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硫磺回收装置、酸性水汽提装置的事故案例

硫磺回收装置、酸性水汽提装置的事故案例
硫磺回收装置、酸性水汽提装置的事故案例

我将我这几天收集到的有关硫磺回收装置、酸性水汽提装置的事故案例进行分享,希望能起到抛砖引玉的效果。

1、大庆石化硫磺回收酸性水原料罐爆炸事故

2004年10月27日9时44分,中石油大庆石化分公司炼油厂硫磺回收车间V402原料水罐发生重大爆炸事故,死亡7人,直接经济损失192.27万元。

10月20日,大庆石化分公司所属二级单位炼油厂的硫磺回收车间,64万吨/年酸性水汽提装置V403原料水罐发生撕裂事故,造成该装置停产。为尽快修复破损设备,恢复生产,炼油厂机动处根据大庆石化分公司与大庆石化总厂关联交易安全生产合同,把抢修作业委托给大庆石化总厂工程公司第一安装工程公司。该公司接到大庆石化分公司炼油厂硫磺回收车间V403原料水罐维修计划书后,安排下属的四分公司承担该次修复施工任务。在修复过程中,需要将V406与V407两个水封罐以及原料水罐V402与V403的连接平台吊下。

10月27日8时,四分公司施工员带领16名施工人员到达现场。8时20分,在炼油厂硫磺回收车间设备主任、设备员等人员的指导配合下,施工员带领两名管工开始在V402罐顶进行安装第17块盲板作业。8时25分,吊车起吊V406罐和V402罐连接管线,管工将盲板放入法兰内,并在盲板与上法兰之间放入一根电焊条以备吹扫。硫磺回收车间设备员随后指挥对该管线用氮气进行吹扫。8时30分,硫磺回收车间开具了二级用火票。8时45分,吹扫完毕后,管工将法兰螺栓拧紧。9时20分左右,施工员到硫磺回收车间安全员处取回火票,并叫人把火票送给V402罐顶气焊工。同时硫磺回收车间设备主任、设备员、监火员和操作工也到达V402罐顶。9时40分,气焊工开始在V402罐顶排气线0.8米处动火切割。9时44分,管线切割约一半时,V402罐发生爆炸着火。

事故发生后,大庆石化分公司和大庆石化总厂立即启动了事故应急预案。大庆石化总厂消防支队迅速调动10多台消防车展开扑救工作。直到10时45分,大火才被彻底扑灭。据事后清点人数,爆炸导致2人当场死亡、5人下落不明。大庆石化公司、大庆石化总厂随后组织了对V402罐的倒罐、清洗工作。10月29日13时,5名下落不明人员的遗体全部找到。事因———层层漏洞无人补

据了解,经事故调查组调查,“10?27”事故的直接原因是,V402原料水罐内的爆炸性混合气体,从由与V402罐相连接的DN200管根部焊缝或V402罐壁与罐顶板连接焊缝开裂引起泄漏,遇到在V402罐上气割DN200管线作业的明火或飞溅的熔渣,引起爆炸。

据有关部门介绍,这起事故反映出大庆石化分公司和大庆石化总厂在安全工作中出现的许多漏洞和亟待解决的问题。大庆石化分公司方面存在的主要问题。违反用火安全管理制度规定,违规开具用火作业票。炼油厂硫磺回收车间在事故当天开具的二级用火作业票,用火地点是“V403平台上”,用火目的是“V403平台上管线拆除”,V403平台也可视为V402平台(或称共用平台),修复施工中要拆除V406罐上的连带管线,尤其是拆除连接V406和V402罐DN200管线必然要到V402罐上施工,因此,此火票对用火气割V402罐DN200管线作业是有效的。硫磺回收车间在开具用火作业票时,作业现场盲板尚未加装完毕,动火点V402罐物料尚未清退,也未对动火地点进行有毒有害及易燃易爆气体采样分析,用火作业更没有及时向炼油厂安全环保处汇报,在这种情况下开具动火作业票允许动火,是违反大庆石化分公司《用火安全管理制度》和炼油厂安全环保处制定的有关规定。按大庆石化分公司《用火安全管理制度》规定,此处用火应为一级用火,在厂安全环保等四个职能部门未组织检查验收确认的情况下,车间自行认定用火等级为二级,签批了二级用火作业票。现场安全管理措施不到位,监督管理工作不力。10月24日在V403罐物料尚未倒空、置换工作还未完成,现场存在有毒有害及易燃易爆气体的情况下,硫磺回收车间就组织施工单位进行了检修维修作业的准备工作,违反了大庆石化分公司《装置停工检修安全管理规定》的有关规定。

10月27日早8时左右,在炼油厂安全环保处监测站对V403罐有毒有害气体取样检测

前,硫磺回收车间就违规开出了V403罐内有限空间作业票,允许大庆石化总厂工程公司第一安装工程公司四分公司作业人员进入V403罐内施工。硫磺回收车间有关人员10月27日开具的二级用火作业票,开具时间为当天上午8时30分,实际动火时间是9时40分左右。动火时超过采样分析限定时间。另外,炼油厂硫磺回收车间只要求安环处监测站对V403罐内有毒有害及易燃易爆气体进行了采样分析,而没有要求对动火地点进行有毒有害及易燃易爆气体采样分析,违反了《用火安全管理制度》。硫磺回收车间10月26日决定用吊车把V406罐和V407罐吊到地面。事发当日,在吊车违章吊拉连接V406和V402罐之间DN200管线加装盲板时,硫磺回收车间现场管理人员没有履行关联交易安全生产合同的规定:“向乙方明确施工作业区的范围、危险点源及安全管理要求”,“作业过程中,甲方和乙方之间有相互监督的责任,发现‘三违’行为,应及时劝阻和制止,并向上级反映”。硫磺回收车间对施工作业现场管理不够,对现场违规作业监督没有到位。

没有认真执行落实“四不放过”原则,检修维修方案有漏洞。大庆石化分公司及其炼油厂有关领导和机动设备部门没有认真执行落实“四不放过”原则,V403罐发生撕裂事故后,在事故原因尚未查明的情况下,就开始组织修复施工,属于违章指挥。在制定《V403罐抢修方案》和施工作业风险评价时,没有充分考虑V402罐存在的风险。在组织实施中,炼油厂有关领导和机动设备部门参与力度不够,对硫磺回收车间制定的检修维修方案没有进行及时的跟踪、指导。

对施工单位施工方案、特种作业人员资格审查把关不严,监督不到位。硫磺回收车间在安全检修工作环境和条件尚不具备、施工单位施工方案和风险评估报告未获审核批准的情况下,允许施工方进入现场施工,炼油厂机动设备部门也未加制止,违反了检修安全管理的有关规定和关联交易安全生产合同。炼油厂安全环保部门和硫磺回收车间对施工单位气焊工无证上岗作业的情况失察,对进厂施工的特种作业人员资格的审查监督工作不到位。安全生产工作的各项规章制度执行不到位。硫磺回收车间酸性水汽提新装置启用以来,运行一直不太平稳。10月20日V403罐发生撕裂事故后,大庆石化分公司各级有关领导虽然先后到过现场,提出过意见和要求,但对受V403罐撕裂影响而发生局部损坏的V402罐可能造成的危害和影响重视不够,认识不足。炼油厂及其硫磺回收车间在未查明事故原因的情况下就组织人员抢修。

大庆石化分公司虽然制定了一系列安全管理制度,但在执行落实中,主要领导及分管领导对所属基层单位安全工作抓得不够严、细,对基层单位安全管理监督不到位;相关部门和基层单位还存在职责履行不到位、管理存在盲区、监督检查不严格等诸多问题。

大庆石化总厂方面存在的主要问题违反火票办理程序,执行用火制度不严格。在“10?27”事故中,大庆石化总厂工程公司第一安装工程公司四分公司动火人、看火人,未在火票相应栏目中签字,而由施工员代签。在动火点未作有毒有害及易燃易爆气体采样分析,动火作业要求具备的各项措施还没有完全落实到位的情况下,不加拒绝地盲从进行动火作业,没有履行相互监督的责任,没有严格执行大庆石化总厂工程公司的《动火作业管理制度》和“四不用火”规定。

违反起重吊装作业安全管理规定,吊装作业违章操作。“10?27”事故发生前,吊车在施工现场起吊DN200管线时,一端与V406罐相连,另一端通过法兰与V402罐相连,在这种情况下起吊,违反了《起重吊装作业安全规定》,属于违章作业。安全检查制度执行不严,对施工现场未进行认真检查。大庆石化总厂工程公司第一安装工程公司部分与检修维修施工相关的领导和部门负责人,包括部分编制审批方案的人员,在7天检修维修期间,没到或很少到过施工现场,对现场作业的危险程度估计不足,对现场情况了解不够,没有严格落实大庆石化总厂工程公司第一安装工程公司的有关规定。现场特种作业人员无证上岗,安全培训工作存在漏洞。在“10?27”事故中,在V402罐顶动火切割DN200管线的气焊工,没有金属焊接

切割作业操作证,属于无证上岗。四分公司没有将架子工纳入特种作业人员管理,未做到持证上岗,违反了第一安装工程公司《安全教育管理制度》的有关规定。部分参加V403罐施工的架子工只有小学文化程度。第一安装工程公司《外用工使用管理暂行办法》,没有按照国家有关“特种作业人员必须具备初中以上文化程度”的规定,制定针对特种作业人员所应具备文化程度上的要求内容,规章制度有不完善的地方。

安全管理制度在基层不落实,监督管理不到位。大庆石化总厂工程公司第一安装工程公司四分公司在检修维修项目安全施工方案未获批准情况下,就进入施工现场作业,违反了有关规定。

