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脱硫塔检修总结

脱硫塔检修总结
脱硫塔检修总结

脱硫塔检修总结

一、检修原因:

(一)脱硫塔带水严重,严重腐蚀水平烟道及烟囱,存在生产安全隐患;

(二)循环泵电流降低,喷头堵塞严重,脱硫效果降低,难以保证脱硫稳定达标运行;

(三)脱硫塔塔体出现漏水问题,塔体存在运行安全隐患;

二、检修时间:

2014年6月12日7:30—6月22日9:30,共计约10天。

三、检修内容:

(一)清理拆除两层除雾器并安装新的除雾器;

(二)疏通清理并更换喷头;

(三)对塔体内部防腐层脱落或磨损严重区域进行防腐防磨;

(四)清理塔底积灰;

四、检修期间脱硫方案措施:

(一)采购低硫煤;

(二)投入炉内喷钙并低床温运行锅炉;

五、检修过程:

6月12日7:30烟道切换完毕,烟道切换初期,因脱硫塔烟道挡板漏烟,塔内温度高、气味太大,加之后来启动4#炉,无法进人,只能在塔外施工,进度极其缓慢,14日入塔烟道用篷布阻挡后,塔内气味减小,15日早晨入塔施工,16日上午塔内上层除雾器清理完毕,下午进行下层清理,18日早晨清

理完下层除雾器,开始安装新除雾器,18日安装完成除雾器,19日开始清理喷淋层及喷头,21日上午清理完并修补完成喷淋系统及塔内防腐层脱落或磨损严重处,21日清理塔底积灰并撤架子、封堵人孔门等,22日上午9:30烟气切换至脱硫塔运行;

六、出现问题原因:

此次脱硫塔检修时限超出预期,除雾器积灰严重,喷头堵塞严重,主要造成原因:一是脱硫塔防腐层脱落造成喷头堵塞,灰越积越多,造成脱硫效果降低;二是除雾器质量问题,上下两层除雾器均出现塌落问题;三是入塔烟尘浓度大,在上述两原因的基础上,脱硫塔除灰能力下降,烟尘大量积累在除雾器及喷淋管路上。

七、检修后情况:

(一)脱硫塔后基本没有带水情况;

(二)喷淋效果良好,脱硫效果上升,循环泵电流明显上升,变化情况如下:

(三)塔内部分脱落或磨损严重的防腐层进行防腐防磨,可有效防止塔体漏水情况发生。

八、本次进修存在的问题:

(一)对塔内情况预计不足;

(二)烟道漏风封堵缓慢,造成施工延期;

(三)因2#炉结焦及启动4#炉入塔配合施工人员力量不足,没有全天24小时推进进度;

检修后脱硫运行注意事项

一、严格执行《脱硫系统操作规程》;

二、加强除雾器冲洗

暂定90分钟冲洗一次,注意脱硫塔液位,不要溢水,可适当排空;三、加强PH值控制:

PH值正常控制在5.5至6.3之间,严防PH至超过6.8,严谨PH值低于

5.5运行,每班手动测定PH值对比PH计显示是否准确;

四、加强压滤:

每班必须压滤,压滤时间不低于1.5小时或石膏厚度不超过1厘米;五、控制脱硫塔液位:

正常控制在3.5至4.2米,严谨低于3.5米或高于4.3米运行;

六、控制各池内液位:

保持供浆池、工艺水池及冲洗水池液位在1.5米至2.5米之间,冲洗水池及时补水,以便保证除雾器冲洗用水;

七、加强运行数据监控:

发现异常情况及时汇报车间主任及环保专工,例如各泵的电流变化异常,脱硫塔入口烟压、各池的水位等;若以下参数达到相应数据值,则需对脱硫塔进行检修:

八、加强设备巡检:

保证供水压力,确保设备冷却水正常;查看运行设备油位是否正常;查看运行设备有无异因等。如有问题及时解决,解决不了及时汇报车间主任及环保专工;

九、加强除灰运行,严谨布袋旁路运行。

十、设备维修:除雾器冲洗水泵、工艺水泵、地坑泵等需准备备用泵,当运行中泵出现故障后,3小时内更换投入运行,检修车间接到设备缺陷通知后第一时间进行处理。

脱硫系统检修预案

一、脱硫系统需检修情况

(一)停运检修(开专题会讨论)

1、脱硫塔烟气带水严重;

2、脱硫效果降低,脱硫循环泵电流降低;

3、脱硫塔入口烟压过高,影响锅炉引风出力;

当运行数据达到以下参数时进行检修:

(二)运行中检修

1、塔体局部或人孔门处出现漏水;

2、各运行设备临时故障,如:各泵机封更换、更换泵体、检修更换阀门等。

二、组织机构

1、组织:

组长:

组员:

三、停运检修

(一)停运检修前准备工作

1、低硫煤采购

提前采购含硫量低于5%的燃煤,根据生产情况确保15天用煤量,计划开始检修前一天(计划切换烟道时间往前推24小时)燃用低硫煤,确保切换烟道时完全燃烧低硫煤。由王成彬负责。

2、喷淋头采购

采购喷淋头30个待更换,因制作喷头周期较长,该工作提前进行,购入备用,由张曙光负责;

3、除雾器制作

根据运行情况确定是否更换除雾器,若需更换需提前预定,同时由预定厂家安装人员需安装前一天到厂待命;该项工作由工程部与张曙光负责;

4、防腐、防磨材料准备

提前联系脱硫塔防腐、防磨专业人员准备好材料于厂待命;该项工作由工程部与负责督促;

5、环保报告

根据计划,提前两天向环保部门打报告,尽力拿回报告批复,检修完成后当天或第二天向环保局打报告。由完成;

(二)检修进程(一周时间完成)

1、切换旁路运行

完全烧到低硫煤时开始,切换旁路运行试验,由现场盯靠;

2、打开脱硫塔人孔门进行冷却

切换烟道后冷却5小时,通过连续运行循环泵及除雾器冲洗降温;

3、入塔烟道封堵

根据入塔烟道温度能进人为准,检修工段进人封堵(可视情况用篷布进行封堵)工作由负责,5小时完成;

4、塔内搭架子

吸收塔内及塔前烟道搭架;由协调,12小时完成;

5、入塔施工:

拆除清理除雾器及喷淋系统,分三班24小时连续清理,由倒班盯靠,每班协调6人施工,由总协调;

清理拆除除雾器48小时完成;

清理喷淋系统48小时完成;

除雾器安装12小时;

喷淋系统更换连接,塔体防腐脱落或磨损严重处防腐防磨,12小时;

6、清理塔底积灰并撤架子

由协调,12小时完成;

7、防腐防磨干燥

24小时。

8、运行脱硫系统,切换烟道。

四、运行中检修

(一)塔体局部或人孔门处出现漏水;

由检修班8小时内封堵完成;

(二)各运行设备临时故障,如:各泵机封更换、更换泵体、检修更换阀门等;

检修车间提前准备除雾器冲洗水泵、工艺水泵、地坑泵等备用件,如遇影响正常运行的故障3小时内更换检修完成;

