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窄搭接焊机调试报告

窄搭接焊机调试报告
窄搭接焊机调试报告

调试报告

一、设备概况

连退机组的焊机是引进日本TMEIC(东芝-三菱电气产业公司)的全自动窄搭接焊机。该焊机是通过滚压电阻缝焊也叫压薄滚焊,在连续退火线中将硅钢的带头和带尾进行连接。该滚压电阻缝焊是连接带钢头部和尾部的最有效方法之一,通过焊接电流和焊接材料电阻快速的加热,使搭接长度很短。

这个窄搭接焊机主要包括焊机本体,焊机电源(在焊机上),和控制部分,并且一般的过程如下所述:

●使用焊机夹送辊,使带头和带尾在焊机中停在剪切位。

●关闭入口和出口夹钳。

●通过PAD使带钢对中。

●使用双切剪切掉带钢头部和尾部。

●设定接搭长度(如果需要,增大搭接补偿)。

●抬起入口夹钳并推进入口夹钳(完成搭接)。

●焊接。

●打开入口和出口夹钳。

●生产线开始起车。

二、调试内容

●延迟报警的解决

●PC模式的运行

●前行带钢和后行带钢不同厚度之间的焊接测试

●十字调整精度校准

●杯突试验

●重焊模式的应用

●焊接中对焊缝厚度的要求

●焊接时间的测算

●过烧的过渡料与硅钢之间的焊接测试

●数据库的录入与修改

三、调试过程中出现的问题及解决措施

1.上通道焊接过程中出现M3108延迟报警现象主要包括以下几种情况

现象:带头不到位

剪子不下落

入口夹钳不前进和搭接

焊接时上电机轮不下落

入口2#PAD经常出现延迟

焊机入口活套起不来

原因:1.后行带钢穿带时,入口夹送辊延迟报警,厂家夹送辊出厂设置的速度

为30m/min,现为了适应生产需要将其速度改为22m/min,同时原来夹送

辊30m/min穿带所需的时间设置为15S,现在夹送辊速度为22m/min,

因此造成了延迟情况的发生。

2. 入口1#开卷机与1#转向夹送辊之间速度不同步,造成焊机夹送辊电机

电流过载,焊机入口活套起套起不来,引起延迟警报。

3.一级PLC发给焊机的信号时断时续,保持不住,造成了延迟报警。

解决办法:在电气程序内增加一个保持信号,同时将穿带所需的时间延长至20S,同时将入口1#开卷机与1#转向夹送辊之间速度调至同步。

2.焊机PC全自动模式的调试

现象:通过使生产线运行的过程中,观察发现一级给焊机发的信号,有丢失或者收不到的情况,导致焊接无法从一级数据库调用数据,无法实现全自动焊接。

原因:发现PLC有一个模块发现出现硬件问题需要更换。

解决办法:更换PLC模块,经过一系列的调试,PC模式运行正常,真正的实现了焊机的全自动运行。

3.焊机十字对中精度的调整。

现象:通过生产中,发现自动队中时前行带钢和后行带钢对中精度不够,经常有错牙现象发生,需手动剪切月牙弯,给生产中耽误了时间。

原因:以前在生产中,我们操作人员在使用焊机十字调整的时候仅用十字调整不使用PAD,造成前行和后行带钢在进行焊接的时候中心线不在一条直线上,因此造成了边部不齐错牙的现象发生。