大庆石化总厂及其工程公司相关职能部门和基层单位没有认真执行落实有关安全管理制度,主要领导及分管领导对所属基层单位安全工作抓得不够严细。相关职能部门和有关领导对基层单位的安全监督管理不到位,特别是特种作业人员管理、工程施工管理、相互监督、工作检查上还存在很多亟待解决的问题。有关人员介绍,“10?27”事故突出反映了出事企业在安全工作中不重视细节,未对异常环节采取相应的措施,终致事故发生。血的教训警示着人们:从一定程度来说,在安全工作中,放弃细节就意味着放弃安全。

2、盘锦硫磺着火事故

2001年12月9日20时20分许,盘锦市外环路与兴隆大街交叉路口处发生一起重大交通事故,一辆大约载有20多吨硫磺的大货车与右侧方向驶来的夏利车相撞后,一同滚入路旁壕沟里,大货车上的硫磺瞬间燃起大火,夏利车司机伤势过重抢救无效死亡,大货车司机与装卸工经抢救已脱离生命危险。

昨日清晨,记者赶到事故现场,一辆车牌号为辽G60713的大货车和一辆车牌号为辽L91696白色夏利车都已滚入路旁无水的壕沟里。柏油路面上还散落着颗粒状的硫磺,大货车头已看不出模样,前轮被烧焦,车上的硫磺也被烧得所剩无几。夏利车的前身被大货车轧瘪了,车体彻底报废。令记者感到后怕的是,在肇事车辆的上方约10米处有2根电缆线、4根高压线横贯东西,若不是消防人员及时赶到,后果不堪设想。据清理现场的工人讲,大货车大约有20余米长,车上的货至少也有20吨。

据盘锦市交警支队事故处理大队负责人介绍,这辆拉有硫磺的货车是从鲅鱼圈开往黑山去的,司机战立柱和装卸工岳维龙受重伤,目前已脱离生命危险。不幸的是夏利车司机牛风生(男,38岁)抢救无效死亡。肇事起火的原因是,由于相撞后产生的惯性,致使大货车内的硫磺向前涌出,遇到温度较高的发动机之后,燃起大火

3、兰州石化工酸性水罐拆除仪表时爆燃事故

2006年5月29日15时28分兰州石油化工公司有机厂苯胺车间废酸提浓单元一楼发生爆燃,过火面积112.5平方米,造成4人死亡,11人受伤的重大火灾事故。

一、事故经过

2006年5月2日9时许,根据公司大检修计划安排,有机厂苯胺车间分单元停车,经过倒空、清洗至28日,逐步开始办理当日检修设备交出手续。5月29日上午甘肃临夏兴临建安公司在废酸提浓单元室内一楼东南角进行落水管理预制作业和建筑物维护作业,下午13:30甘肃临夏兴临建筑安装有限公司粉刷班安排15人在1-4层进行建筑物维护作业,14:20兴临建安公司第五分公司8人在1楼室内北侧进行酸性水罐(R5104)拆除更换作业,同时维达电仪分公司2人在酸性水罐(R5104)顶部平台拆除该罐雷达液位表,15:28一楼发生爆燃引发事故。

二、事故原因

经调查证实:维达维修五分公司在废酸提浓单元拆除5立方米酸性水罐(R5104)过程中,

松开下封头出口管法兰时,从该法兰流出含苯酸性水,水中的苯在该罐围堰内累积,达到一定浓度后扩散,在北风的作用下遇到甘肃兴临建筑工程有限公司在东南角预制落水管电焊作业,产生的明火发生瞬间爆燃。在发生瞬间爆燃时,产生的热量将装置一楼的电缆、门窗以及处在吊装口建筑物维护作业,搭设在架子上的竹跳板等可燃物引燃。引燃产生的大量有毒浓烟和竹跳板等的燃烧,造成在架子四层系安全带作业的甘肃兴临建筑工程有限公司4名粉刷工窒息死亡,厂房内1-4楼作业人员中有11人不同程度被烧伤。

三、事故分析

1、酸冷凝液(R-5104)中苯的来源分析,经查阅废酸提浓单元流程,岗位操作方法及相关资料后,分析酸冷凝液贮罐(R-5104)中含有水、酸和部分有机物(主要是苯和硝基本苯等)。《废酸提浓单元岗位操作法》中描述:经闪蒸罐(R5101)闪蒸分离的气相(NXOY)及硝基苯和苯等有机物进入除雾塔(T5101),酸蒸发浓缩器(H-5102)蒸发生产的气相也进入除雾塔(T5101),在除雾塔(T5101)中与通过冷凝液循环泵(B-5103A/B)形成的喷淋接触,使过热蒸汽降温除去夹带的酸雾滴,减少酸损失,离开除雾塔(T5101)的不凝气(水蒸气、NXOY及硝基苯和苯等有机物)经蒸气冷凝冷却器(H-5103)和蒸汽尾气冷凝冷却器(H-5106)冷却,水蒸气、部分有机物气体和酸性气体被冷凝后进入酸冷凝液贮罐(H-5104)。剩余的NXOY及少量硝基苯和苯等有机物气体经液环真空泵系统(B-5105A/B)后进入尾气吸收系统,酸冷凝液贮罐(R-5104)的酸性水,一部分至硝基苯单元中和岗位,一部分去除雾塔(T-5101)用作喷淋。原料废酸的性质、规格中,苯的含量小于等于0.2%,硝基苯含量含量小于等于0.1%。由于上述工艺流程看出,由原料带入的苯有部分进入酸冷凝液贮罐(R-5104)中。苯生产单元建成投产后,连续运行1年4个月,未对该单元全面检修,本次停产检修是装置建成投产后的第一次。苯的密度是879.4千克每立方米,硝基苯的密度是1205千克每立方米,水的密度是1000千克每立方米,可以看出,苯比水轻,分离后在水层上面,硝基苯比水重,正常生产过程中,控制酸冷凝液贮罐(R-5104)液位在30%-70%,一般为50%左右,连续进料,连续出料。由于苯与水分离很快且较水轻,浮在水层上面,这样分离后苯量积累增加,虽该贮罐为微负压操作,贮罐顶部有一个DN65排气管,能带走部分苯蒸汽,但(R5104)补贴罐中仍属持续增加状态,这是造成本次事故的直接原因。

2、本次事故中泄漏苯量的估算。根据现场了解情况和相关资料,我们从以下两个途径估算了本次事故中泄漏苯的数量范围。

(1)、根据雷达液位计的指示估算

R-5104规格为1600×2400的搪玻璃贮罐,公称容积5M3,有效容积6M3。该设备采用雷达液位针指示和控制液位。设备总高度3200mm,雷达液位设置的正常值为0-3000mm,即雷达液位计指示为0时,设备底部椭圆封头内仍有200mm液位。操作工到空废水时按照液位计指示0后停泵,此时该系统内残存的液体量约为: V=V1+V2

V1--罐内0位以下椭圆分头内的体积

V2--罐底至泵进口管道中的存液,管径DN80,总长度为8.2m.

V1=0.170m3

V2=11/4d2L=0.785×0.082×8.2=0.041m3

V=V1+V2=0.170+0.041=0.216m3

该部分液体大部分为苯,则重量为:0.216×0.8794×103=190公斤

(2)、根据苯的燃烧速度估算

根据《化工安全技术》提供的数据,苯的燃烧速度为165.37公斤/米2.小时。现场了解本次事故一楼火灾燃烧时间约40分钟(兰州石化公司消防支队提供)。泄露的苯聚集在R5104和B5103A/B的围墙内,该围堰面积为6.8×2.4=16.32m2,4台泵基础和R5104基础及其它障碍物占去大部分面积,以液体过流面积2.5m2计,苯的燃烧速度为

165.37×2.5×40/60=275公斤

经以上估算分析,我们认为本次事故苯的泄露量约为200-250公斤.

3、其他几个相关参数的估算

(1)、一层厂房达到爆炸极限下限的苯蒸汽量

一层厂房容积V=10.8×14.7=1058m3

苯在空气中的爆炸极限为1.2-8%,兰州地区大气压636mmHg,当时气温31度,则达到爆炸下限需要的苯蒸汽量为:

G=PV/RT×W =(636/760)×(1058×1.2%)×78\[0.082×(273+31)] =33.3Kg (2)、一层厂房泄露面积估算

一层厂房有12个窗户,三个门,一个吊装孔,经现场实测,泄露面积约为45.3m2.则泄露面积与厂房容积比为:

45.3/1058=0.043

符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版)中关于容积1000m3以上建筑不小于0.03的规定。

4、废酸提浓装置是英国QVF公司设计并施工,于2005年1月投产,本次该单元全面检修是装置建成投产的第一次,外方提供的废提浓技术资料中只有换热器设备除垢清洗方案,没有提供全套装置的清洗、置换方案。酸性水罐(R5104)在倒空时用P5103泵将物料打空,在P5103泵进口倒淋阀排尽,此时DCS显示液面指示为零液位(位号LICZA-5106)。操作工孙玮26日从R5104放空管线断开处用胶管水冲罐壁。尽管对该罐进行清洗倒空,但由于清洗方法不当,在罐顶上残留少量的物料,从清洗完到交出这段时间内,罐顶上残留的少量物料聚罐底出口管线内,在29日维达公司卸开下封头出口管法兰螺栓时,从法兰口流出。

5、在废酸土浓单元29日从1楼到四层吊装口位置有高空作业、电焊作业、动火监护人员,一层有拆除设备作业、一层平台上有拆除仪表等多工种交叉作业。

6、危害辩识意识不及时,当维达公司五分公司在废水提浓单元松开5立方米酸性水罐(R5104)下封头出口管法兰时,该法兰口有液体流出。现场作业人员去当班化工班长进行辨识。由于化工班长正在污池中清理池底污泥,不能马上到液体流出处,及时辨识,使含苯酸性水,水中的苯在该罐围堰内累积

4、某厂酸性水装置硫化氢中毒事故

2000年1月21日,某厂催化装置精制工段酸性水系统停车,对各有关管线进行排液处理。按规定,应先将进料管线上的阀门关上,再打开出口阀排液。操作人员未按规定操作,排放过程中又无人监护,结果在进料管线内酸性水排完后,硫化氢气体经过进料管线排出,迅速弥漫整个泵房。正在泵房内打扫卫生的两名女工立即被熏倒,中毒窒息死亡。抢救中又有7人不同程度地硫化氢中毒。这是一起性质严重的违章操作事故。

这起事故对于在含硫化氢设备区域工作的人们来说,无疑就是一个警示,那么在此类区域作业应如何避免人身伤亡事故呢?

