统一规格,以保证防水空腔的密闭性。塑料条的长度应保证上部有15cm的搭接长

高加泄露原因分析及预防措施

编号:AQ-JS-00608 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高加泄露原因分析及预防措施Cause analysis and preventive measures of high pressure heater leakage

高加泄露原因分析及预防措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 摘要:高加是锅炉给水系统中,初步加热给水的主要设备,其 承压能力较高,发生事故后造成的危害大。这里就高加泄漏后可能 会对设备造成的危害做简单分析。 关键词:高加、泄漏、端差 中图分类号:TL75+2.2文献标识码:A文章编号: 一、设备概述 我厂的高压加热器,采用三台上海动力设备有限公司制造的卧 式U型管表面加热器。高压加热器带有过热蒸汽冷却段、凝结段和 疏水冷却段,如附图一。过热蒸汽冷却段利用汽轮机抽汽的过热来 提高给水温度,使给水温度接近或略高于该加热器压力下的饱和温 度。凝结段是利用蒸汽凝结的潜热加热给水。疏水冷却段是把离开 凝结段的疏水热量传给进入加热器的给水,从而使疏水温度降到饱 和温度下。

二、高压加热器泄漏后对机组的影响 高压加热器是利用机组中间级后的抽汽,通过加热器传热管束,使给水与抽汽进行热交换,从而加热给水,提高给水温度,是火力发电厂提高经济性的重要手段。由于水侧压力(20MPa)远远高于汽侧压力(2MPa)(以#3高加为例),当传热管束即U型管发生泄漏时,水侧高压给水进入汽侧,造成高加水位升高,传热恶化,具体对机组的影响如下: 高加泄漏后,会造成泄漏管周围管束受高压给水冲击而泄漏管束增多,泄漏更加严重,必须紧急解列高加进行处理,这样堵焊的管子就更少一些。 高加泄漏后,由于水侧压力20MPa,远远高于汽侧压力2MPa (以#3高加为例),这样,当高加水位急剧升高,而水位保护未动作时,水位将淹没抽汽进口管道,蒸汽带水将返回到蒸汽管道,甚至进入中压缸,造成汽轮机水冲击事故。 高加解列后,给水温度降低,由280℃降低为170℃,从而主蒸汽压力下降,为使锅炉能够满足机组负荷,则必须相应增加燃煤

建筑物外墙质量问题原因分析及解决措施

建筑物外墙质量问题原因分析及解决措施 1 建筑物外墙渗漏的形式 1.1 混凝土外墙裂缝引起的渗漏:外墙上出现贯通的裂缝,由地基不均匀沉降、温度变形引起的开裂。砼表面的蜂窝、麻面、孔洞如处理不当也易引起渗漏。 1.2 砖混结构外墙裂缝引起的渗漏:由于钢筋混凝土和砖砌体的线膨胀系数不同,在相同温差下,钢筋混凝土构件的伸缩值要比砖砌体大。当外墙砌体抗剪强度不够时就会引起墙体开裂。所产生的裂缝主要出现在顶层内外纵、横墙两端,靠山墙的开间表现最明显。裂缝一般从内横墙开始,沿45°延伸至外纵墙,在窗间呈横向或斜向分布,在顶层圈梁下皮也可能出现水平裂缝。 1.3 砌体外墙缝隙引起的渗漏:框架结构的填充外墙,未按规定设置拉结钢筋、墙柱之间留设直茬。此外,由于未按规定和操作规程施工框架梁底最后一层砌块的砌筑,造成砌块竖缝及水平灰缝不饱满,同时梁底还存在由于砌体沉降引起的缝隙。另外,墙体砌筑施工中,脚手架眼填塞不实、穿墙管线等部位塞灰不严密,都易留下渗水通道。 1.4 混水墙外粉刷分格缝破损引起的渗漏:外粉刷分格缝由于不交圈、不平直或砂浆等残渣在缝内未清除,使雨水积聚在分格缝内,或者分格条嵌入过深,使分格缝底部抹灰层厚度不够、雨水浸入墙内。还有缝内未嵌填密封材料或嵌填的密封材料老化,失去防水密封的作用而引起渗漏。