解决办法:以后操作人员使用自动十字调整的时候一定要在选中PAD的情况下使用,方可对准。

4.重焊模式的应用

当焊接一次焊接不成功需使用重焊模式能为焊接节省更多的时间,但是在我们以前生产中当使用重焊模式的情况下,有时候重焊准备灯总失灵没有接

收到信号。

原因:重焊时需要刷新上次未焊接成功的数据。

解决办法:将夹送辊和PAD的USE/NO USE模式重新切换一下,问题解决。

四、焊机操作人员培训过程中提到的问题答疑

1.焊机温度曲线开始为什么温度高。

答:起始时焊机瞬间通过焊轮的电流比较高,造成打火现象。

2.焊机电流各个参数数据库数据录入及修改方法。

答:根据钢种等级对应的55个表格进行数据录入。

3.PC模式是否正常运行。

答:调试完毕,可以正常运行,实现焊机的全自动运行。

4.焊轮在线修磨完毕,校准时总出现下电极形状错误报警。

答:焊机在线修磨轮粘结过多的铜屑,或者焊轮粘结太多铁屑需要修磨。

5.消磁装置是否可以投入使用。

答:可以投入使用。

6.焊机吹扫和冷却水箱需要注意哪些,日常如何维护。

答:注意进水口压力和水箱压力保持一致,压力不均衡时,可以通过进水口压力

调节阀门进行调节。

7.下电极如何进行自动调整。

答:无法自动调整,只能手动进行调整。

8.一次完整的焊接时间如何计算。

答:从入口PAD伸出开始计算到入口出口夹钳全部打开为整个焊接时间。

9.过烧的过渡料与硅钢进行焊接时,根据过烧的程度,如何选择各个参数。答:根据过烧程度,比较软的带钢可以稍微增加一些搭接量,如果增加太大容易造成火花,适当进行增加,过烧不严重的可以采用正常电流。

10.十字调整的最大调整范围。

答:正负75毫米。

11.前后带钢十字调整相差多少可以不用剪切月牙弯

答:3毫米。

12.十字调整不够精确,自动对中时有不齐的现象。

答:十字调整配合PAD使用可以更加精确,精确度已经进行调整,已经精确。

13.焊接温度上下限如何调整

答:根据焊接的实际情况进行自行调整。

14.联动停止按钮的作用

答:中断操作,起到使焊机全自动信号暂停的作用。

15.重新焊接模式使用时,焊机突然失灵,如何解决

入口PAD与入口夹送辊进行重新投入使用或者不使用。

五、焊机操作优化方面未解决问题

1.重新焊接时,焊机入口活套和出口活套套量堆置在焊机焊接位置,延长了操

作时间。

2.带涂层的过渡料与硅钢之间的焊接测试以及不同厚度带钢之间的焊接测试

3.焊机准备灯忘记按了,带头带尾混乱该如何补救。

4.带尾偶尔甩尾甩过头而且伴随着高速甩尾。

5.焊机入口活套偶尔出现自动送带头信号不停止,入口活套一直起套。

以上未解决问题以后由中冶南方联系下次调试解决。

六、实际生产中注意事项

(1)在实际生产中,如轧机来料表面轧制油乳化液附着严重和炉内运行多次过烧严重的过渡料,可以适当增加搭接量和补偿量,增加焊接电流,以便获得更良好的焊接质量。

(2)尽量使用全自动焊接模式,通过两段光栅的定位能使带头带尾的定位更加准确,从而使后面的程序更加顺利运行。

(3)在带尾到焊机自动时候,尽量使用带夹送辊模式,以保证带钢能够在机组中心线上运行,在使用自动对中一定要投入PAD同时使用方可更加精确。(4)当焊接过程中带头与带尾的中心线偏差太大,焊机调整到极限位置,可以将自动横向调整改为手动方可继续调整,此时如果不可以,只有进入重新焊接模

式进行重新调整,避免由于带钢偏差太大焊接在后续运行中刮断造成断带停车事故。

(5)定期擦拭带钢十字调整的光栅及PAD的光栅(焊机入口、出口)。

(6)焊机冷却水箱定期进行检查,观察里面冷却水循环系统是否正常运行,进水口和出水口是否有水循环。

(7)巡检时注意观察焊机液压系统液压油是否有。

(8)焊机上下电极轮定期进行修磨,发现表面附着物太多,时间紧迫的情况下采用在线修磨模式,时间允许可以离线修磨,如果发现修磨完毕校准时总是出现报警,此时联系维护人员对在线修磨轮进行清理。