脱硫塔吸收塔安装方案

脱硫塔吸收塔安装方案 Prepared on 22 November 2020

华电国际莱城发电厂 1号机组烟气脱硫增容改造工程 1号机组吸收塔安装方案 编制: 审核: 批准: 青岛华拓科技股份有限公司 莱城项目部 2014年5月 目录 1、工程概况 (3) 2、施工前的准备 (3) 3、编制依据 (5) 4、吸收塔安装 (5) 5、喷淋层安装 (14) 6、附件安装 (15) 7、吸收塔焊接 (15) 8、脚手架搭拆 (15)

9、充水试验 (15) 10、表面处理 (16) 11、补底漆 (17) 12、质量保证措施 (17) 13、安全生产保证措施 (18) 14、安全风险控制计划 (21) 15、环境控制计划 (22) 1、工程概况 1.1.1、工程名称:华电国际莱城发电厂#1~#4机组4×300MW烟气脱硫改造工程 1.1.2、工程性质:改造工程 1.1.3、工程规模:四套烟气脱硫改造装置 1.1.4计划工期:1号系统自2014年05月20日~2014年09月13日竣工。 工程简介 华电国际莱城发电厂#1机组1×300MW烟气脱硫改造工程,由青岛华拓科技股份有限公司总承包。内容包括完整范围内的设计、工程服务、建筑工程、制造、供货、运输、安装、调试、试验和培训等。本次是吸收塔安装工程(包括喷淋层3层,除雾器1层安装)。

本项目烟气脱硫吸收塔塔体内径12000mm,高度34275mm,内部装有喷淋层、除雾器等系统组件,塔体内壁防腐为玻璃鳞片。 工作范围 1.3.1脱硫岛吸收塔本体安装。 1.3.2吸收塔基本条件 2、施工前的准备 作业人员应经过三级安全教育和考试合格后方可上岗。 焊工需持有焊接有效合格证件。 施工前应熟悉了解图纸和有关规程规范,参加作业前的技术交底工作,未经技术交底不得上岗。 焊工应有良好的工艺作风,严格按照给定的焊接工艺施焊,并认真实行质量自检。 作业人员应严格按图纸、有关规程规范及作业指导书要求进行施工。 、施工人员准备 注:由工地统一调派人员 、施工机具准备

脱硫塔检修改造方案

脱硫塔检修、改造方案 编号: 编制: 审核: 批准: 1、0目得 为确保1#脱硫塔检修、改造工作有序进行,确保过程安全,特制定方案。2。0适用范围 适用于动力公司1#脱硫塔检修过程中得协调与控制工作。 3、检修领导组织机构 4。0、职责 4.1、组长负责检修过程及安全总体把握工作。 4.2、副组长负责检修过程监督指导,质量及验收把关工作、 4、3、成员按照检修方案进行检修,确保检修进度与质量。 5、0检修验收组织机构 职责:严格落实检修方案,对检修完毕得项目逐一进行检查验收,对过程中发现得问题及时上报并督促车间进行整改消除。 6。0、检修安全规定 为实现本次1#脱硫塔零事故得目标,坚持检修工作“安全第一、质量第二、进度第三”得原则,特制定检修安全管理规定、 6。1、检修前得安全准备工作 6.1。1、做好检修项目得统计汇总、 6.1。2、逐项落实检修项目需用物资、工具、检修标准。 6.1。3、落实检修项目相关责任人,即:作业负责人、检修责任人、检修安全负责人(注:两人以上必须指定一名安全负责人)、质量负责人、进度负责人、

安全监督负责人、 6.1。4、针对每个检修项目进行检修前得危险源、环境因素得辨识,确定潜在得风险并制定预控措施。 6.1.5、针对检修得装置必须确认已全部停运,停电挂牌、泄压为零,降温至安全温度,检修装置与系统连接得阀门必须关闭以及电源必须断开并悬挂“有人工作,禁止合闸”或“有人工作、禁止操作"等警示标示,严格做到设备交出必须达到安全检修得条件。 6.1.6、教育学习内容为停车检修方案全部内容,使检修人员充分掌握检修现场存在得不安全因素,牢固树立“安全第一”得思想,严格做到安全工作做到“五同时”,检修单位负责人对检修过程安全全面负责。 6.1.7、直接参与检修人员得受教育面必须达100%,并确保培训效果,做好教育记录。 6。2、检修期间得安全规定及现场要求 6.2.1、要建立安全保证体系,实行统一指挥、分片包干,明确责任人,凡二人以上得检修项目,应指定安全负责人、质量负责人,做到任务分工明确、安全措施得力。检修现场周围要设立警戒区,安排专人监护,未经允许不准闲杂人员进入,悬挂“检修现场”警示牌、 6。2。2、各级人员必须树立高度得责任心,严格执行作业票证管理制度,必须现场办理各类作业票证,严格执行现场审批,逐级落实安全措施。方案一旦签发实施,禁止随意变更。如确需变更,必须重新按照审批程序执行。6.2.3、检修期间,严格使用符合安全要求得各种工具、器械,起重设施、安全装置要灵敏可靠;移动式电动工具要安装漏电保护器,必须办理临时用电手续并测量绝缘;进入潮湿设备容器内作业,必须使用12V及以下得安全检修照明灯具。电工要对接线得所有电器设备负责检查,确保电路安全,严禁非专职电工接电。 6.2.4、高处作业必须制作符合安全规定得检修平台并系好安全带;交叉作业在同一垂直作业面下方多层作业,必须有防止落物得安全措施,严禁作业人员倚、靠、坐在脚手架及护栏上休息,夜间检修时要有足够得照明。 6。2。5、电焊作业:电焊机一、二次电线绝缘要保持良好,不得有任何裸露;一次线应在人不易接触得一侧,长度超过二米必须架空;必须做到一个开关供一台电焊机使用,地线要直接接在焊件上,禁止使用管道、设备连接地线;电焊机外壳必须可靠接地;二次线长度不宜超过30米;电焊工必须佩戴电焊手套、穿绝缘鞋、戴好防护面罩或眼睛;严禁依靠、坐在金属焊件或与焊

脱硫除灰工作总结

脱硫除灰工作总结 篇一:除灰脱硫输煤D级检修修工作总结 2D检修总结评价 -------除灰脱硫输煤专业 1、设备检修总体情况; XX年8月6日—8月14日进行#2机组D级检修,在本次D级检修中除灰脱硫主要进行的工作如下: #2电除尘内部检查:2B14、2A15、2B15电场阴极振打上层轴套脱 落和移位,振打轴套磨损,经过处理复位加固,阴极振打大小针轮啮合良好,振打效果良好。进行阴阳极振打传动机构检查:发现2B11阴极振打瓷轴脱落,振打电机不能带动阴极振打轴,通过调整连接轴套固定瓷轴恢复正常。 处理#2脱硝系统氨气管道堵塞。清理氨气管道,保证脱硝系统所需氨气投入量,解决运行中氨气供给量不足现象,保证脱硝效率和符合国家NOX排放要求。 脱硫系统#2B浆液循环泵机封漏浆、吸收塔内部氧化风管开焊和支管掉落、吸收塔内部漏点处理并重新做防腐,处理氧化风机多处漏油缺陷,洗涤水管多处漏水并进行了补焊。保证了脱硫系统正常运行,SO2排放量为67 mg/ Nm3左右,脱硫效率达98 %以上。 #2除渣系统的检查维护,主要解决碎渣机减速机漏