首先,含硫化氢设备区域作业人员上岗前必须接受硫化氢中毒急救防护知识的教育培训,并经考试合格方准上岗。通过培训,使职工懂得硫化氢是高度危险的窒息性气体,是强烈的神经毒物,全面掌握硫化氢的危害、性能和特征。硫化氢无色,有臭蛋味。起初硫化氢臭味的增强与浓度的升高成正比,但浓度升高时臭味反而减弱,所以不能依靠臭味强烈与否来判断有无中毒的危险。接触高浓度硫化氢,会出现神志模糊、昏迷、肌肉痉挛、大小便失禁等症状;当浓度在1000mg/m3以上时,人犹如被电击一样,数秒钟内突然倒下,瞬间停止呼吸,若救护不及时,可致麻痹死亡。因此,在硫化氢区域工作的有关人员应每年接受一次硫化氢安全知识培训,使化们对硫化氢的危害有一个清醒的认识,增强自我防范意识。通过培训,

还要使职工掌握事故现场急救要点,并进行演练,不断提高职工的安全操作技能和应急处理事故的能力。

其次,要掌握设备区硫化氢的分布情况及本岗位存在的硫化氢中毒危险源,设置固定式的报警装置和安全警示牌。给职工配备完善、适用的防护和品,要求职工熟练使用、正确维护及妥善保管。

最后,加快工艺技术的革新改造,使设备区硫化氢浓度符合国家卫生标准,实现生产过程密闭化。生产设备投料口、转动轴、管道接头、阀门、下水井都要完全封闭,对不能完全密闭的投料口和产生毒源的设备,要同时采取局部抽风和安装排毒装置,排出的硫化氢要经过净化处理才能排入大气

5、克石化硫磺装置人员氮气窒息事故

事故经过:

2007年1月19日,克拉玛依石化公司硫磺回收装置停工检修,该车间技术员在进炉检查内部衬里时,因氮气窒息死亡。

事故原因:

1.装置停工,反应器用氮气保护,炉体与反应器未用盲板隔离,导致反应器内保护氮气通过工艺管线窜入炉膛

2.作业人员进入炉膛检查未开具任何票证,也未采取任何防护措施,在无监护人的情况下进入有限空间,导致事故发生。

纠防措施:

1.严格工艺纪律,设备充氮后必须用盲板隔离

2.进入有限空间,设备必须吹扫隔离,并用空气置换,作业前必须开具相关票证,并用四合一气体检测仪全程检测,进入有限空间作业必须有人监护。

1.硫磺开工烧坏人孔

1999年8月15日16:30,某炼油厂硫磺回收装置操作员在巡检时发现炉人孔烧坏。

事故经过:

1999年7月10日,硫磺回收装置按计划点炉开工,7月10日点焚烧炉F-202,11日23:25时点燃烧炉F-101,14日点尾气炉F-201,转化器、炉开始烘烤,7月23日烘炉完毕;7月29日至30日R-101、R-102、R-201装催化剂,8月6日重新点火开工,8月13日引酸气入燃烧炉,系统继续升温,8月15日加大酸气入炉量,到16:30发现燃烧炉人孔烧坏而紧急停工。

事故分析:

造成主燃烧炉人孔烧坏的主要原因是:

1、燃烧炉F-101衬里材料选材错误。

2、风量表偏小,酸气量偏小,造成配风过大,主燃烧炉超温。

3、主要仪表存在不少问题:酸气超声波流量计无指示,H2S/SO2比值分析仪无法投用,SO2、O2分析仪不准,火焰检测仪无法投用等问题。

4、整个人孔被错误用保温材料包得严严实实。

5、操作人员经验不足。

采取措施:

8月20日至9月20日修复衬里,校验风量流量表,更换超声波流量计。

经验教训:

“三查四定”时要认真仔细,对各关键设备内衬里选材要严格确认,避免开工后出现衬里不能经受操作温度的纰漏。

2. 开工过程中造成燃烧炉外壁超温

1999年10月1日,某炼油厂硫磺回收装置燃烧炉外壁超温。

事故经过:

1999年9月20日燃烧炉人孔烧坏处理完毕后,24日重新点火升温,29日产出合格硫磺,10月1日发现主燃烧炉外壁超温而紧急停工。

事故分析:

1、燃烧炉衬里问题

2、开工引酸气量较大,酸气量波动大,造成炉膛温度过高。

采取措施:

紧急停工,修复燃烧炉衬里

经验教训:

在烘炉完毕后,打开燃烧炉人孔检查衬里时,要严格按照裂缝的条数和尺寸进行审核,不合格就要返工,别把缺陷带到开工后。

3. 停工过程废热锅炉露点腐蚀报废

事故经过:

2000年3月27日,硫磺回收装置停工,28日发现烟道法兰处漏出铵盐,4月3日拆开F-202人孔,E-202头盖试漏发现废锅E-202内管程穿。因设计布局问题,转化器进出口法兰无法加盲板,导致转化器自燃使F-202炉内SO2超标而无法进炉作业,直到4月11日才开始消缺。造成废锅E-202的管程有一半给铵盐堵上,内侧共堵34根,外侧共堵26根,F-202部分衬里、烟囱衬里部分损坏。

事故分析:

造成废锅E-202管束因露点腐蚀报废的原因:

1、由于2万吨/年硫磺回收装置开工后,尾气处理部分一直没有开,尾气焚烧炉含硫高,露点腐蚀严重。

2、3月27日停炉后没有及时关闭液硫池蒸汽喷射器造成废锅温度急降,水蒸汽和二氧化硫反应产生H2SO3腐蚀。

采取措施:

1、4月11日开始消缺,清通E-202管程,并将腐蚀穿孔的管用堵头堵死。2001年3月更换E-202废锅。

2、F-202及烟囱修复衬里。

3、烟道处更换热电偶,调校废锅E-202安全阀。

经验教训:

开工过程中必须先点焚烧炉,尾气须经尾气处理部分,防止因尾气中二氧化硫含量过高,腐蚀设备。

4.焚烧炉点火闪爆事故

事故经过:

2003年11月某日晚21时,某硫磺回收装置焚烧炉进行开工点火。共进行了三次点火。前两次因为小火嘴没点着,然后拆清火嘴,所用时间较长。第三次点火时先将辅助燃烧器点着,22:10在点主燃烧器时,没有及时点着主火嘴而发生闪爆,造成尾气中压蒸汽过热器西侧弯头箱鼓起,烟囱内墙体被震塌。

原因分析:

1、对炉膛的吹扫时间不够,没有严格按照变更管理程序进行危害识别和风险评估,将吹扫时间由原定的5分钟改为3分钟,导致在点火过程中炉膛吹扫不彻底。

2、点火过程操作不当,没有严格按照操作规程去点火。点火过程中,进炉膛的瓦斯流量一直是由调节阀控制,该调节阀关不严,导致一定量的瓦斯串入炉膛。

3、点火前没有对火盘进行认真检查,未能及时发现主燃烧器火盘变形,火盘将原应伸出的辅助燃烧器挡住,辅助燃烧器的火焰无法将主火嘴喷出的瓦斯点燃。

防范措施:

1、对点火操作开展HSE风险评估,使参加点火操作的职工对点火过程的风险有较深刻的认识。

2、炉子点火过程中的每一个步骤都要严格按照操作规程进行,并且经过岗位、班长及车间三级确认后才能进行下一步骤,要求有确认签名表。

3、点火过程由当班班长统一指挥,装置主管及工艺员监督落实,吹扫时间按原来的5分钟不变,内漏的调节阀要及时处理好,确保仪表完好,符合工艺要求方可进行点火操作。

经验教训:

对经过检修的燃烧炉、焚烧炉的主、辅燃烧器的安装情况要加强检查,确保符合设计要求。

5.尾气旁路管线硫化亚铁自燃事件

事故经过:

硫磺回收装置尾气旁路管线是一条DN800的管线,其作用是当尾气部分需要临时停下抢修的时候,给硫磺装置克劳斯反应后的过程气直接排放到焚烧炉提供通道。此管线没有任何的监测仪表。2003年10月27日22:30左右,硫磺装置在停工完成后,装置处于静置状态的第一个晚上,当班操作工在巡检的过程中,发现旁路管线的裸露部分发红,当班人员立即用蒸汽对发红的部位进行掩护,避免了管线的大面积灼烧损坏。

原因分析:

1、对硫化亚铁的认识不足,装置在停工的过程中,只认识到硫化亚铁对大型设备的危害,对有可能发生硫化亚铁自燃的大型设备都进行了钝化处理,而忽略了硫化亚铁对管线的危害,没有对管线处理。(实际上没有办法处理)

2、管线在生产过程中,由于硫蒸汽的串入,生成大量的硫化亚铁。在装置停下静置的时候,由于空气从焚烧炉反串进入,造成管线内的硫化亚铁自燃。

3、由于此管线没有安装任何的仪表,内操无法通过仪表监控。

经验教训:

1、停工前对停工过程及设备开展HSE风险识别活动,充分认识可能存在硫化亚铁自燃的设备,从而落实防范措施。

2、装置在停工过程中尽可能对所有的设备管线进行钝化处理,对无法钝化处理的管线应该通入蒸汽或氮气保护,避免当停汽后发生硫化亚铁自燃。

3、给一些大型的管线安装温度检测仪表,便于内操通过计算机监控。外操在设备停下后要加强巡检,用便携测温计测量设备管线表面温度,以便及时发现有硫化亚铁自燃的管线设备,及时处理,避免烧坏设备。