(9)注意检查焊缝,尽量采用剪切月牙弯的方法来检查焊缝,通过多次弯折,焊缝在交变载荷的作用下断裂之后看断裂面的情况来判断焊缝质量的好坏,尽量避免用锤子锤击的方式来检查焊缝,由于每个人的力气大小不同,一个人每次使用的力量也不同,对于焊缝的质量检查还是不能够完全精准。宽度不同的剪切月牙弯,前行带钢宽度比后行带钢宽度大或者相差在3毫米内在时间紧迫的情况下可以不剪切月牙弯。

(10)应用PC模式时,应确认从二级调用的数据是否正确,待确认准确无误了方可进行焊接。

七、对焊缝的质量、厚度要求及焊接个参数的设定。

(1)焊接完的厚度

t0:所要焊接材料的厚度(*1)

注意:

在不同厚度的组合中,较厚带钢的厚度使用“t0”。

(2)焊接区域的强度

焊接区域在焊机线上要经过了点球冲试验,并且依据它的裂纹来判断

强度。

裂纹沿直线走或者在回火区内—可接受

裂纹和焊线接线垂直-可接受

裂纹在焊接线上-不合格

(3)带钢在进行焊接测试时,设定各个参数应在以下范围内进行设定

焊接电流 MAX=15.0(KA )

焊接速度 MAX=15.0(m/min )

焊接压力 MAX=10.0(KN )

碾压压力 MAX=2

搭接长度+搭接补偿量 ≤2.0(㎜)

搭接公差:0到2.0毫米(均匀的)

搭接补偿:0到1.0毫米(均匀的)

八、过渡料(正常料、过烧料)与硅钢料焊接测试结果

焊缝质量参照下图:

(1)50W800与DC01

(2)50W800与中等程度过烧的DC01

调试试用期工作总结(精选多篇)

调试试用期工作总结(精选多篇) 第一篇:调试工作总结调试工作汇报 内蒙古国电能源投资有限公司,在二连浩特开发建设了33台单机容量为1500kw的风机,装机容量为49.5mw。在本公司项目部的积极努力下,风场顺利进入调试阶段。 人员配备到位,调试工作得到了公司的高度重视。调试人员进行了明确的分工,责任到位,做好危险点分析和作业中可能出现的严重危及到人生,设备安全的预防控制措施,确保调试工作安全稳步进行。 现将调试工作以来的情况如下; 1.目前主变常规试验、35kv开关及pt,ct试验、35kv系统耐压,20kv侧pt、ct试验、开关试验,箱变常规试验及电缆内压已全部完成 2.厂家说明书和设计院图纸进行装置校验,然后进行开关远方及就地分合(及回路传动),及二次校线工作。将全场所有保护信号上传到主控室。 3.站所有远传信号上传到中调、区调和对侧玉龙站做对调传动试验已全部完成。 调试工作已全部完成,且所有设备已投入运行。 部门:调试日期:2020.7.20 第二篇:调试总结调试总结来到海南昌江项目部电气队已经有50多天了,我有幸加入到调试队。听师傅们说:

“调试现在改新模式了,我们是 第一批加入进来的,机会真是千载难逢,要我们务必抓住这次机会!”听后我激动异常,暗暗下决心机会是留给有准备的人的,现在机会就放在我面前,我若不抓住,岂不是白白浪费?所以,努力与学习以及实践与理论都将为此而进行。 调试是一门技术活,彭师傅说过:“干调试要多问,多看,少动手。”说实话,刚听到这我就想“不是应该多动手吗?这样才能更加的熟练技能。”后来,我明白了“少动手”的意思是不要乱动、乱摸,调试不仅危险高压电,而且一旦产生事故十分严重,那些仪器仪表十分昂贵。一定要熟悉弄懂后才按规定操作,这也就要坐到前面说的“多问、多看。” 最近我们干的活主要是环吊、门吊、半门吊,具体就是一些接线,打磨,放电缆、装网架等等。在此过程中我深深明白四个字:眼高手低。这也是在学校时,实习老师常常教导我们的“干活最容易犯的是眼高手低,一个很简单的活看起来很容易,一旦动手,你就发现不是那么回事。”现在回想起来,才明白老师的淳淳教导。就在前几天,郭师傅跟牛师傅交给我一个任务,让我协助焊工把角钢焊上,再把网架固定在上面,结果我没把角钢扶正,导致角钢向两边偏了整整5cm。事后,牛 师傅严厉的批评了我,我无言以对,默默的思索自己错在了什么地方。最后,我用磨光机把角钢切下来,重新再安装上去。就是这一次,我真正懂得了“眼高手低。”当然了,这段时间,我也发生了许多别的失误。例如:常常忘记一些该办的要紧事、有些方面操作不当以及把螺丝弄丢等等。这些都不一一列举了。总之,干这些活,我明白了许多,也成熟了许多,我会尽自己的努力做好自己的工作。 这两个星期也感觉挺忙的,周一周三延点、周二周四培训、

搭接焊机及其控制

唐钢2#镀锌窄搭接焊机焊接工艺简介 摘要介绍了唐钢冷轧厂热镀锌机组克莱希姆窄搭接电阻焊机的焊接原理、工艺参数,着重工艺控制。 关键词搭接焊机 在唐钢冷轧薄板厂连续热镀锌(CGL)作业线中,选用克莱希姆半自动窄搭接电阻焊机。该焊机焊接工艺先进,焊缝质量可靠,能够满足镀锌生产要求。 1 搭接焊机的焊接原理 窄搭接电阻焊机的焊接原理是将两块材料(带钢)搭接,通以适当电流,在材料自身的电阻、材料间及材料与电极间接触部分的集中电阻上产生热量,最终熔化而焊接起来。根据焦耳定律,焊接接头产生的热量用公式(1)表示如下: 电源电气系统 Q=0.24I2Rt=0.24UIt (1) 式中Q为热量;I为电流;R为焊接区电阻;U为电极间电压;t为通电时间。 从式中看出,发热量与焊接电流、通电时间及自身电阻有关,当对某种材质、规格的带钢进行焊接时,通过控制电流、通电时间(t=l/V,当焊接断面长度为一定时,通过改变焊接速度V来控制通电时间)及焊轮焊接压力,就可以将带头、带尾很好地焊接在一起。 2 焊接工艺及设备功能

2.1 焊接工艺概述 焊接简单工艺流程如下: 焊机准备就绪→带尾定位、停止,消除张力(由线上完成)→焊机出口夹钳夹 住带尾→带头定位、停止,消除张力(由线上完成)→2#对中夹板夹住带头→入口段形成活套→1#和2#对中动作→焊机入口夹钳夹住带头→带钢头尾剪切,冲孔→带钢头尾搭接→进行焊接,焊缝光整→焊机复位→焊接周期完成。

2.2 设备特点及功能说明 焊机各机械设备布置如图1所示,主要由入口活套台、基础框架及焊接移动车架3部分组成。 图1 QMH13搭接焊机 1—入口活套辊;2—转向辊;3—1#对中单元;4—入口支承辊;5—2#对中单元;6—入口夹紧单元;7—搭接台;8—焊接移动车架;9—上、下焊轮;10—出口夹紧单元;11—倾斜台; 12—出口支承辊 2.2.1 入口活套台 通过它使带钢在焊机入口侧形成小活套,保证带钢能自由对中及头尾搭接。 2.2.2 支承辊 焊机入、出侧均有支承辊,支承带钢,保护焊接台免受带钢磨损。 2.2.3 带钢对中设备 1#和2#对中设备安装于焊机入侧,完成带头对中。焊机出侧未设置对中装置,焊接时,头尾中心线不一致会影响焊缝质量。为了避免这一缺陷,搭接台被设计成可以横向移动,焊接时,可自动或手动调整头尾中心线。 2.2.4 倾斜台 搭接台主要作用是实现带钢头尾剪切及搭接。搭接台行走、横移及倾斜台行走靠伺服马达完成,倾斜台的倾斜靠液压缸缸推动,焊接台移动距离由位置控制器进行计算和自动调整。 2.2.5 焊接移动车架 焊接移动车架包括如下装置。 (1)高精度切断剪:剪切带钢头尾,保证断面平行,以便进行头尾搭接与焊接。 (2)冲孔装置:焊缝处冲孔(根据生产要求可不选择冲孔),以便机组进行焊缝跟踪。 (3)焊轮:带钢焊接时通过焊轮构成焊接回路,上下侧各一个。 (4)碾压轮:焊接后对焊缝进行光整,提高焊缝表面光洁度。