油,保证设备的良好投入率。 输煤专业本次检修项目共三个项目:汽车煤采样机采样头减速机更换;#1皮带除铁器安装调偏托辊;更换煤泥水处理室清水泵内漏阀门 2、在检修工作中发现的问题及原因: 通过检修#2电除尘的轴套脱落移位,原因:安装固定不到位、飞灰磨损等,需要在每次检修时注意内部各部件的止退焊处理。 脱硝氨气管道堵塞,管道内沉积锈渣,分析原因需更换不锈钢管道解决流量不足问题。 脱硫设备的磨损一定程度与除尘效率有关,设备受灰尘颗粒磨损严重,保证了脱硫系统安全运行得前提是保证电除尘效率,所以必须重视除尘效果。 脱硫系统中长期的酸性环境,氧化风管的掉落和支撑梁的腐蚀现象较严重,是每次检修重点,所以要求防腐工作必须到位。 、汽车煤采样机采样头减速机有漏油现象,其原因是在运行中被汽车带走,导致采样头螺旋轴、螺旋筒和减速机拔开,导致减速机漏油;#1皮带除铁器调偏托辊安装;煤泥水处理室清水泵出口内漏阀门更换。该处多为蝶阀,因质量问题,数次开关后阀门内漏。利用此次D修进行了更换。针对汽车煤采样机一次皮带连续出问题进行了改造:将落煤管

脱硫塔检修方案

脱硫塔检修方案

脱硫塔检修方案 一、目的: 脱硫塔投用至今已连续使用7个多月,目前脱硫率下降、二级循环水泵进口、液位计堵塞严重,4月24打开脱硫塔检查发现部分鳞片掉落、喷淋堵塞2个、喷淋支架上部、塔壁结晶严重,故需要脱硫塔停车处理,检修期间·。 二、人力组织 车间负责人:李晓负责现场人员的组织与协调、检修进度与质量跟踪,设备隔离、物料运输及协调配合 现场监护人:董华泽_负责清理现场的监督、票证办理、设备检修协调的全面工作。 设备负责人:朱海军负责设备检修的全面工作。 安全负责人:左惠聪负责检修现场安全票证的签批及检查。 三、检修人员要求 1、检修人员严格遵守公司规章制度,做到文明施工、安全施工; 2、合理安排检修人员,尽量缩短检修时间,确保在最短时间内达到备用状态; 3、车间负责提供检修条件,积极配合检维修工作。 四、检修工作流程: 锅炉使用低硫煤、块灰、粉灰---稳定数据---数据正常后切换脱硫塔---开原脱硫塔进口阀门---停增压风机---停二级循环水泵---停一级循环水泵---停三级循环水泵----拆除人口门---排液---置换---清理---检查---维修 五、检修前准备: 1、人员准备

1.1岗位人员作业前进行安全培训; 1.2岗位人员必须严格遵守公司规章制度,做到文明施工、安全施工; 1.3合理安排岗位人员,尽量缩短检修时间,确保有效、快速、保质、保量的情况下完成工作; 2、动力调配计划 机械、材料准备

应急器材准备 六、检修步骤: 1、确定停车时间,停泵前将浓缩段、循环槽液位保持最低液位运行。 2、等所有泵停用后,开始将浓缩段液体经硫铵排出泵去压滤机打到硫铵外送槽,在经硫铵外送泵送至原脱硫塔1#2#循环浆液槽。 3、联系维修人员将增压风机进口处加盲板,盲板加完后开始拆除脱硫塔所有人口门,拆除的螺丝、螺栓装入编织袋防止从高处掉落; 4、对塔内用清水进行置换,用新鲜水冲洗浓缩段塔壁、塔底,将脱硫塔出口阀门手动开度20% 确保塔内为微负压。 5、置换合格后进行检查脱硫塔内部喷头、玻璃鳞片、槽钢、除雾器、湿电、分布器、回流管道进口。 6、浓缩段塔壁、支架、喷淋结晶清理: ①先使用消防水冲洗结晶物,如不能冲洗下,使用脚手架, ②清理结晶物时必须保证塔底有液位,确保大的结晶物砸坏氧化风管及底部鳞片。 7、浓缩段排液: ①液体通过硫铵外送泵去过压滤机进入硫铵外送槽降至最低;

脱硫塔改造施工方案设计

威海市新力热电超低排放改造项目 施工组织设计 编制 审核 批准 航天环境工程有限公司

目录 第一章工程概况 (1) 1 工程简况 (1) 2工程项目名称 (2) 3 施工范围及内容 (2) 4工期要求 (5) 5质量目标 (5) 6工程特点、难点、关键点 (7) 第二章安全目标及管理措施 (8) 1 安全生产方针及目标 (8) 1.1 安全生产方针 (8) 1.2 职业安全健康的管理方针 (8) 1.3 安全生产目标 (8) 1.4 安全目标管理 (8) 1.5 安全保证体系(见附图) (9) 2安全管理职责 (9) 2.1 总的管理原则 (9) 2.2 项目经理职责 (9) 2.3 项目副经理职责 (9) 2.4项目安全员职责 (10) 2.5 项目施工员职责 (10) 2.6 作业队(班组)长职责 (11) 2.7 作业人员职责 (11) 3安全管理与危险控制 (12) 3.1 安全管理依据 (12) 3.2 危险辩识、危险评价和危险控制 (13) 3.3 安全管理 (14)

3.4 吊装、运输、高空作业 (18) 3.5 事故报告及应急响应 (20) 3.6 针对本工程的专用安全隔离措施 (21) 4现场消防措施 (21) 4.1 消防管理目标 (21) 4.2 消防管理组织机构 (21) 4.3 消防管理职责 (21) 4.4 消防管理制度 (22) 4.5 消防管理措施 (22) 第三章健康环境保护及文明施工主要措施 (26) 1 方针与目标 (26) 1.1 环境方针 (26) 1.2 环境目标 (26) 2组织机构及职责 (26) 2.1 组织机构 (26) 2.2 质量总监环保职责 (26) 3 环境管理 (26) 4劳动保护与职工健康保证措施 (27) 4.1 医疗卫生 (27) 5.2 个人防护 (27) 5现场文明施工措施 (27) 5.1 办公环境与职工着装 (27) 5.2 场容管理措施 (28) 第四章施工组织与管理措施 (30) 1管理力量的优化配置 (30) 2.1 管理工作 (30) 2.2 岗位职责 (30) 2.2项目组织的运作 (31) 2.4 施工准备 (32)