4、给直径大于DN200的管线安装蒸汽吹扫掩护,以便在发生硫化亚铁自燃的时候可以迅速扑灭。

5、给所有大型设备安装冷水喷淋系统,以便当设备发生硫化亚铁自燃时可以用水浇灭,避免损坏设备。

6. 开工烘炉仪表失灵,炉子烧坏

1996年11月20日,某厂3万吨/年硫磺回收装置初次试车烘炉,因反应炉红外线测温仪故

障,造成反应炉衬里烧坏,壳体局部烧红,影响开工时间,同时造成了约为二十几万元的经济损失。

事故经过:

11月14日,该装置点炉,对反应炉衬里进行干燥,生产车间严格按炉子衬里厂家提供的烘炉曲线进行升温,到11月20日16时,炉子800℃恒温结束,开始以10℃/时的速度升温,当班操作员逐渐增加燃料气和空气流量,但反应炉红外线测温仪表温度指示无上升趋势,于是操作员至现场查找原因,发现反应炉和废热锅炉连接处外壳已烧红。于是装置做停工处理,反应炉熄火降温,待炉子降至常温后,打开炉子和废热锅炉人孔,发现废热锅炉入口衬里部分烧坏脱落,壳体璧厚减薄,法兰变形。

事故原因:

1、红外线测温仪仪表由于反吹风量不够,镜片上积灰,造成检测仪误差。

2、红外线测温仪从国外进口,施工单位没有按照说明书在炉子温度500℃以下安装热电偶,使得在低温段红外仪测量不准时,无热电偶校正,造成红外仪校正误差增大。

3、红外线测温仪安装不当,使得检测发生误差。

经验教训:

1、对红外线测温仪这种高精度进口仪器,今后设计施工和用户单位都应了解清楚才能投入使用。

2、加拿大delta公司设计用风机空气作为仪表吹扫介质不合适,应改为仪表风来吹扫。

3、反应炉用单点温度测量不可靠,应增加一点热电偶测温点。

7.开工装剂造成反应器催化剂泄漏

1996年10月6日,某厂3万吨/年硫磺回收装置,反应器催化剂泄漏。

事故经过:

10月6日,该装置中交后,按计划向反应器装填催化剂,催化剂装填前,国外专家进入反应器进行确认,并按外商要求准备好催化剂装填所需要的用具,在外商监督下对三个反应器催化剂逐一进行装填,当装至第二个反应器时,操作员打开该反应器下部人孔检查,发现有大量催化剂泄漏至反应器底部及硫冷凝器入口管箱,于是停止装催化剂,同时打开第一反应器人孔检查,也发现有类似情况,经过与外商商量,决定把已装入反应器的催化剂全部取出。事故原因:

1、反应器设计不合理,设计时没有把丝网与格栅和反应器衬里内壁固定,催化剂装填时丝网边角有间隙,催化剂从间隙漏至反应器底部。

2、反应器内壁有加强圈,在加强圈周围丝网安装质量差,丝网与加强圈有明显间隙,有部分催化剂从此出漏下。

3、装置采用进口催化剂,其包装为体积约1立方米软包装,因此催化剂装填流速快,造成丝网边角不平,催化剂泄漏。

采取措施:

催化剂全部从反应器卸出,过筛后重新装填。

经验教训:

1、催化剂装填前应详细检查丝网与反应器衬里内壁是否固定,是否按要求执行。

2、催化剂装填应采用特制的催化剂装填漏斗,均匀控制装填速度。

8.烘炉期间炉子熄火,造成瓦斯轻微爆炸

1999年6月13日,某硫磺回收反应炉烘炉期间,由于炉子熄火,瓦斯阀未能及时关闭,造成瓦斯轻微爆炸。

事故经过:

6月10日,该装置初次点火烘炉,反应炉和反应器同时用瓦斯燃烧升温,6月13日4时,

反应炉由于火焰太小被风吹灭,反应炉此时温度仅为250℃左右,因此温度上升变化不大,操作员未能发现炉子熄火,瓦斯继续通入反应炉。大约20分钟后,明火造成反应炉发生轻微爆炸,操作员听到爆炸后跑到现场关闭瓦斯阀门,此次事故没有造*员伤亡和财产损失。事故分析:

反应炉熄火没有及时发现,瓦斯继续进入反应炉造成。

采取措施:

及时关闭瓦斯现场闸阀及入炉手阀。

经验教训:

1、内操监盘认真,能发现重要参数的微小变化,处理事故镇静迅速;

2、现在的新工艺炉子熄火克劳斯部分部分自动停车,瓦斯切断阀门自动关闭;

3、为了有效的在装置异常时保护设备,联锁都要按要求投用。

9.废热锅炉放水阀忘记关,造成设备损坏

事故经过:

1997年2月25日,某硫磺回收紧急停工后开工,25日零点引酸性气入装置,按正常生产进行调节,由于系统温度较低,操作员把废热锅炉底部排污阀打开以降低液面,开阀后便回操作室,忘记关掉阀门。装置压力逐渐升高,系统温度却逐渐下降,直至反应器入口温度降到69℃,系统压力升至40千帕,装置被迫停工。停工后进入设备检查发现废热锅炉管焊口开裂。

事故原因:

从现状说明,该设备是由于液面过低,上水过急造成的。

废热锅炉开排污是很经常的工作,主要是责任心不强造成,当发现干锅时应该实施“叫水”操作,还有液位的情况下可以加脱氧水,没有液位时应该先缓缓通蒸汽降温,再加水。

采取措施:

停工检修

经验教训:

操作人员责任心不够强,此类关键设备的操作,最好两人同时到现场,确保操作正确,另外防止忘记关排污阀等类似隐患发生的可能性。

10.引制硫尾气进尾气处理时系统憋压

事故经过:

2002年7月5日,某硫磺装置尾气系统温度达正常且硫磺尾气分析合格,将尾气并入系统,开始运行正常。此后压力逐渐升高,加氢反应器出口压力最高达0.3Kg/cm3, 硫磺无法维持操作,所以将硫磺尾气从炉201出口管DN200线放空至烟囱,对塔201进行大量水冲洗,尾气重复改进改出几次,压力无变化。

事故原因:

急冷塔T-201顶装有破沫网,积满S粉末,形成阻力,影响开工。

采取措施:

1、尾气处理部分改出尾气,塔T-201入口加盲板;

2、打开人孔检查塔板及塔201过程气出口;

3、拆除过程气出口线上安装的破沫网。

经验教训:

1、设计对工况不稳考虑不周;

2、急冷水泵抽空或其它原因导致不上量,急冷塔不起作用时,粉尘清除不干净导致堵网;

3、装置操作不稳,尾气大幅度波动时,负荷过重,导致堵网。

《硫磺粉尘爆炸事故机理及对策5篇》

《硫磺粉尘爆炸事故机理及对策5篇》 第一篇:硫磺粉尘爆炸事故机理及对策硫磺粉尘爆炸事故机理及对策 一、爆炸机理 1必要条件 1.1燃料即硫磺粉尘与空气充分混合。 1.2点火源。具有一定能量的点火源,使悬浮在空气中的粉尘点燃。 2爆炸过程。硫磺粉尘爆炸是氧气与可燃粉尘表面在激发能(点火源)作用下发生的反应。 2.1热能加在硫磺粒子表面,温度逐渐上升。 2.2硫磺粒子表面的分子发生热分解或干馏作用,在粒子周围产生气体。 2.3产生的气体与空气混合形成爆炸性混合气体,同时发生燃烧。 2.4由燃烧产生的热进一步促使硫磺粉尘分解,连续地产生可燃气体。 2.5由于局部爆炸,爆炸的传播使堆积的粉尘受到扰动而飞扬,形成爆炸雾,从而连续产生二次、三次爆炸。 二、整改措施 1降低硫磺粉尘浓度,使之处于爆炸下限以下(1.1加强成型流程的密闭性:从液硫喷射管到转鼓刮刀切片,再到包装袋,最大限度地实施密闭化操作,以减少成型大库内的硫磺粉尘。

1.2加强通风排气。鉴于硫磺粉尘的危险性,车间对成型大库进行了改造,加强了通风排气功能。a)将成型大库的玻璃窗户全部改为敞口窗户,加强自然通风能力。 b)新增4台防爆型轴流风机,通过机械通风,减少硫磺粉尘浓度。 2消灭点火源。硫磺粉尘的最小点火能为15×10-3j,爆炸下限为35g/m3,两项爆炸指标相对较低,危险程度大,因此必须尽可能地消灭点火源。 2.1现场作业必须使用防爆工具,如铜器具。 2.2操作人员不得穿能产生静电和火花的服装上岗。 2.3及时更换老化的电线,以免产生电火花。同时对接地线进行防腐处理,使之始终处于良好的导电性能。 3加强作业环节 3.1定期清洗成型机齿轮传动装置,及时更换润滑剂,避免由于蜗杆、蜗轮的摩擦发热而导致环境中硫磺粉尘因受热而爆炸。 3.2定期人工除尘。车间制作了专用的除尘工具,每天清扫地面,墙面以及卫生死角处的粉尘,从根本上消除爆炸源。 3.3成型大库内严禁烟火,禁止无防护措施的机动车辆通行。 三、结论 由于采取了以上措施,硫磺粉尘爆炸的危险性大大降低。但是,由于转鼓切片成型本身的工艺特点,决定了它不可避免地会产生大量粉尘,因此,建议硫磺成型应采用传动带造粒工艺。