机电工程师年终工作总结范文

机电工程师年终工作总结范文 xxxx年是我在公司工作的第三年,在这三年里随着公司在不断的发展和壮大我 个人也从一个不知所谓的棱头青逐渐的变的成熟,从一个对平衡机毫无了解的门 外汉变成一个熟悉平衡机原理熟悉公司各种产品的专业技术人员,而且在对部门 的管理和与人沟通方面我也有了更深层次的认识,我深知我取得的这些进步和公 司领导的培养是分不开的。没有他们不厌其烦的教导和一次次的给予机会我不会 取得今天的进步,展望xx年是机遇和挑战并存的一年,我将团结在公司领导核心 周围,努力工作,艰苦奋斗,为公司向更高层次发展做出自己的贡献。 回首xxxx初,虽然在xx年公司取得了可喜的成果,但是公司领导并没有沾沾自喜,反而为xxxx年制定了更高的目标。我也在经过短暂的调整之后马上进入自己 的角色,当时按照领导的指示,我负责研发部管理和电气车间生产管理的工作。、 我首先指定的部门工作范畴细则,明确了整个部门的工作任务。又对每个部门的 成员在整个部门工作中所负责的范畴做了规定并已书面的形式发放到他们手中, 我制定了部门成员结构组成图,明确上下级的从属关系。我想在完成公司交给的 部门任务的同时建立一个有纪律,有向心力的团队更好的为公司服务是领导更希 望我能做到的。在xxxx年初我的部门人员发生了很大的变化,首先是李鑫的离职 按照公司领导的指示我迅速调整了部门的结构,将原来主要负责电气生产的董建 军接替李鑫的研发工作,将原来只参与电气生产的许建文安排在负责生产管理并 参与生产的位置,在我整理李鑫的工作备份时候,我发现一体机单片机程序不能 正常工作,我用其他方法找到李鑫要回了能用的程序,并完成当时李鑫负责的一 东项目, 4月份董建军离职,影响了第一台微电机自动平衡机部分编写,为了保 证设备参展,我连续加班,五一长假也不例外,最后实现了设备参展前有流畅动 作的目标。 这时公司领导也不断的给我提供新的技术人员来补充部门工作。在新的人员还不 能完全胜任的阶段,为了能完成生产任务,我经常是身兼多职,从电气图设计, 到指导和参与配电完成再有新plc程序和触摸屏程序编写,设备厂内调试都由我 一个人来完成。很多时候为了不耽误工程的进度我就利用自己的业余休息时间加 班加点。加班到很晚没有车我就自己花钱打车回家。重庆自动线项目,上海自动 打孔机项目,德惠大华自动机项目都是这个阶段的完成的。 我还努力培养新人,把许建文掉到研发办公室,指导他使用protel制图软件,制作电气原理图,在plc编程上,我也经常把思路告诉他让他动手编写程序,但是 由于我太急功尽力给他的压力太大,使得他承受不住压力提出辞职。在此事情上 人身上我重新认识了培养人才的方法和观点,要想炼出好钢,就应该找到好的材 料,不管在意志品质上还是道德修养上,选中人才后再努力培养才不能造成人力 和物力的浪费。在接下来的工作中我也是按照这样的思想去选材,后来公司输送