2020发电公司发电部脱硫班长年度安全工作总结范文【精品】

一.本月的安全工作 1. 积极学习传达电厂的文件精神。 2.项目部自我安全隐患排查4 次,隐患整改通知单4份,安全文明生产通知2份,学习资料3份(动火作业中相关人员的安全责任、工作票的检查方法、工作票事故责任的考核与划分) 3.按要求上报了若干事宜: 3.1 项目部劳动定员和个人基本信息; 3.2 20xx年安全隐患排查明细; 3.3 2#增压风机跳闸异常分析报告; 3.4 北科欧远项目部防洪防迅组织机构及应急预案; 4. 编制项目部防洪防汛应急预案,完善防洪防汛物资. 5. 完善项目部员工安全教育培训个人档案; 6. 制定安全巡检挂牌抽查制度并准备6月开始试行。 7. 组织召开项目部安全月度分析会,总结评比考核本月月度安全情况。 8. 全过程监管C修,实现安全生产的计划目标。 9. 对范围内的雨水排污井进行了清理。 10.制定六月全国安全生产月活运文案。二.本月的问题 1.员工安全生产意识不到位,安规理解不深刻,存在三违现象,都被项目部及时发现制止并考核。比如说:在二#吸收塔二级动火工作中因为需要重新布置安全措施,确没有重新签发工作票。被及时制止。 2.吸收塔底部卫生责任区的落实。 3.有些卫生保洁人员坐在转动设备旁边休息的。 4.现场发现有小动物的活动迹象,我们已经检查完善了电子配电间的挡鼠板,及转动风机的防护罩。考虑有没有必要增加鼠药,或者其它的什么方法来做些防范。 5.现场工业水箱和工艺水箱没有压力容器质检牌。三.下月计划的非常规工作 1.积极响应并组织安排六月的安全文明生产月。制定活动方案。 2.做好防暑降温的工作安排,做好现场设备散热装置的隐患排查及专项治理。 四.附件1 安全月报表 安全月报表

锅炉检修方案精编版

锅炉检修方案 批准: 审核: 编制:

目录 一、人员组织与分工 二、检修内容 三、检修步骤及要求 四、工器具准备 五、风险分析 六、检修风险控制及应急措施 七、各类作业票证 八、质量验收 九、检修进度

一、人员组织与分工: 1、项目负责人: 职责:全面负责现场的检修协调工作、检修质量验收及检修进度。 2、检修负责人:: 职责:全面负责现场的检修质量工作、检修测量及检修记录。 3、安全负责人: 职责:全面负责现场的检修安全工作,确保检修工作顺利进行。 二、检修内容 1、设备检修项目: 外协施工项目: 1)、埋管更换(喷涂),部分风帽更换 2)、空气预热器更换 3)、试压、试漏;(车间配合) 车间项目: 1)、脱硫塔进口烟道漏水改造 2)、下料管更换,三楼煤仓钢板修整 3)、配除尘泵出口管至造气循环下水总管 4)、除尘上水总管更换 5)、1#上水泵重新做基础消振 2、静止设备、管线检查项目: 1)、上锅筒检查清理内部装置 2)、隔墙管、过热器、对流管检查测厚

3)、省煤器检查; 4)、进风箱检查消漏 5)、安全阀打压 6)、烟道补焊消漏 7)、所有排污阀、锅炉上水泵进口阀门检查更换 8)、炉膛风帽南北两侧用浇注料各堵5排 3、运转设备检查项目: 1)、引风机检修项目及检查内容 A、缓冲圈、柱销检查更换 B、润滑油更换油视窗清理 C、轴承检查更换 2)、鼓风机检修项目及检查内容 A、缓冲圈、柱销检查更换 B、润滑油更换油视窗清理 C、轴承检查更换 D、电机基础修理 三、检修步骤及要求: (一)检修步骤: 1、工艺处置结束后,经生产科、设备科、安全科进行安全确认签字 后交付检修。 2、停炉吹底料降温后、风箱检查清灰;炉膛检查清理、各分离器进行清灰。

脱硫吸收塔改造方案

#3炉脱硫吸收塔改造案 1、工程概况 华光发电有限责任公司2×600MW机组脱硫系统增容改造工程总承包为圣洁能源环境工程有限公司。#3炉本次工程增容改造容有: 吸收塔增容改造1座,总体抬高6m;吸收塔入口、出口烟道改造;增加喷淋层2层和循环泵2台;增加氧化风机1台,氧化风管路改造;拆除更换膏浆液泵2台;拆除更换膏旋流站1台;拆除更换灰浆液泵2台;拆除更换回收水泵1台。 吸收塔原喷淋层、除雾器等检修;原循环泵、脉冲悬浮泵入口滤网更换;增加FGD入口烟气事故喷淋降温系统;吸收塔浆液管道、工艺水管道、空气管道改造及优化布置;电梯与吸收塔衔接部分改造。 塔本体改造涉及到的其他工作,包括连接的楼梯平台、管道、阀门、防腐、保温等。 电气系统、热控系统、CEMS等的新增和改造。 土建工程基础和风机房的新增和改造。 2、编制依据 2.1 《电力建设施工质量验收及评价规程》第2部分:锅炉机组DL/T 5210.2—2009)2.2 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2002 2.3 《电力建设施工及验收技术规》(锅炉机组篇) 2.4 《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-2001 2.5 《火力发电厂焊接技术规程》DLT869-2004 2.6 《钢制焊接常压容器》JB/T4735-1997 2.7 《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规》GB50128-2005 2.8 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.9 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002

2.10《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》DL/T5121-2000 2.11《承压设备无损检测》JB/T4730.1~4730.6-2005 2.12施工图纸及相关资料 3、施工前准备工作 3.1技术准备: 3.1.1组织技术人员、施工人员认真进行图纸初审、会审,编写指导性、可操作性强的作业指导书,对施工人员进行技术交底、安全交底。 3.1.2选择符合图纸设计意图和便现场施工操作的施工工艺。 3.1.3组织技术人员、施工人员认真学习有关规程、规、标准。 3.1.4制定本单位的质量保证体系、安全保证体系,及确保体系有效运行的相关办法。 3.2设备、材料准备:向甲提交设备供货计划,组织原材料(辅助材料)进场,及时申报检验。并对到货设备、材料进行外观质量检查和材料跟踪记录。 3.2.1与供货沟通供货式及生产规格等,根据生产规格确定吸收塔本体排版图。

脱硫脱硝工艺总结

脱硫脱硝工艺总结 大纲:脱硫脱硝的发展趋势常见脱硫工艺常见脱硝工艺常见脱硫脱硝一体化工艺0脱硫脱硝的发展趋势目前,脱硫脱硝行业的主要收入来源是在电站锅炉领域;钢铁行业将全面展开脱硫脱硝是必然趋势,其在脱硫脱硝行业市场中的占有率将会大幅提升;全国水泥企业将进行环保整改,因此未来脱硝产业在水泥行业也将有很好的市场前景。总之,电站锅炉是现在脱硫脱硝的主体,钢铁行业和水泥行业是未来新的增长点。1常见脱硫工艺通过对国内外脱硫技术以及国内电力行业引进脱硫工艺试点厂情况的分析研究,目前脱硫方法一般可划分为燃烧前脱硫、燃烧中脱硫和燃烧后脱硫等3类。其中燃烧后脱硫,又称烟气脱硫,在FGD技术中,按脱硫剂的种类划分,可分为以下五种方