硫磺回收系统的操作要求和工艺指标

一、制硫工艺原理 硫磺回收系统的操作要求和工艺指标 Claus制硫总的反应可以表示为: 2H2S+02/X S x+2H20 在反应炉内,上述反应是部分燃烧法的主要反应,反应比率随炉温变化而变化,炉温越高平衡转化率越高;除上述反应外,还进行以下主反应: 2H2S+3O2=2SO2+2H2O 在转化器中发生以下主反应: 2H2S+SO23/XS x+2H2O 由于复杂的酸性气组成,反应炉内可能发生以下副反应: 2S+2CO2COS+CO+SO2 2CO2+3S=2COS+SO2 CO+S=COS 在转化器中,在300摄氏度以上还发生CS2和COS的水解反应: COS+H2O=H2S+CO2 二、流程描述 来自上游的酸性气进入制硫燃烧炉的火嘴;根据制硫反应需氧量,通过比值 调节严格控制进炉空气量,经燃烧,在制硫燃烧炉内约65%(v)的H2S进行高温克 劳斯反应转化为硫,余下的H2S中有1/3转化为SO2燃烧时所需空气由制硫炉鼓风机供给。制硫燃烧炉的配风量是关键,并根据分析数据调节供风管道上的调节阀,使过程气中的H2S/SO2比率始终趋近2:1,从而获得最高的Claus转化率。 自制硫炉排出的高温过程气,小部分通过高温掺合阀调节一、二级转化器的 入口温度,其余部分进入一级冷凝冷却器冷至160℃,在一级冷凝冷却器管程出 口,冷凝下来的液体硫磺与过程气分离,自底部流出进入硫封罐。 一级冷凝冷却器管程出口160℃的过程气,通过高温掺合阀与高温过程气混合后,温度达到261℃进入一级转化器,在催化剂的作用下,过程气中的H2S和SO2转化为元素硫。反应后的气体温度为323℃,进入二级冷凝冷却器;过程气冷却至160℃,二级冷凝冷却器冷凝下来的液体硫磺,在管程出口与过程气分离,自底部流出进入硫封罐。分离后的过程气通过高温掺合阀与高温过程气混合后温度达到225℃进入二级转化器。在催化剂作用下,过程气中剩余的H2S和SO2进一步转化为元素硫。 反应后的过程气进入三级冷凝冷却器,温度从246℃被冷却至1.60~C。三级 冷凝冷却器冷凝下来的液体硫磺,在管程出口与过程气分离,自底部流出进入硫 封罐。顶部出来的尾气自烟囱排放。 三、开车操作规程 1、系统升温 条件确认:制硫炉和一、二、三级冷凝冷却器达到使用条件:一、二、三级 冷凝冷却器内引入除氧水至正常液位;按程序对制硫炉点火;按升温曲线对制硫 炉升温;流程:制硫炉烘炉烟气一废热锅炉一一级冷凝冷却器一高温掺合阀一一 级转化器一二级冷凝冷却器一高温掺合阀一二级转化器一三级冷凝冷却器一为 其扑集器一烟囱;一、二级转化器升温至200~C,废热锅炉蒸汽压力0.04—0.045mpa,冷凝

硫磺燃烧事故与防火防爆安全措施(2021年)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 硫磺燃烧事故与防火防爆安全措 施(2021年)

硫磺燃烧事故与防火防爆安全措施(2021年)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 硫磺制酸是目前国内普遍采用的一种硫酸生产工艺,由于硫磺是易燃易爆的物品,其特殊的化学性质决定了生产过程中防火防爆安全的重要性。下面以2起硫磺燃烧事故的原因分析来探讨硫磺制酸过程中的防火防爆安全措施。 案例1:2003年6月16日10时20分,某硫酸厂在硫磺仓库内破碎硫磺渣、硫磺块时引起硫磺粉尘燃烧,当时燃烧速度极快,库内被刺激性气体SO2烟雾笼罩,幸好操作人员能果断采取措施及时扑救,未造成损失。引起硫磺粉燃烧的直接原因是破碎机(易燃易爆危险区域内是严禁使用铁器破硫磺块的)运行过程中产生火花,撞击产生的火花能量远远超过硫磺粉的最小点火能量,从而点燃硫磺粉。 案例2:2003年6月25日14时左右,在案例1同一硫磺仓库内检修动火作业,焊渣引燃硫磺粉,也是扑救及时未造成损失。主要原因是动火作业前安全措施不力,没有采取有效的防范措施,使作业过程中焊渣溅落到硫磺粉上点燃的。

硫磺回收工艺介绍

目录 第一章总论 (3) 1.1项目背景 (3) 1.2硫磺性质及用途 (4) 第二章工艺技术选择 (4) 2.1克劳斯工艺 (4) 2.1.1MCRC工艺 (4) 2.1.2CPS硫横回收工艺 (5) 2.1.3超级克劳斯工艺 (6) 2.1.4三级克劳斯工艺 (9) 2.2尾气处理工艺 (9) 2.2.1碱洗尾气处理工艺 (9) 2.2.2加氢还原吸收工艺 (13) 2.3尾气焚烧部分 (13) 2.4液硫脱气 (14) 第三章超级克劳斯硫磺回收工艺 (15) 3.1工艺方案 (15) 3.2工艺技术特点 (15) 3.3工艺流程叙述 (15) 3.3.1制硫部分 (15) 3.3.2催化反应段 (15) 3.3.3部分氧化反应段 (16) 3.3.4碱洗尾气处理工艺 (17) 3.3.5工艺流程图 (17) 3.4反应原理 (18) 3.4.2制硫部分一、二级转化器内发生的反应: (18) 3.4.3尾气处理系统中 (18) 3.5物料平衡 (19)

3.6克劳斯催化剂 (19) 3.6.1催化剂的发展 (19) 3.6.2催化剂的选择 (21) 3.7主要设备 (21) 3.7.1反应器 (21) 3.7.2硫冷凝器 (21) 3.7.3主火嘴及反应炉 (22) 3.7.4焚烧炉 (22) 3.7.5废热锅炉 (22) 3.7.6酸性气分液罐 (22) 3.8影响Claus硫磺回收装置操作的主要因素 (23) 3.9影响克劳斯反应的因素 (24) 第四章工艺过程中出现的故障及措施 (26) 4.1酸性气含烃超标 (26) 4.2系统压降升高 (27) 4.3阀门易坏 (28) 4.4设备腐蚀严重 (28)

克劳斯硫磺回收主要设备及操作条件(标准版)

克劳斯硫磺回收主要设备及操作条件(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0542

克劳斯硫磺回收主要设备及操作条件(标 准版) 现以直流法为例,这类硫磺回收装置的主要设备有反应炉、余热锅炉、转化器、硫冷凝器和再热器等,其作用和特点如下。 1.反应炉 反应炉又称燃烧炉,是克劳斯装置中最重要的设备。反应炉的主要作用是:①使原料气中1/3体积的H2 S氧化为SO2 ;②使原料气中烃类、硫醇氧化为CO2 等惰性组分。 燃烧在还原状态下进行,压力为20~100kPa,其值主要取决于催化转化器级数和是否在下游需要尾气处理装置。 反应炉既可是外置式(与余热锅炉分开设置),也可是内置式(与

余热锅炉组合为一体)。在正常炉温(980~1370℃)时,外置式需用耐火材料衬里来保护金属表面,而内置式则因钢质火管外围有低温介质不需耐火材料。对于规模超过30t/d硫磺回收装置,外置式反应炉更为经济。 无论从热力学和动力学角度来讲,较高的温度有利于提高转化率,但受反应炉内耐火材料的限制。当原料气组成一定及确定了合适的风气比后,炉膛温度应是一个定值,并无多少调节余地。 反应炉内温度和原料气中H2 S含量密切有关,当H2 S含量小于30%时就需采用分流法、硫循环法和直接氧化法等才能保持火焰稳定。但是,由于这些方法的酸气有部分或全部烃类不经燃烧而直接进入一级转化器,将导致重烃裂解生成炭沉积物,使催化剂失活和堵塞设备。因此,在保持燃烧稳定的同时,可以采用预热酸气和空气的方法来避免。蒸汽、热油、热气加热的换热器以及直接燃烧加热器等预热方式均可使用。酸气和空气通常加热到230~260℃。其他提高火焰稳定性的方法包括使用高强度燃烧器,

克劳斯硫回收工艺事故整理

克劳斯硫回收工艺事故整理 1.硫磺开工烧坏人孔 1999年8月15日16:30,某炼油厂硫磺回收装置操作员在巡检时发现炉人孔烧坏。 事故经过: 1999年7月10日,硫磺回收装置按计划点炉开工,7月10日点焚烧炉F-202,11日23:25时点燃烧炉F-101,14日点尾气炉F-201,转化器、炉开始烘烤,7月23日烘炉完毕;7月29日至30日R-101、R-102、R-201装催化剂,8月6日重新点火开工,8月13日引酸气入燃烧炉,系统继续升温,8月15日加大酸气入炉量,到16:30发现燃烧炉人孔烧坏而紧急停工。 事故分析: 造成主燃烧炉人孔烧坏的主要原因是: 1、燃烧炉F-101衬里材料选材错误。 2、风量表偏小,酸气量偏小,造成配风过大,主燃烧炉超温。 3、主要仪表存在不少问题:酸气超声波流量计无指示,H2S/SO2比值分析仪无法投用,SO2、O2分析仪不准,火焰检测仪无法投用等问题。 4、整个人孔被错误用保温材料包得严严实实。) 5、操作人员经验不足。 采取措施:

8月20日至9月20日修复衬里,校验风量流量表,更换超声波流量计。 经验教训: “三查四定”时要认真仔细,对各关键设备内衬里选材要严格确认,避免开工后出现衬里不能经受操作温度的纰漏。 2. 开工过程中造成燃烧炉外壁超温 1999年10月1日,某炼油厂硫磺回收装置燃烧炉外壁超温。 事故经过: 1999年9月20日燃烧炉人孔烧坏处理完毕后,24日重新点火升温,29日产出合格硫磺,10月1日发现主燃烧炉外壁超温而紧急停工。事故分析: 1、燃烧炉衬里问题 2、开工引酸气量较大,酸气量波动大,造成炉膛温度过高。 采取措施: 紧急停工,修复燃烧炉衬里 经验教训: 在烘炉完毕后,打开燃烧炉人孔检查衬里时,要严格按照裂缝的条数和尺寸进行审核,不合格就要返工,别把缺陷带到开工后。 3. 停工过程废热锅炉露点腐蚀报废 事故经过: 2000年3月27日,硫磺回收装置停工,28日发现烟道法兰处漏出铵盐,4月3日拆开F-202人孔,E-202头盖试漏发现废锅E-202内管程

硫磺回收工艺介绍

硫磺回收工艺介绍

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目录 第一章总论 .............................................................................. 错误!未定义书签。 1.1项目背景 (2) 1.2硫磺性质及用途2? 第二章工艺技术选择2? 2.1克劳斯工艺 (2) 2.1.1MCRC工艺2? 2.1.2CPS硫横回收工艺2? 2.1.3超级克劳斯工艺2? 2.1.4三级克劳斯工艺....................................................... 2 2.2尾气处理工艺 (2) 2.2.1碱洗尾气处理工艺 (2) 2.2.2加氢还原吸收工艺 (2) 2.3尾气焚烧部分2? 2.4液硫脱气........................................................................................ 2第三章超级克劳斯硫磺回收工艺. (2) 3.1工艺方案 (2) 3.2工艺技术特点?2 3.3工艺流程叙述 (2) 3.3.1制硫部分 (2) 3.3.2催化反应段............................................ 错误!未定义书签。 3.3.3部分氧化反应段....................................... 错误!未定义书签。 3.3.4碱洗尾气处理工艺 (2) 3.3.5工艺流程图2? 3.4反应原理 (2) 3.4.2制硫部分一、二级转化器内发生的反应: (2)

硫磺粉尘在硫酸生产工艺中危险性分析及预防(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 硫磺粉尘在硫酸生产工艺中危险性分析及预防(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3574-19 硫磺粉尘在硫酸生产工艺中危险性 分析及预防(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 引言 硫磺是化学工业生产的重要原料,是目前国内普遍采用的制取硫酸生产工艺的原料。硫磺是易燃易爆的化学品,其特殊的化学性质决定了生产过程中防火防爆安全的重要性。硫磺在装卸、生产过程中很容易产生硫磺粉尘,且其粉尘起爆能量低,爆炸浓度下限低,当硫磺粉尘在空气中浓度达到35g/m 、点火源能量达到0.15mJ时,就能发生火灾爆炸事故。 2、硫磺的性质及危险性 2.1 硫磺的性质 硫磺的主要成分是硫(s),其含量≥99.50%;外观为黄色颗粒状、片状或块状固体;熔点为( 一硫)107%;(p一硫)115%;无定形硫熔点为120%;

沸点为445%;密度为2.1g/cm ;不溶于水;闪点为160%(闭杯法);自燃温度为232%;爆炸极限为空气中35— 1400g/m ;燃点为248—260%;最大爆炸压力2.79kg/cm 。在正常情况下燃烧缓慢,如果与氧化剂混合则燃烧速度大大加快,遇明火、高温易发生爆炸。 2.2 危险性 由于硫酸生产过程中所使用的原料、中间产品、成品均为不同规格硫磺粉末,工艺过程中介质为硫磺和空气,硫磺属于易燃品,其粉尘易闪爆,燃烧爆炸物二氧化硫具有有毒有害性和强腐蚀性,因此硫磺粉碎加工生产过程中存在着多种危险有害因素。 2.2.1 物理危险性 在硫磺加工过程中,硫磺仓库、硫磺拆投料、输送等过程中都容易产生粉尘,积聚在设备、钢架、防护、梯子、仓库屋顶、墙体等部位。而硫磺粉尘积存与空气接触,扬悬浮于空气中的硫磺粉尘很容易以物理分散状态与空气混合形成爆炸性混合物。其与可燃

硫磺回收装置说明与危险因素及防范措施

编号:SM-ZD-44145 硫磺回收装置说明与危险因素及防范措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

硫磺回收装置说明与危险因素及防 范措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、装置简介 硫磺回收装置是炼油及天然气企业中重要的组成部分,它的主要作用是使原油中所含的硫元素以单质或某些化合物的状态得以回收利用,以减轻或避免其直接排放对环境造成的污染。近年来随着环境问题日趋严重,环境威胁日益受到广泛的重视,同时随着一些法律和管理办法的实施,硫磺回收装置的地位在石化工业中变的比以往任何时候都更为重要,其技术经济性也逐渐趋于合理,成为上述企业中不可缺少的组成部分。 二、主要设备 (一)反应炉 反应炉又称为燃烧炉。可以认为是Claus法制硫工艺中最重要的设备。反应炉的主要功能有两个:一是使原料气中

1/3体积H2S转化为S02,使过程气中的H2S和S02的比保持2:1;二是使原料气中若干组分(如NU3、烃类)在燃烧过程中转化为N2、C02等惰性组分。不论部分燃烧法或分流法,反应炉中或多或少都要生成一些元素硫。影响反应炉的操作因素主要包括火焰温度、花墙的设置、炉内停留时间、火嘴功能等。 (二)废热锅炉 废热锅炉的功能是从反应炉出口气流中回收热量并发生蒸汽,同时按不同工艺方法使过程气的温度降至下游设备所要求的温度,并冷凝和回收元素硫。设计Claus装置废热锅炉时,除应遵循一般火管式蒸汽锅炉的设计准则外,也应考虑Claus装置的若干特殊要求,勿废热锅炉高温气流人口侧管束的管口应加陶瓷保护套、人口侧管板上应加耐火保护层等等。 (三)转化器 转化器的功能是使过程气中的U2S和S02在其催化剂床层上继续进行Claus反应而生成元素硫,同时也使过程气中的COS、CS2等有机硫化物在催化剂床层上水解为H2S

硫回收岗位安全操作规程

硫回收岗位操作规程 一、岗位任务、职责及范围 1、岗位任务 本岗位负责将系统来的酸气通过克劳斯炉还原为元素硫磺,并将尾气进行冷却处理后,并入吸煤气系统。 2、职责及范围 2.1在值班长或主操的领导下,负责本岗位的生产操作、设备维护、保养、清洁文明、环保、定置管理等工作。 2.2认真执行各项规章制度,杜绝违章作业,保证安全生产,执行中控室指令,及时调控好工艺指标。 2.3做好设备检修前的工艺处理和检修后的验收工作。 2.4按时巡检,按时做好各项原始记录,书写仿宋化。 2.5负责本岗位的正常开、停车及事故处理。 2.6负责本岗位环境因素和危险源的控制,确保本岗位安全生产、环保、消防、卫生等各项工作符合规定要求。 2.7贯彻执行岗位《操作技术规程》《工艺技术规程》《安全规程》有关规章制度。 2.8搞好巡检工作,及时发现、处理和汇报安全隐患,保证各设备、换热器、反应器、管道、阀门畅通。 2.9控制好本岗位“三废”排放,搞好环保工作。 二、巡回检查路线及检查内容

1、巡回检查路线 操作室→空气风机→克劳斯炉→废热锅炉→锅炉供水处理槽→硫反应器→硫分离器→硫封→硫池→煤气增压机→硫磺结片机→操作室 2、检查内容 巡检时间定为整点前十五分钟开始,整点结束;检查锅炉汽包液位、各温度、压力点变化情况,各润滑部位油位,润滑情况,各泵、增压机、空鼓有无异常声音,是否处于正常运行状态,进出口压力是否在指标范围内,有无漏点;硫封出硫是否正常,有无堵塞现象,夹套蒸汽是否畅通,有无漏点。看地沟盖板是否完好,是否畅通,有无杂物淤积。 三、工艺流程、生产原理简述及主要设备工作原理 1、工艺流程 从再生塔顶来的约66—72℃含H2S约20﹪的酸汽酸汽(含有H2S、HCN和少量的NH3及CO2)送入一个带特殊燃烧器的克劳斯炉,在克劳斯炉燃烧室内加入主空气,使约1/3的H2S燃烧生成SO2,SO2再与2/3的H2S反应生成元素硫,反应热可使过程气维持在1100℃左右,当酸汽中H2S含量较低时,尚需补充少量煤气。在燃烧室和催化床中同时发生HCN和NH3的分解反应。为达到尽可能高的H2S转化率,通过在催化床后部加入辅空气来调整H2S/SO2。 克劳斯炉内发生以下反应: H2S+3/2O2=SO2+H2O

硫磺燃烧事故与防火防爆安全措施

硫磺燃烧事故与防火防爆安全措施 硫磺制酸是目前国内普遍采用的一种硫酸生产工艺,由于硫磺是易燃易爆的物品,其特殊的化学性质决定了生产过程中防火防爆安全的重要性。下面以2起硫磺燃烧事故的原因分析来探讨硫磺制酸过程中的防火防爆安全措施。 案例1:2003年6月16日10时20分,某硫酸厂在硫磺仓库内破碎硫磺渣、硫磺块时引起硫磺粉尘燃烧,当时燃烧速度极快,库内被刺激性气体SO2烟雾笼罩,幸好操作人员能果断采取措施及时扑救,未造成损失。引起硫磺粉燃烧的直接原因是破碎机(易燃易爆危险区域内是严禁使用铁器破硫磺块的)运行过程中产生火花,撞击产生的火花能量远远超过硫磺粉的最小点火能量,从而点燃硫磺粉。 案例2:2003年6月25日14时左右,在案例1同一硫磺仓库内检修动火作业,焊渣引燃硫磺粉,也是扑救及时未造成损失。主要原因是动火作业前安全措施不力,没有采取有效的防范措施,使作业过程中焊渣溅落到硫磺粉上点燃的。 这些事故侥幸未造成重大火灾事故,也没有造成人员伤亡或财产损失的惨剧,但给我们提出了严重的警告。