1.5 门窗洞口周边封堵不严引起的渗漏:目前大多数建筑物门窗均采用铝合金及塑钢材料,这些材料与墙体材料的材质相差较大,当室内外温差变化大时,它们的界面之间易产生缝隙导致渗漏。 1.6 细部构造处理不当引起的渗漏:外墙上有许多凸出外墙面的构件和设备,如挑檐、雨棚、阳台、窗套、落水管等。这些构件有的没做滴水线,或滴水线做得不标准,造成水沿外墙流淌;有的排水坡度不够,甚至反泛水;有的落水口堵塞,造成积水,当与外墙面交接处防水高度不够时,造成外墙渗漏;有的落水管密封不严,又靠墙安装,若有脱节或松动,导致雨水沿外墙流淌而出现渗漏。 1.7 外墙装饰面施工质量不良引起的渗漏:在进行外墙装饰前,没有按施工要求堵塞墙体上的空洞和缝隙。饰面砖勾缝用砂浆标号太低,或勾缝不认真,形成很多毛细孔。饰面砖粘贴不实,出现空鼓,形成储水囊。涂装墙面所用涂料质量不合格,涂膜厚度不够,适应基层变形能力差、年久老化脱落、失去防水效果。 2 建筑物外墙渗漏的主要原因 2.1 材料方面的原因①防水材料质量下降,合格率普遍低下,尤其是小型厂生产的产品,在生产过程中没有经过严格的工艺处理,质量关、技术关都没把好,甚至生产防水材料的原材料的质量也有问题。②砌块、机制粘土砖、水泥的质量达不到要求,强度不够,施工所用的砂石含泥量大、超出规范要求。 2.2 施工方面的原因 2.2.1 不按设计要求和施工规范进行施工,砼配和比掌握的

高压加热器泄漏原因及防止措施

高压加热器泄漏原因及防止措施 高压加热器系统是火电机组的主要热力系统之一。长期以来,由于设计、制造、安装和运行等方面的原因,加热器泄漏的情况屡有发生,特别是大机组的高压加热器,情况尤为严重。因高压加热器系统泄漏导致故障停运的次数已占整个高压加热器故障停运的次数的6 0 % 以上,成为影响大机组等效可用系数的第二位因素,仅次于锅炉爆管。这不仅影响大机组的稳发,满发,而且因给水温度下降,使整个机组的热效率降低,影响了大机组高效低耗优越性的正常发挥。随着当前电力企业内部挖潜增效工作的深入开展,在运行中及早发现高压加热器系统的泄漏,尽早采取措施,把故障的损失降低到最小程度,以提高整个火电厂循环的经济效益,是当前摆在我们面前的紧迫任务之一。 1 高压加热器泄漏原因分析 1.1 高压加热器启停时过大的热冲击有的机组由于高压加热器不能随机启动,使其在每次启动过程中,都受到较大的热冲击,导致加热器水室隔板泄漏。按规程规定要求高压加热器进汽电动门应间歇开关,而实际操作过程中电动门并不具备这一功能,在高压加热投运和解列时,电动门的开关是在短时间内完成的。由于机组启停频繁,启停时其温度变化率超过规定的允许值,结果使高压加热器内部管子及管板温度急剧变化,从而产生一定的交变热应力,在这种应力的作用下,管子受到疲劳损伤破坏。 1.2 高压加热器疏水水位不稳定高压加热器运行时,其疏水水位的热工测量信号与实际的水位不符,即实际水位在要求范围内,而测量的水位信号却反映偏高或偏低,造成所谓的“虚假水位”,当反映偏高时,危急疏水电动门自动开启,导致高加低水位或无水位运行;当反映偏低时,危急疏水电动门自动关闭,疏水水位逐步升高,导致高水位保护动作,危急疏水电动门又再次开启,甚至由于测量水位信号误动而导致高压加热器解列。无论是测量水位反映偏高或偏低,均使得危急疏水电动门频繁开关,使管束受到不应有的冲刷,震动,管板过热,从而加速了管子的损坏程度。通过观察,高压加热器管子断裂处均在与管板连接位置。 1.3 高加热器危急疏水调节门不严机组为了提高安全运行可靠性,高压加热器装设了危急疏水系统,但由于国产疏水调节门质量不过关,造成内漏,不能保持一定的疏水水位,致使管子长时间受到汽水冲刷振动以及管板过热。 1.4 高压进汽门不严高压加热器解列时,由于进汽门不严,仍有部分加热蒸汽漏入,造成管子过热,导致强度降低。 1.5 损坏断裂管子对周围的破坏高压加热器内损坏断裂的管子端部处于自由状态,在高速气流的冲击下自由摆动,不断碰磨撞击断裂管周围的管子,扩大了周围管子的破裂泄漏。 1.6 高压加热器振动蒸汽在加热器管外流动,横向或纵向冲刷和流经管束,是使高压加热器产生振动的主要因素;有的高压加热器水侧由于无排空装置,在