法:以CaCO3为基础的钙法,以MgO 为基础的镁法,以Na2SO3为基础的钠法,以NH3为基础的氨法,以有机碱为基础的有机碱法。世界上普遍使用的商业化技术是钙法,所占比例在90%以上。按吸收剂及脱硫产物在脱硫过程中的干湿状态又可将脱硫技术分为湿法、干法和半干法。湿法FGD技术是用含有吸收剂的溶液或浆液在湿状态下脱硫和处理脱硫产物,该法具有脱硫反应速度快、设备简单、脱硫效率高等优点,但普遍存在腐蚀严重、运行维护费用高及易造成二次污染等问题。干法FGD技术的脱硫吸收和产物处理均在干状态下进行,该法具有无污水废酸排出、设备腐蚀程度较轻,烟气在净化过程中无明显降温、净化后烟温高、利于烟囱排气扩散、二次污染少等优点,但存在脱硫效率低,反应速度较慢、设备庞大等问题。半干法FGD技术是指脱硫剂在干燥状态下脱硫、在湿状态下再生,或者在湿状态下脱硫、在干状态下处理脱硫产物的烟气

脱硫塔技术方案范本

脱硫塔技术方案

第一章项目条件 1.1 工程概述 本技术方案适用于陶瓷有限公司干燥塔窑炉排出的粉尘、烟气、二氧化硫(SO2)排放超标的问题,经过对现有系统的技术分析,做出改造方案。 为了保护公司周围的生产、生活环境,并使排放的粉尘、烟气达到国家的排放标准,同时满足地方环保总量控制要求,需配套建设成熟高效的布袋式除尘和湿法烟气脱硫装置。 1.2 工程概况 本工程属环境保护项目,对干燥塔、窑炉排出的烟气的粉尘、二氧化硫(SO2)进行综合治理,达到达标排放,计划为合同生效后3个月内建成并满足协议要求。 1.3 基础数据 喷雾干燥塔窑炉排出的烟气的基础数据

窑炉排出的烟气的基础数据 第二章设计依据和要求 2.1 设计依据 2.2 主要标准规范 综合标准 序号编号名称 1 《陶瓷行业大气污染物排放标准》 2 GB3095- 《环境空气质量标准》 3 GB8978- 《环境空气质量标准》 4 GB12348- 《工厂企业界噪声标准》 5 GB13268∽3270-97 《大气中粉尘浓度测定》 设计标准 序号编号名称 1 GB50034- 《工业企业照明设计标准》

2 GB50037-96 《建筑地面设计规范》 3 GB50046- 《工业建筑防蚀设计规范》 4 HG20679-1990 《化工设备、管道外防腐设计规定》 5 GB50052- 《供配电系统设计规范》 6 GB50054- 《低压配电设计规范》 7 GB50057- 《建筑物防雷设计规范》 8 GBJ16- 《建筑物设计防火规范》 9 GB50191- 《构筑物抗震设计规范》 10 GB50010- 《混凝土结构设计规范》 11 GBJ50011- 《建筑抗震设计规范》 12 GB50015- 《建筑给排水设计规范》 13 GB50017- 《钢结构设计规范》 14 GB50019- 《采暖通风与空气调节设计规范》 15 GBJ50007- 《建筑地基基础设计规范》 16 GBJ64-83 《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》 17 GB7231- 《工业管道的基本识别色和识别符号的安全知识》 18 GB50316- 《工业金属管道设计规范》 19 GBZ1- 《工业企业设计卫生标准》 20 HG/T20646-1999 《化工装置管道材料设计规定》 21 GB4053.4-1983 《固定式钢斜梯及工业钢平台》 设备、材料标准 序号编号名称 1 GB/T13927- 《通用阀门压力试验》

2019年公司环保工作总结范文

2019年公司环保工作总结范文 公司的环保工作在集团公司的正确领导和大力支持下,各项工作顺利展开,污水处理,气味治理,中水回用及电站烟尘脱硫等环保工作基本完成了某某公司环保治理和改造任务,有力的保证了各公司的正常生产。 第三季度至今,污水站污水处理连续达标排放,中水处理量及中水回用量均不同程度提高,在减少排放量的同时真正做到了在生产上节能降耗降低成本的目的,某某公司公司确立的环保目标是:减污,达标,治理,增效。违绕这个目标贯彻的环保理念为:“让大成天更蓝,水更清,效益更好”。在这个理念的指导下,某某公司在环保工作上着力抓好以下几项工作。 一、以人为本,树立正确理念,强化责任意识。 某某公司公司肩负着整个长春园区的水、电、汽供应和污水处理工作,是集团环保工作的重中之重。当今世界环境污染已成为困扰人们的一项重大课题,特别是发展中国家,发展经济和保护环境是同等重要。而且在科学发展观中明确提出地方经济的发展不能以牺牲环境为代价,要走可持续发展之路。为此,我们重点加强对员工的环保意识、环保责任的教育,特别是电站和污水站从事烟尘和污水处理的岗位员工,要有强烈的社会责任感,这也是企业的形象,对社会负责、

回报社会、回报人类这也是我们大成集团的企业宗旨。只有员工的思想认识统一了,工作的自觉性和责任心才能加强,也才能从根本上保质保量地完成好各项工作指标。 二、以我为主、服务上游,对企业负责、对社会负责。 在实际生产运行控制过程中,教育员工坚决贯彻:“以我为主,服务上游”的思想。所谓“以我为主”就是强调环保的责任主体意识,每一名员工都是环保的责任主体,对企业负责、对社会负责。无论哪个公司的排放超标,若在排放达标上出现问题,最终都是我们的责任。“服务上游”就是树立为上游企业服务的思想,努力提高污水站的处理能力,缓解上游企业的排放压力。我们对待各公司的排水即要按发展中心的要求做到严格考核,又要做到时时有效的沟通,帮助上游公司解决一些突发或临时性的问题。宗旨是满足和保证整个园区的稳定生产和经济效益的提高。 三、实施清洁生产,控制排污,减少污染。 根据集团实施清洁生产的要求,某某公司加强了对生产工艺的控制,通过各项技术改造提高了水的循环使用率,并率先通过了清洁生产审核。 在污水运行过程中,对各工段运行参数实行24小时连续监测,始终保证处理负荷和处理效果处于受控状态,在对各公司废水排放的监

脱硫检修方案

化产系统检修方案 因甲醇开车,脱硫系统不能达标,经过现场摸索和专家论证,经公司研究决定于月日对化产系统进行检修。结合本次脱硫检修时间长的特点,采取停车、置换合格后先对粗苯、硫铵抓紧检修,检修时间为一周,检修完后开车,同时将脱硫工序从煤气系统进行隔离、继续检修的方式。 一、成立项目领导组 组长: 副组长: 成员: 技术指导:职责分工: :全面负责统一协调。 :负责生产工艺系统的煤气调整及检修工作的全面安排工作。 :全面负责检修过程的安全、消防工作。 :负责停车检修前的申请工作和检修过程中的环保达标排放工作。 :负责煤气系统的倒换及平衡协调工作;负责检修过程中水、电、汽及检修材料的到位工作。 :负责化产系统的开、停车及设备置换工艺交出,车间大修全面工作。 :负责材料供应及检修项目的质量监督、检查工作。 :负责现场钢结构及设备制造、安装及维修工作;负责在开车过