一、性质与防火防爆区域 1 硫磺的性质 硫磺的主分成份是硫(S),其含量≥99.50%;外观为黄色颗粒状、片状或块状固体;熔点为113℃,自燃点为260℃,燃点为248~260℃;爆炸下限35g/m3,最大爆炸压力2.97kg/cm2。在正常情况下燃烧缓慢,如果与氧化剂混合则燃烧速度大大加快,遇明火、高温易发生火灾。 2 防火防爆重点区域 硫磺库区、硫磺输送设备、熔硫罐、沉降槽、精硫池等区域是硫磺制酸生产过程中防火防爆重点区域。硫磺仓库、硫磺拆包、投料、输送等过程中容易产生粉尘,积聚在设备、钢架、防护栏杆、梯子、仓库屋顶、墙体等部位,一旦遇着点火源极易发生火灾或爆炸;飞扬悬浮于空气中的粉尘与空气组成的混合物,也和气体或蒸气混合物一样,具有爆炸下限和爆炸上限,粉尘混合物的爆炸危险性是以其爆炸浓度下限(g/m3)来表示的,硫磺粉尘的爆炸下限为35g/m3。一旦具备了爆炸的三个条件,其后果是不设想的。熔硫罐内液硫的温度一般控制在130~150℃,如果液硫温度达到255℃就会发生火灾。

2万吨年硫磺回收装置开工方案

编号: 日期: 2万吨/年硫磺回收装置开工方案 山东广悦化工有限公司 2015年8月

开工方案会签页

硫磺开工方案 一:装置检查以及准备工作 1、仪表检查 (1)、联系仪表对硫磺以及尾气装置所有的调节阀进行调试,必须保证正常好用,重点是高掺阀、连锁自保阀、尾气三通阀等重点部位的阀门。(2)、对装置压力表以及双金属温度计进行检查,检查仪表有无缺失或者损坏,指针有无超量程或者不归零的联系仪表更换。 (3)、对装置内液位计进行检查,检查并投用所有的玻璃板以及远传液位计,检查玻璃板液位计有无损坏,液位计内有无杂质堵塞的情况,发现问题联系仪表处理。 (4)、联系仪表对装置所有的流量计以及压变进行检查,要求所有的流量计,以及压变正常投用,排污或者放空阀门全部关闭,防止出现跑冒滴漏的现象。 2、设备检查 (1)、对所有动设备C-02201AB、C-02202AB、P-022001、P-02201AB、P-02202AB进行检查,检查内容包括机泵以及风机的油位、循环水投用、盘车、机泵出入口法兰连接、丝堵的紧固情况、设备是否送电等,要求检查全面仔细,确保设备能够正常投用。 (2)、静设备的检查,检查内容主要包括安全阀正常投用、压力表、液位计、温度计等安全附件必须完整,设备排污以及放空阀门全部关闭,与设备连接的法兰紧固必须牢固,螺栓垫片齐全。 3、安全设施的检查 (1)、装置内的报警仪、洗眼器、灭火器、空气呼吸器、安全带等安全防护设施以及器材必须正常好用。 (2)、将硫化氢报警仪准备齐全,现场巡检操作人员随身携带。 4、工艺流程的检查

(1)对过程气以及尾气流程进行检查,保证开工流程的畅通,确认停工期间加装的盲板全部拆除。 (2)检查E-02203、E-02207、E-02204ABC上水流程,将除氧水引进装置至上水调节阀处,检查好蒸汽外排流程。并用水对壳程进行冲洗。 (3)公用工程的检查,保证净化风、非净化风、氮气、水、蒸汽、燃料气、氢气循环水全部引进装置,并能够达到使用状态,保证两炉的保护风畅通,并正常投用。 (4)硫磺系统的伴热进行检查并投用,包括液硫储罐伴热,以及夹套阀门和夹套管线伴热、过程气线和尾气线伴热,查好回水,保证回水畅通,并且能够融化硫磺。 5、对检修内容进行检查确保检修工作全部完成。 6、制定并完善开工方案,组织职工进行学习。 7、做好开工时间安排统筹计划,提前对开工的时间做好安排。 8、其他准备工作 (1)准备好白色岩棉放于炉后取样口处。 (2)液硫排污口处接好胶皮管引清水至排污槽,为排放硫磺做好准备。(3)准备好测温枪对炉壁温度进行检测。 (4)准备好热紧时用的工具。 二:硫磺系统吹扫试压 开启制硫炉风机和尾气炉风机,用风机风对硫磺系统以及尾气系统管线进行吹扫。吹扫过程中打开沿途管线中所有的排污口进行排污。吹扫过程中要对液硫线进液硫储罐管线进行贯通。吹扫之前要对过程气系统进行贯通,防止风机吹扫时憋压。具体吹扫流程如下: 1、制硫炉风线、尾气炉风线吹扫: 检查好风线进制硫炉的流程:C02201AB→E-02203→调节阀(副线)→F02201 →E-02203 →烟囱

大庆石油化工总厂硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析

大庆石油化工总厂硫磺装置酸性水罐爆炸事故 分析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

1.事故经过 2004年10月27日,大庆石化总厂工程公司第一安装公司四分公司,在大庆石化分公司炼油厂硫磺回收车间64万吨/年酸性水汽提装置V402原料水罐施工作业时,发生了重大爆炸事故,死亡7人,造成经济损失192万元。现将大庆石化“10.27”事故汇报如下: 2004年10月20日,64万吨/年酸性水汽提装置V403原料水罐发生撕裂事故,造成该装置停产。为尽快修复破损设备,恢复生产,大庆石化分公司炼油厂机动处根据大庆石化《关联交易合同》,将抢修作业委托给大庆石化总厂工程公司第一安装公司。该公司接到大庆石化分公司炼油厂硫磺回收车间V403原料水罐维修计划书后,安排下属的四分公司承担该次修复施工作业任务。修复过程中,为了加入盲板,需要将V406与V407两个水封罐,以及原料水罐V402与V403的连接平台吊下。 10月27日上午8时,四分公司施工员带领16名施工人员到达现场。8时20分,施工员带领两名管工开始在V402罐顶安装第17块盲板。8时25分,吊车起吊V406罐和V402罐连接管线,管工将盲板放入法兰内,并准备吹扫。8时45分,吹扫完毕后,管工将法兰螺栓紧固。9时20分

左右,施工员到硫磺回收车间安全员处取回火票,并将火票送给V402罐顶气焊工,同时硫磺回收车间设备主任、设备员、监火员和操作工也到V402罐顶。9时40分左右,在生产单位的指导配合下,气焊工开始在V402罐顶排气线0.8米处动火切割。9时44分,管线切割约一半时,V402罐发生爆炸着火。10时45分,火被彻底扑灭。爆炸导致2人当场死亡、5人失踪。10月29日13时许,5名失踪人员遗体全部找到。死亡的7人中,3人为大庆石化总厂临时用工,4人为大庆石化分公司员工。 2.事故原因 事故的直接原因是,V402原料水罐内的爆炸性混合气体,从与V402罐相连接的DN200管线根部焊缝,或V402罐壁与罐顶板连接焊缝开裂处泄漏,遇到在V402罐上气割DN200管线作业的明火或飞溅的熔渣,引起爆炸。 “10.27”事故是一起典型的由于“三违”造成的重大安全生产责任事故。通过对事故的调查和分析,大庆石化总厂主要存在以下四个方面的问题:

硫磺燃烧事故与防火防爆安全措施

硫磺燃烧事故与防火防爆安全措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

硫磺燃烧事故与防火防爆安全措施 硫磺制酸是目前国内普遍采用的一种硫酸生产工艺,由于硫磺是易燃易爆的物品,其特殊的化学性质决定了生产过程中防火防爆安全的重要性。下面以2起硫磺燃烧事故的原因分析来探讨硫磺制酸过程中的防火防爆安全措施。 案例1:2003年6月16日10时20分,某硫酸厂在硫磺仓库内破碎硫磺渣、硫磺块时引起硫磺粉尘燃烧,当时燃烧速度极快,库内被刺激性气体SO2烟雾笼罩,幸好操作人员能果断采取措施及时扑救,未造成损失。引起硫磺粉燃烧的直接原因是破碎机(易燃易爆危险区域内是严禁使用铁器破硫磺块的)运行过程中产生火花,撞击产生的火花能量远远超过硫磺粉的最小点火能量,从而点燃硫磺粉。 案例2:2003年6月25日14时左右,在案例1同一硫磺仓库内检修动火作业,焊渣引燃硫磺粉,也是扑救及时未造成损失。主要原因是动火作业前安全措施不力,没有采取有效的防范措施,使作业过程中焊渣溅落到硫磺粉上点燃的。 这些事故侥幸未造成重大火灾事故,也没有造成人员伤亡或财产损失的惨剧,但给我们提出了严重的警告。 一、性质与防火防爆区域 1硫磺的性质 硫磺的主分成份是硫(S),其含量≥99.50%;外观为黄色颗粒状、片状或块状固体;熔点为113℃,自燃点为260℃,燃点为248~260℃;爆炸下限35g/m3,最大爆炸压力2.97kg/cm2。在正常情况下燃烧缓慢,如果与氧化剂混合则燃烧速度大大加快,遇明火、高温易发生火灾。 第 2 页共 6 页