泵用机械密封的泄漏分析与检修分析

编号:AQ-JS-05006 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 泵用机械密封的泄漏分析与检 修分析 Leakage analysis and maintenance analysis of pump mechanical seal

泵用机械密封的泄漏分析与检修分 析 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 在现代化工生产中,泵用机械密封不可或缺,且用量很大,特别是在储运硫酸、烧碱等特殊液体物料方面,对密封性有着极为严格的要求,但机械密封泄漏是个难题,亟待解决。对此,本文分析了泵用机械密封泄漏问题,并就其检修进行了研究,希望对降低泵用机械密封泄漏几率和影响,延长密封使用寿命有所帮助。 众所周知,泵用机械密封在化工领域十分常见,一旦发生泄漏便容易引发安全事故和重大损失,毕竟其运输的多为危险性物质,如硫酸、烧碱等,这就要求我们加强日常检修,以期将密封泄漏隐患降至最低。可是在正式着手该项工作之前,必须对泵用机械密封泄漏的原因和检修方法等有所掌握,唯有如此,才可能事半功倍,有效解决问题。

泵用机械密封泄漏分析 泵用机械密封之所以应用广泛,而这与其诸多优势关系密切,如较之软填料密封,其泄漏量小,状态稳定,密封性更为可靠;摩擦功率较小,轴套磨损几乎可忽略;而且抗震性好,使用寿命和维修周期较长,其中端面在发生磨损后仍可进行一定的修补并继续使用。虽然如此,可是泄漏问题并不能完全规避,而且后果不容忽视,具体情况如下所述: 1.1试验性泄漏 若泵用机械密封安装不规范,则易在静压或加水试验期间发生泄漏,常见的有动静环接触面因安装不当而损坏或碰伤,动静环夹入了砂尘或铁锈等异物,密封圈未压紧或损坏或尺寸有误等都可能引发泵用机械密封泄漏甚至失效。 1.2突发性泄漏 一般情况下,因泵抽真空、振动强烈等原因导致补偿弹簧、传动销、防转销等脱落或断裂,以及相关辅助装置出现故障灯,如此一来,动静环冷热状态便会骤变,最终造成密封面裂缝或变形,进

高加泄漏的判断及处理

高加泄漏的判断及处理 摘要:高压加热器系统是火力发电机组的主要热力系统之一,其性能和运行的可靠性将直接影响机组的经济性和安全性。长期以来,由于设计、制造、安装和运行等方面的原因,加热器泄漏的情况屡有发生,这不仅影响机组的负荷,而且因给水温度下降,使整个机组的热效率降低。文章通过对高加结构,泄漏对机组的影响,泄漏原因分析等方面的阐述,并结合张家口发电厂设备现场布臵情况,总结出高加泄漏的判断及处理方法。 关键词:高压加热器;泄漏;判断;处理 0 引言 高压加热器是汽轮机最重要的辅助设备之一,主要作用是吸取汽轮机中已做过功的蒸汽热量,来加热锅炉给水,以提高机组的热效率。如果发生故障停运,给水只能通过旁路管道进入锅炉,就会大大降低进入锅炉的给水温度,从而增加燃料的消耗量,降低机组运行经济性。研究数据表明,锅炉给水温度每降低10℃,热耗率增加约0.4%,高压加热器若不能投入运行,将使机组出力降低8%~10%,煤耗率增大3%~5%,热效率降低4%~4.5%。自投产以来,出现了数次高加泄漏故障,影响了机组的安全及经济运行。通过对高加泄漏原因的分析,结合长期工作实践,在高加检修及运行方面进行了规范作业,从而有效地提高了其投入率。 1 高加的结构 我厂8台机组均配臵3台高加及1台外臵式蒸汽冷却器,均为卧式滚筒结构,串联布臵,疏水采用逐级自流方式,水位采用自动调节方式,正常运行时,高加疏水倒至除氧器。高加通常都由过热蒸汽冷却段、蒸汽凝结段及疏水冷却段3部分组成。典型卧式U型管高压加热器结构如图1 所示。 图1 典型卧式U型管高压加热器结构 1-防冲板;2-隔板;3-过热蒸汽冷却段隔板;4-管束保护环;5-防冲板;6-过热蒸汽冷却段遮热板;7-管板;8-给水出口;9-独立的分流隔板;10-压力密封人孔;11-给水进口;12-疏水出口;13-疏水冷却段隔板;14-疏水冷却段进口(吸入口);15-疏水冷却段端板;16-拉杆和定距管;17-U型管;18-疏水进口;19-蒸汽进口; 2 高加泄漏对机组的影响