程中漏点的消缺工作。 :负责化产车间仪表检修工作。 :负责正常生产和检修用电及电缆安装工作。 :负责生产、检修用蒸汽和配合煤气倒换工作。 :负责粗苯工段的全面检修工作。 :负责脱硫工段的全面检修工作。 :负责硫铵工段的全面检修工作。 :配合煤气系统开停车工作。 二、检修项目 (一)、脱硫系统 三、前期准备工作 1、所需备品备件准备到位、吊车提前联系到位。 2、提前办理脱硫系统停车手续。 3、各种票证提前办理齐全。 4、需插盲板的阀门提前将牛腿焊好。 5、将需要施工用的支架提前打好。 6、外委施工需提前签好合同及安全协议。 7、联系清槽人员到位。 四、化产系统停车

月日时,由调度室统一指挥,化产系统停车,先开0#阀,将机后煤气在大放散放散,锅炉用煤气方式改用大放散过来的煤气供应。开3#阀,关1#、2#阀,将回炉煤气改为直接由机后煤气供给,硫铵、粗苯、脱硫系统按照操作规程停车。 五、置换 1、置换1#阀至硫铵的荒煤气主管,由硫铵新增的∮57蒸汽管引入蒸汽,在1#阀后甩头处进行放散,吹扫结束后取样分析,分析合格后,将Ⅰ#伸缩节拆开,入硫铵前主管道堵板拆开。 2、由饱和器引入蒸汽置换饱和器出口及旁通管线,开饱和器联通门,在饱和器入口放散,见蒸汽后关入口放散,开终冷塔联通门前放散,见蒸汽后,开终冷塔及洗苯塔联通门,在12#阀前放散处和2#阀前进行放散。分析合格后关粗苯院2#B阀门,在短接处加盲板,断开Ⅲ#伸缩节。 3、置换入脱硫塔煤气管线,由粗苯塔7#阀后的∮57蒸汽阀引入蒸汽,在入脱硫塔前放散,放散合格后开8#阀,排净1#、2#脱硫塔溶液,吹扫脱硫塔。 5、出脱硫煤气管线由脱硫新配的蒸汽管线引入蒸汽,开20#阀、21#阀,分别在2#脱硫塔出口塔顶放散处和10#阀前放散处进行放散。 6、脱硫塔置换采取先用蒸汽吹扫,后用轴流风机置换的措施。 7、煤气系统流程图(附后)。 六、煤气系统隔离 1、1#阀至硫铵的荒煤气管道置换合格后,通知维修人员拆Ⅰ#伸缩节,拆硫铵堵板。

脱硫吸收塔拆除方案

-、工程概况__________________________ 2 _____ 二、编制依据及.............. 2 ........ 三、机具... ... .... .. 2 ___ __ 四、人力资源 __________________________ 2 _____ 五、进度安排 3 _____ 六、拆除顺序 3 _____ 七、安全文明施工注意事项____________________ 3 八、人员素质要求 _________________________ 5- 九、 ______________________________________ 危险辩识与风险评价 5 一 十、吊车参数表 吸收塔拆除施工方案 一、工程简况

现有脱硫系统,为石膏湿法烟气脱硫技术。塔高约为37.50M,直径约为12.20M; —台顶接式搅拌器,除雾器,分布器,上下层平台等设施;采用衬磷防腐;净烟气接口采用顶接式布置。此次改造工程将现有吸收塔拆除保留底板并进行修复后新安装喷淋塔。 二、编制依据及构造要求 1、《山东省建设工程安全管理文件资料汇编》; 2、《现有吸收塔装配图》; 3、《起重作业规范》 4、脚手架搭设规范2011 JGJ130-2011 三、机具: 四、人力资源: 1 .拆除人员按照双岗(两班)配置

2.拆除人员组织机构

五、进度安排: 六、主要拆除工序: (一)、施工作业流程 工器具准备、办理工作票-内部排浆-塔体附属设备拆除-塔顶盖拆除T塔内部件拆 除—塔体拆除—底部渣浆清理 (二)、施工拆除前工作:排浆 #6脱硫机组停运之后,启动两台石膏排浆泵,将浆液排送至事故浆液箱,然后启动事故浆液泵,将浆液排至灰渣前池。 待事故浆液泵起跳之后(浆液容量低于事故浆液泵启动条件),开启本体排污门,将石膏排至地坑,启动地坑泵,将浆液排至事故浆液箱,启动事故浆液泵,将浆液排至 灰渣前池。整个流程需要20个小时左右,同时吸收塔出口搭设 脚手架,准备切割烟道用

生产运营部脱硫专工年中工作总结灰水脱硫

生产运营部脱硫专工年中工作总结 自2010年12月16日调入生产运营部脱硫专工岗位以来,我认真钻研业务,虚心学习,针对脱硫系统存在的设备缺陷多,运行调整不及时,脱硫参数经常超标等问题,在公司领导的正确领导和部门主任的指导下,以公司全年二氧化硫达标排放,不发生环境污染事故和环保处罚事件,脱硫系统能耗较上年有所降低,设备健康状况良好为目标,生产运营部灰水脱硫专业基本完成了上半年的各项工作任务,为2011年全面各项任务的完成打下了坚实的基础,现对上半年工作总结如下: 一、上半年的主要工作及成果: 1、2011年1月初通过半个月时间的突击设备治理、强化运行调整,确保了脱硫系统运行稳定,顺利通过国家环保部环保部“十一五”二氧化硫减排总量核查。 2、积极推进二期机组脱硝技改前期工作,可研报告顺利通过集团公司审查,目前#3炉低氮燃烧器改造已经开展,配套的环评、安评也在积极推进。 3、通过加强脱硫上料系统设备消缺和配置脱硫上料专

用铲车,优化脱硫石灰石验收、上料工作流程,上半年未发生因上料不及时或设备故障而造成料仓空仓或浆液不足的情况。 4、2011年3月20日至27日,山东分公司组成专家查评组对灰水脱硫专业进行了查评,依据《章丘公司扩大性安全性评价报告(环保专业)》,制定了整改方案,对存在的设备问题及安全隐患逐一进行了整改。 5、利用4月15日至29日一期两台机组全停的机会对一期脱硫系统进行了停机消缺,集中处理了一期脱硫系统大部分缺陷(一期吸收塔#2循环浆液泵内部衬胶更换、出口端节更换;一期吸收塔#4循环浆液泵减速机修复、出口端节更换;一期吸收塔内部断裂氧化风管更换,部分堵塞风管疏通;一期吸收塔四台搅拌器机封检修;一期吸收塔衬磷修复),极大改善了设备的健康状况。 6、4月5日利用#4机停机机会对#4脱硫进行了消缺,重点对除雾器进行了冲洗,对部分堵塞的喷嘴进行了疏通,对#4塔内氧化风管支架进行了焊补,更换了漏浆严重的#2搅拌器机封,对#3、4循泵入口端节进行了防磨处理,同时对GGH烟气漏点进行了焊补,使设备运行状况得到了改善,现场跑冒滴漏明显好转。 7、5月20号以后,#4脱硫在燃煤硫份较高情况下,二氧化硫排放参数经常超标,针对存在设备问题,5月29日,组织进行了#4脱硫停运抢修,#4吸收塔#1循环浆液泵更换