2防火防爆重点区域 硫磺库区、硫磺输送设备、熔硫罐、沉降槽、精硫池等区域是硫磺制酸生产过程中防火防爆重点区域。硫磺仓库、硫磺拆包、投料、输送等过程中容易产生粉尘,积聚在设备、钢架、防护栏杆、梯子、仓库屋顶、墙体等部位,一旦遇着点火源极易发生火灾或爆炸;飞扬悬浮于空气中的粉尘与空气组成的混合物,也和气体或蒸气混合物一样,具有爆炸下限和爆炸上限,粉尘混合物的爆炸危险性是以其爆炸浓度下限 (g/m3)来表示的,硫磺粉尘的爆炸下限为35g/m3。一旦具备了爆炸的三个条件,其后果是不设想的。熔硫罐内液硫的温度一般控制在 130~150℃,如果液硫温度达到255℃就会发生火灾。二、防火防爆安全措施 根据燃烧必须是可燃物、助燃物和火源这三个基本条件相互作用才能产生的道理,采取措施,阻止燃烧三个基本条件的同时存在或者避免它们的相互作用。爆炸也同样要具备三个基本条件,即存在着可燃物质,可燃物质与空气或氧气混合并且达到爆炸极限形成爆炸性混合物,点火能量达到其最小点火能。在生产实际当中,到处都有可能存在可燃物、助燃物、点火源的危险,但是只要根据燃烧、爆炸的机理和条件,消除其中的一个条件就可达到防火防爆的目的。然而,助燃物氧气或空气的消防是很困难的,只有从消除火源和可燃物这两方面采取措施才是有效的。 1消除可燃物的安全措施 1.1加强通风 硫磺仓库采取全面通风或局部通风,使硫磺粉尘不易积聚,降低硫磺粉尘在空气中的浓度。 第 3 页共 6 页

硫磺回收装置操作手册

文件编号 MZYC-AS-ZY.013-2007(A/0) 受控状态受控 发放编号——————————————— 硫磺回收装置 操作手册 中国神华煤制油有限公司煤制油厂 二〇〇七年

操作手册编审表 编制: 车间审核: 车间主任: 汇审 消防气防队: 技术监督部: 机动部: 安全生产部: 审批:

目录 第1章装置正常开工方案 (1) 1.1开工准备及注意事项 (2) 1.2装置吹扫、贯通、气密 (2) 1.3系统的烘干 (10) 1.4催化剂及其填料填装 (13) 1.5装置投料步骤及关键操作 (15) 1.6装置正常开车步骤及其说明 (19) 1.7装置正常开工盲板表 (20) 第2章装置停工方案 (20) 2.1正常停工方案 (21) 2.2非正常停工方案(紧急停工方案) (28) 第3章事故处理预案 (29) 3.1事故处理的原则 (30) 3.2原料、燃料中断事故处理 (30) 3.3停水事故处理 (32) 3.4停电及晃电 (34) 3.5净化风中断 (36) 3.6其它 (37) 3.7DCS故障处理 (39) 3.8关键设备停运(风机) (40) 第4章装置冬季防冻凝方案 (40) 4.1伴热线流程及现场编号 (41) 4.2防冻凝方案 (41) 4.3相关物料及带水物料管线冬季防冻凝措施 (41) 4.4间断输送物料的管线防冻凝措施 (42) 第5章岗位操作法 (42) 5.1正常及异常操作法 (43) 5.2单体设备操作法 (54) 5.3高温掺合阀操作法 (63) 5.4制硫燃烧燃烧器的操作 (64) 附表一硫磺装置盲板一览表 (68) 附图―硫磺回收装置伴热流程图 (70)

硫磺尾气处理操作规程完整

海科化工集团 1.5万吨/年硫磺回收装置尾气处理项目 操 作 说 明 书 德美工程技术 2015年7月

目录 第一章工艺技术规程..................................................... 1.1装置简介............................................................ 1.2 工艺原理............................................................ 1.3 工艺流程简述........................................................ 1.4物料平衡............................................................ 1.5工艺指标............................................................ 1.5.1 原料尾气规格条件.................................................. 1.5.2 产品质量规格...................................................... 1.5.3 公用工程(水、电、汽、风等指标).................................. 1.5.4 主要操作条件...................................................... 第二章操作指南......................................................... 2.1 生产任务............................................................ 2.2 操作原则............................................................ 2.2.1 脱硫塔........................................................... 2.2.2 再生塔........................................................... 2.3 基本调节方法....................................................... 2.3.1 脱硫塔........................................................... 2.3.2 再生塔........................................................... 第三章开工规程....................................................... 3.1操作代号说明 ........................................................ 3.2 验收建设或检修项目.................................................. 3.2.1 验收建设或检修项目................................................ 3.2.2 确认下列设备、设施、管线.......................................... 3.2.3 要求.............................................................. 3.3 开工前的准备工作.................................................... 3.3.1 制定方案、联系有关部门............................................ 3.3.2 吹扫试压流程...................................................... 3.3.4 引水、电、汽、风..................................................

5000吨年硫磺回收装置技术协议

5000吨/年硫磺回收装置 酸性气燃烧器 技 术 协 议 买方:代表:日期: 卖方: 代表:日期: 一、总则 1.(以下简称“买方”)和(以下简称“设计方”)就公司硫磺回收联合装置项目5000吨/年改造硫磺回收装置酸性气燃烧器(文件编号PR-01/D4801)的设计、制造、供货范围、技术要求、检修与试验、性能保证、图纸资料交付等问题与北京****天环保设备有限公司(以下简称“卖方”),经技术交流和友好协商,达成如下技术协议,本技术协议为硫

磺回收联合装置项目5000吨/年改造硫磺回收装置酸性气燃烧器的设计与制造商务合同的组成部分,随商务合同一起生效。 2 .本技术文件由酸性气燃烧器技术规格书等文件构成。卖方对酸性气燃烧器所有设备的材料、制造、检验和验收负全部责任。 3.本技术文件是根据工程设计方编制的技术询价书的要求而编制的,卖方收到资料如下: (1)(文件编号PR-01/D4801)。 (2)《炉制造图总图》(文件编号PR-01/D4801)。 4.酸性气燃烧器根据买方提供的询价文件进行、制造、检验和验收、当无版本说明时,采用合同生效时期的最新版本。 5.卖方的质量控制体系按ISO9001-2000质量体系执行。 6.设备在制造过程中接受买方的监督和检验。 二、现场自然情况和公用工程情况 1.安装地点自然条件:参照当地气候条件。 2.公用工程条件和能耗指标 2.1 供电??380V、220V;50Hz 需要量1000W; 2.2 仪表风??0.7MPa(g);常温需要量80Nm3/h 2.3 氮气???0.7MPa(g);常温需要量80Nm3/h 2.4 燃料气??0.4MPa(g);常温需要量200Nm3/h 参考组成(v%):酸性气燃烧器数据表 三、技术要求及产品特点 1. 安装条件 1.1室外安装; 1.2酸性气燃烧器安装位置:酸性气燃烧炉; 1.3安装方式:水平安装; 2.技术要求 2.1 适用于5000吨硫磺回收装置技术改造。 2.2 焚烧含酸性气,酸性气炉炉膛温度>1450℃。

脱硫操作工题库(技师、高级技师)

技师及高级技师 第一部分理论知识试题 鉴定要素细目表…………………………………………………………………………( ) 理论知识试题……………………………………………………………………………() 第二部分技能操作试题 考试内容层次结构表……………………………………………………………………( ) 鉴定要素细目表…………………………………………………………………………( ) 技能操作试题……………………………………………………………………………( ) …………………………………………………… (3)正文 技师及高级技师 第一部分理论知识试题 天然气净化操作工技师、高级技师理论知识鉴定要素细目表

一、选择题 1、[T]AA001 2 1 1 有机化合物的主要特征是它们都含有( )。 A、氢原子 B、碳原子 C、氧原子 D、氮原子[T/] [D]B[D/]

2、[T]AA001 2 1 3 有关有机化合物性质上的特点说法不正确的是( )。 A、大多数有机化合物都可以燃烧,有些有机化合物很容易燃烧 B、一般有机化合物的热稳定性较差,受热易分解,许多有机化合物在200~300℃时即逐渐分解 C、许多有机化合物在常温下是气体、液体,常温下为固体的有机化合物的熔点一般很低 D、一般的有机化合物都易溶于水[T/] [D]D[D/] @3、[T]AA001 2 1 3 绝大多数有机化合物是由( )元素组成。 A、金属和非金属 B、金属、氧簇和卤簇 C、碳、氢、氧、氮、卤素、硫、磷等 D、碳、氢、氧[T/] [D]C[D/] 4、[T]AA001 2 1 2 一般有机化合物的极性( )。 A、很强 B、较强 C、较弱 D、较弱或无极性[T/] [D]D[D/] 5、[T]AA002 2 1 1 碳元素的原子序数是( )。 A、6 B、8 C、10 D、12[T/] [D]A[D/] @6、[T]AA002 2 1 2 形成共价键的两个原子核间的距离称为共价键的( )。 A、键角 B、键能 C、键头 D、键距[T/] [D]C[D/] 7、[T]AA002 2 1 1 下列物质中( )不是有机化合物。 A、甲烷 B、醋酸 C、二氧化碳 D、蛋白质[T/] [D]C[D/] 8、[T]AA002 2 1 4 对有机化学的酸碱度说法不正确的是( )。 A、凡能给出质子的叫做酸,凡是能与质子结和的叫做碱 B、一个酸给出质子后即变为一个碱,这个碱又叫做原来酸的共轭碱 C、酸碱的概念是相对的,某一分子或离子在一个反应中是酸而在另一个反应中却可能是碱 D、有机化学中酸碱的概念与无机化学中的酸碱定义是一样的[T/] [D]D[D/] 9、[T]AA003 2 1 1 在一定反应条件下,烷烃从一种异构体变成另一种异构体的反应称为( )。 A、卤代反应 B、异构变化 C、热裂化反应 D、氧化和燃烧反应[T/] [D]B[D/] 10、[T]AA003 2 1 2 烷烃包括一系列化合物最简单的是( )。 A、乙烷 B、甲烷 C、丙烷 D、丁烷[T/] [D]B[D/]

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