地下室渗漏原因分析及措施

地下室渗漏原因分析与应对措施 一般地下室砼为自防水砼P6或P8、P10,外面还有卷材防水一至二道或防水涂料二道,如聚氨酯等。如果地下室完工后产生渗漏则说明这两道防水均已失效,但这是一个系统工程,影响因素很多。但只要加强管理,提高施工人员的质量意识和管理人员的管理力度是能够避免的,下面让我们一起来分析一下: 一、因砼原因产生的渗漏主要有: 1、砼振捣不密实产生蜂窝等有的地方表面很好,但只是薄的一层,内部却是狗洞。这主要是由于漏振造成的或是此处钢筋过密振动棒插不进去造成的,如人防门框处,可以更换为细的震动棒或者下去人敲击模板外表解决,但不能超振,超振会使砼产生离析容易产生裂缝。 2、砼太稠这种干硬性砼和易性不好,施工性差容易产生狗洞,此时应适量添加1:1的水泥砂浆或减水剂(一般罐车均带有)重新充分搅拌后再打砼,地下人防外墙的水平筋放在竖向筋的外面也可增强防裂。 3、砼有裂缝其产生原因主要有①砼均质性不好,尤其是塌落度较大的砼放灰后往往是用振捣棒来驱赶砼造成稀的灰浆马上流走而粗骨料流动性差,流不了多远形成一处主要是稀的灰浆而另一处主要是粗骨料的局面而前者收缩大后者收缩小产生裂缝。地下室外墙打灰时会形成一个坡面,此时应由3个振捣棒来作业,第一个棒在卸料处由上向下振捣主要解决上部砼的振捣并把砼向旁边驱赶;第二个棒在中部将砼赶到坡脚并振捣中部;第三个棒在坡脚处这样可克服只用一个棒来振捣容易产生渗漏的情况确保砼的密实度和均质性,振捣时应快插慢拔,将振捣棒上下略为抽动,一般视砼表面呈水平,表面不再冒泡时为止就能保证砼已沉实;②养护不好或根本不养护:一般地下室顶板打完砼后,可以盖塑料薄膜进行保湿,保

泵用机械密封泄漏原因分析及判断

泵用机械密封泄漏原因分析及判断 一般来说,轴套外伸的轴间、密封端盖与泵体间的泄漏比较容易发现和解决,但需细致观察,特别是当工作介质为液化气体或高压、有毒有害气体时,相对困难些。其余的泄漏直观上很难辩别和判断,须在长期管理、维修实践的基础上,对泄漏症状进行观察、分析、研判,才能得出正确结论。 一、泄漏原因分析及判断 1、安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后,一般要进行静试,观察泄漏量。如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时,则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上,再手动盘车观察,若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射,则动环密封圈存在问题居多,泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出,则多为静环密封圈失效。此外,泄漏通道也可同时存在,但一般有主次区别,只要观察细致,熟悉结构,一定能正确判断。 2、试运转时出现的泄漏。泵用机械密封经过静试后,运转时高速旋转产生的离心力,会抑制介质的泄漏。因此,试运转时机械密封泄漏在排除轴间及端盖密封失效后,基本上都是由于动、静环摩擦副受破坏所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有: (1)操作中,因抽空、气蚀、憋压等异常现象,引起较大的轴向力,使动、静环接触面分离; (2)对安装机械密封时压缩量过大,导致摩擦副端面严重磨损、擦伤; (3)动环密封圈过紧,弹簧无法调整动环的轴向浮动量; (4)静环密封圈过松,当动环轴向浮动时,静环脱离静环座; (5)工作介质中有颗粒状物质,运转中进人摩擦副,探伤动、静环密封端面; (6)设计选型有误,密封端面比压偏低或密封材质冷缩性较大等。上述现象在试运转中经常出现,有时可以通过适当调整静环座等予以消除,但多数需要重新拆装,更换密封。 3、正常运转中突然泄漏。离心泵在运转中突然泄漏少数是因正常磨损或已达到使用寿命,而大多数是由于工况变化较大或操作、维护不当引起的。 (1)抽空、气蚀或较长时间憋压,导致密封破坏;(2)对泵实际输出量偏小,大量介质泵内循环,热量积聚,引起介质气化,导致密封失效; (3)回流量偏大,导致吸人管侧容器(塔、釜、罐、池)底部沉渣泛起,损坏密封;(4)对较长时间停运,重新起动时没有手动盘车,摩擦副因粘连而扯坏密封面; (5)介质中腐蚀性、聚合性、结胶性物质增多; (6)环境温度急剧变化; (7)工况频繁变化或调整;

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档