2020年脱硫年终总结年终工作总结

脱硫年终总结年终工作总结 最近发表了一篇名为《脱硫年终总结》的,感觉很有用处,看完如果觉得有帮助请记得(CTRL+D)本页。 篇一年终总结(烟气脱硫) 目录 一.希望项目总结 石灰储仓施工图绘制总结 脱硫塔施工图绘制总结 管道图绘制总结 二.甘肃白银项目总结 问题、反思总结 脱硫塔施工图纸绘制总结 三.青州弘润项目总结 管道图纸更新总结 脱硫运行联锁内容总结 现场知识点总结 四.淄博联昱项目总结 基础及支座设计总结 综合楼建筑设计总结 综合楼结构设计总结 五.石灰脱硫简单计算小结 六.年工作计划 图纸的规范化、标准化

总结设备常见问题、原因及处理方法 脱硫方案的设计工作 烟气脱硫基础的理论研究 土建结构(配筋)的计算及图纸绘制 脱硫电气系统 一.希望项目总结 石灰储仓施工图绘制 储仓下部锥体角度设计时不得超过6°,超过此值,将影响石灰石下落至给料机 储仓锥体最下端距地面留5m,用来安装插板阀、给料机储仓仓顶必须设计加强筋,不仅能承受人的重量,还有除尘器的重量 储仓仓顶的呼吸阀和除尘器基座用槽钢开孔制作,可以节约购买所需法兰费用 储仓护笼离地22mm,踏步宽7mm,间距3mm,固定支架间距15mm,护笼横筋间距8mm,护笼竖筋5根均匀分布,护栏加强间距4mm,护栏立柱间距1mm 脱硫塔施工图绘制 脱硫塔外接管道、接口及人口位臵和高度的确定一方面是根据平面图布臵、思想汇报专题泵及设备的位臵、管道走向来决定,同时另一方面是根据楼梯走向,平台位臵来确定接口,反过来接口也可以影响楼梯布臵,仔细比较对照,布局合理性和最少材料原则,找到接口和楼梯平台布臵的最佳选择定人孔门的数量和高度;考虑到人弯腰进入人孔的舒适性,人孔中心距塔内脚踏高度约6mm,除雾器顶和乳化装臵 上6mm布臵人孔,另外一个人孔是塔底的维修人孔,人孔中心距地面高度7mm 仪表接口尽量安装在距踏步竖直方向高1m位臵,便于安装和维护,低于2m的仪表设备接口不考虑楼梯布臵 在设计楼梯时楼梯末端不得伸出建筑物,不得已的情况下可以提高踏步高度,缩小踏步间距,规范规定踏步高度不应超过175mm,踏步间距宜3mm左右,不应小于26mm.脱硫塔顶部锥体上连烟囱下接脱硫塔作为受力不均匀处需做加强,同时加强顶部用槽钢做连接法兰

机组脱硫塔防腐修补施工方案

华电青岛发电有限公司 1号机组脱硫塔防腐修补施工方案审核: 审定: 批准: 作业项目:1号机组脱硫塔防腐修补施工 编制单位:河南省第一防腐保温有限公司 2017年9月

华电青岛发电有限公司 1号机组脱硫塔防腐修补施工方案 编制: 审核: 批准: 河南省第一防腐保温有限公司 2017年9月 一.工程概况

#1机组海水吸收塔和前置吸收塔(简称脱硫塔)在本次小修检查中发现局部玻璃鳞片气泡或冲刷脱落问题(面积:70㎡),需要对脱硫塔玻璃鳞片防腐进行了全面清理打磨修补,特制订#1机组脱硫塔防腐修补施工方案。 二.编制依据 1.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 2.《衬里钢壳设计技术规定》 HG/T20678-91 3.《玻璃鳞片衬里施工技术条件》 HG/T 264-2004 4.《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) —92 5.《施工现场临时用电安全技术规范》 GBJ46—88 6.《中国华电集团公司电力企业作业环境本质安全管理重点要求(2017版)》三.防腐施工方案 1.普通涂层结构玻璃鳞片施工流程 基体验收→表面净化→喷砂处理→涂刷或滚涂底涂一道→干燥→镘刮玻璃鳞片胶泥第一道→检查修补→镘刮玻璃鳞片胶泥第二道→检查修补→面层涂装→最终检查(电火花等)→验收 2.玻璃鳞片FRP增强涂层施工流程 基体验收→表面净化处理→喷砂处理→涂刷或喷涂底涂一道→干燥→镘刮玻璃鳞片胶泥第一道→检查修补→镘刮玻璃鳞片胶泥第二道→树脂衬玻纤布一层→干燥→树脂衬玻纤布→干燥→面层涂装→最终检查(电火花等)→验收3.耐磨玻璃鳞片涂层施工流程 基体验收→表面净化处理→喷砂处理→涂刷或喷涂底涂一道→干燥→镘刮 玻璃鳞片胶泥第一道→检查修补→镘刮玻璃鳞片胶泥第二道→树脂衬玻纤布

电厂脱硫吸收塔的改造方案

XX电厂吸收塔的改造方案 一、工程概况 1.1XXX烟气脱硫装置增容改造工程安装工程。本次脱硫改造对象为#1、#2机组配套的脱硫装置及公用系统。 1.2 原吸收塔为(16.5米*37.8)分两次截塔。一是从吸收塔浆池底部截塔加高4m,相应修改调整搅拌器、循环泵、安装门、液位计等各接口及吸收塔进出口烟道;二是从顶层喷淋层上方截塔加高2m,也就是在原塔标高27.5米处。本机组脱硫系统原增压风机已设置了增压风机旁路,改造后保留原增压风机旁路烟道和增压风机,只需根据要求拆除脱硫大旁路及旁路挡板门。 二、编制依据 1.1本次吸收塔改造增容招标文件以及设计图纸。 1.2 GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》 1.3 GB150-98《钢制压力容器》 1.4 DL/T869-2004《火力发电厂焊接技术规程》 1.5 DL/T5047-95《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇) 1.6 GBJ128-90《立式圆筒型钢制焊接油罐施工及验收规范》 1.7 SH3530-93《石油化工立式圆筒型钢制储罐施工工艺标准》 1.8 JB4708-2000《钢制压力容器焊接工艺评定》 1.9 JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》 1.10 JB4735-97《压力容器无损检测》 1.11 吸收塔设备改造技术协议及规范书 1.12国电龙源FGD制作验收规范 1.13现场踏勘记录等 三、项目管理组织机构和人员配置 我公司对本工程非常重视,经领导班子研究,为了按期保质圆满完成本工程任务,由管理经验丰富的国家建造师 XXX、副经理XXX 组建现场项目部。

四、施工综合进度 4.1 工程里程碑进度 里程碑计划 工程项目完工时间 施工准备10天 浆液池部分改造15天 喷淋层改造25天包括交叉施工 移交防腐10天 其他工作完善20天 4.2 图纸交付进度(分项工程开工前20天应提供相应图纸,详见施工进度计划)

脱硫工作总结范文

竭诚为您提供优质文档/双击可除 脱硫工作总结范文 篇一:脱硫系统停工整改总结报告 脱硫系统停工整改总结报告 **工程南热脱硫系统改造项目部根据业主方、监理方的停工指令以及09月28日停工整改会议要求,立即成立停工整改领导小组,由项目经理亲自担任组长,站在全局的高度领导和指挥整改工作,工程由施工高峰状态全面转为停工整改状态,组织施工人员进行全方位、全角度、全员参与,全面展开,对施工现场进行不留死角、不留隐患、不惜余力的清理和整改,使施工区域面貌焕然一新,安全隐患及危险源得以整改,安全等级明显提高,具备复工条件,现将整改情况总结如下: 一、加强安全教育和宣讲。利用整改间隙,组织全部施工人员(含管理人员)站班,宣讲有关安全管理规定、安全事故事例,重点宣讲防火、防触电、防高空坠落、防跌倒、防碰伤等,并对现场当前的安全形式进行深刻的剖析,提出危险源辨识及控制措施,要求各施工班组做好交接班记录,

将上个班组的施工内容及时告知下个班组,做到工作不断档、交底不留空白,真正将安全管理落到实处。 二、加强工人的精神状态管理。出台上班期间饮酒的处罚措施,严禁饮酒工作,对有服药影响工作的工人进行换班倒息,避免发生意外。 三、加强现场安全文明清理。投入清理整改人力280人次,施工机械6个台班,重点将现场拆除的废料、保温材料、管道平台及时外 运,保证道路畅通,同时加强脚手架整改,将单跳板、探头板以及跳板固定不牢靠进行整改,消除安全隐患。 四、加强劳动防护用品检查。重点检查安全带、安全绳、安全帽等,将不合格的,破旧的、磨损的、断股的全部进行更换,安全带做为最后一道防线,绝不马虎凑合。 五、加强对工器具进行检查。重点查验起重设备、电动工具,起重设备资质、操作人员资质进行归档保存。不合格的电动工具清理出场,合格的张贴合格标志后方可使用,同时要求在使用过程中该戴护目镜的该带手套的一定要防护 到位。 六、加强氧气、乙炔、焊线整理。对现场管线凌乱部分进行整理,制作支架,进行架空悬挂处理,避免车压、人踩、火花溅落以及绊人等。 七、加强安全用电管理。对照明灯具、线缆、配电箱、

脱硫塔检修总结

脱硫塔检修总结 一、检修原因: (一)脱硫塔带水严重,严重腐蚀水平烟道及烟囱,存在生产安全隐患; (二)循环泵电流降低,喷头堵塞严重,脱硫效果降低,难以保证脱硫稳定达标运行; (三)脱硫塔塔体出现漏水问题,塔体存在运行安全隐患; 二、检修时间: 2014年6月12日7:30—6月22日9:30,共计约10天。 三、检修内容: (一)清理拆除两层除雾器并安装新的除雾器; (二)疏通清理并更换喷头; (三)对塔体内部防腐层脱落或磨损严重区域进行防腐防磨; (四)清理塔底积灰; 四、检修期间脱硫方案措施: (一)采购低硫煤; (二)投入炉内喷钙并低床温运行锅炉; 五、检修过程: 6月12日7:30烟道切换完毕,烟道切换初期,因脱硫塔烟道挡板漏烟,塔内温度高、气味太大,加之后来启动4#炉,无法进人,只能在塔外施工,进度极其缓慢,14日入塔烟道用篷布阻挡后,塔内气味减小,15日早晨入塔施工,16日上午塔内上层除雾器清理完毕,下午进行下层清理,18日早晨清理完下层除雾器,开始安装新除雾器,18日安装完成除雾器,19日开始清理喷淋层及喷头,21日上午清理完并修补完成喷淋系统及塔内防腐层脱落或磨

损严重处,21日清理塔底积灰并撤架子、封堵人孔门等,22日上午9:30烟气切换至脱硫塔运行; 六、出现问题原因: 此次脱硫塔检修时限超出预期,除雾器积灰严重,喷头堵塞严重,主要造成原因:一是脱硫塔防腐层脱落造成喷头堵塞,灰越积越多,造成脱硫效果降低;二是除雾器质量问题,上下两层除雾器均出现塌落问题;三是入塔烟尘浓度大,在上述两原因的基础上,脱硫塔除灰能力下降,烟尘大量积累在除雾器及喷淋管路上。 七、检修后情况: (一)脱硫塔后基本没有带水情况; (二)喷淋效果良好,脱硫效果上升,循环泵电流明显上升,变化情况如下: (三)塔内部分脱落或磨损严重的防腐层进行防腐防磨,可有效防止塔体漏水情况发生。 八、本次进修存在的问题: (一)对塔内情况预计不足; (二)烟道漏风封堵缓慢,造成施工延期; (三)因2#炉结焦及启动4#炉入塔配合施工人员力量不足,没有全天24小时推进进度;

脱硫改造方案

新力热电超低排放改造项目吸收塔施工方案 编制: 审核: 批准: 航天环境工程有限公司 二零一七年八月九日

目录 1、工程概况 (2) 2、主要执行标准 (3) 3、施工工艺程序及施工方法 (3) 4、焊接及检测 (5) 5、安全与环境卫生技术措施 (7) 6、文明施工技术要求 (9) 7、环境条件 (10) 8、消防管理 (10) 9、应急处置预案 (11) 1、工程概况 本次是对新力热电公司#6(130 t/h)和#7炉(130 t/h)烟气脱硫系统(氧化镁法)进行超低排放改造。原脱硫FGD采用两炉一塔脱硫工艺,采用MgO法工艺,脱硫塔喷淋层按3层设计,除雾器为2级平板式除雾器。脱硫塔形式为立式圆筒型逆流喷淋塔,脱硫塔内径,总高约32m。每个吸收塔配有3台循环泵,流量为850m3/h,扬程为:30m,循环管采用单元

制,每台循环泵对应一层喷淋层。现脱硫塔更换原3层喷淋层(包括支撑梁)、增加喷淋层及附属配套设备、烟气均流装置、塔内氧化风管改造,原除雾器全部更换新的一级管式除雾加两级屋脊式除雾器。脱硫进出口烟道改造。 2、主要执行标准 《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》DL/T5417-2009 《火电施工质量检验及评定标准》 《立式圆塔型钢制焊接油罐施工及验收规范》GBJ128-90 《钢制化工容器结构设计规定》HG20583-1998 《压力容器无损检测》JB4730-94 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-1999) 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 3、施工工艺程序及施工方法 施工工艺 吸收塔直径R=,塔高约30m,本次改造需在塔身层分段;在此基础上增加一段h=高的塔身,改造完成塔身高度提升至29m。 根据吸收塔周边位置及改造方式,我方本次改造采用地面预制分段正装的方式进行安装。经过现场测量,吊车站位距吸收塔中心30m;我单位先将塔顶与部分塔壁在处用气割割开;经现场图纸估算,切割段重量大约为15T。综合专业吊装公司意见,我单位使用150T汽车吊将切割好的塔顶吊至南侧空地,然后拆除塔内除雾器及其他附属设施,待处理好保温及内防后与改造段增加的塔壁组对,组对完成焊接完毕后,再使用150T吊车,将改造件与原塔壁进行组对。全部完成后进行塔内刮鳞,及塔内件安装; 烟道拆除与吸收塔拆除同时进行,烟道中心高度为,分为两段拆除,重量满足150T吊车吊装条件,同样使用150T吊车进行吊装拆除,烟道都为废弃段,拆除后后按业主指定地点存放。 施工技术措施

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