Miebach窄搭接焊机夹送辊定位控制的研究

Miebach窄搭接焊机夹送辊定位控制的研究 焊机在各大钢厂的冷轧薄板厂里的每条生产线都是不可或缺的设备,目前使用的焊机主要有窄搭接焊机,窄搭接焊机的焊接方式主要是通过其产生的电流作用到带钢上,由于带钢上存在电阻,电流作用到电阻上发热使带钢熔化,然后是带钢连接到一起。窄搭接焊机在冷轧厂的作用主要是将钢卷的带头和带尾焊接到一起,实现连续性生产。焊机的焊接过程主要分为焊机出口自动、焊机入口自动和焊机自动,焊機出口自动和入口自动是焊机焊接准备的重要过程,其目的主要是将带头和带尾定位到焊接位置,然后开始焊接,所以带头和带尾的定位是否标准决定焊接过程是否能够完成,本文主要研究的是带头和带尾的定位控制方式。 标签:焊机;夹送辊;定位 我们主要针对河北钢铁集团唐山钢铁股份有限公司第二冷轧厂镀锌生产线的Miebach窄搭接焊机的带头和带尾的定位进行了研究,本文主要对焊机的带头和带尾的定位装置的定位控制原理和定位装置控制流程进行了研究。 1 定位装置控制原理 Miebach窄搭接焊机的带头和带尾的定位是通过焊机夹送辊实现的,焊机分为出口部分、入口部分和焊机,焊机的夹送辊有两套,一套安装在出口部分,一套安装在入口部分,带头的定位通过入口夹送辊完成,带尾的定位通过出口夹送辊完成,夹送辊定位控制可以看出,夹送辊定位主要是通过增量编码器实现的,编码器通过联轴器连接到夹送辊上,编码器的控制端通过Prifibus总线连接到诊断适配器,然后诊断适配器通过Profibus总线连接到PLC,PLC又通过Profibus 总线连接到液压站的夹送辊控制阀,控制阀驱动安装在夹送辊上,同时两个定位光栅连接到PLC上,当夹送辊定位开始时,PLC输出信号作用到液压控制阀上,驱动夹送辊开始旋转,夹送辊旋转时带动增量编码器旋转,编码器旋转发出脉冲信号发送到PLC的编码器寄存器(为了避免编码器寄存器溢出,每次夹送辊打开时豆浆编码器寄存器设置为零),PLC通过定位计数程序计数,并将相应计数转换成相应的定位距离,以毫米作为计数单位,当达到定位距离设置时,液压控制阀停止驱动夹送辊旋转,定位停止。 2 定位装置控制流程 夹送辊装置分为上辊和下辊,本焊机夹送辊的下辊为驱动辊,起到传送作用,夹送辊的上辊为从动辊,同时上辊提供夹送辊压力,每次夹送辊定位时下辊开始旋转,上辊按设定的压力压在带钢上,使带钢实现传送。本文的定位装置控制流程分为两个部分,分别为带头定位和带尾定位过程。 2.1 帶头定位 带头定位主要指的是入口定位过程,其定位示意图,左侧示意图可以看出带

调试员工作总结

调试员工作总结 篇一:调试员工作总结 年终总结 从今年年初来到公司,到现在不知不觉已经到了年末,细细品味,发觉自己在不轻易间 成熟了许多,对待工作的态度和为人处世的方式也有所改变,也许这就是成长。非常感谢公 司能给我这样一个平台,让我在工作中不断学习,不断进步,慢慢的提升自身的素质和才能。 回首过去一年,公司陪伴我走过重要的一个阶段,使我实现的自己的梦想,翻开了自己人生 崭新的一页,在此我向公司尊敬的领导和亲爱的同事们表示衷心的感谢,正是有了你们的帮 助和关心才能使我在公司的发展上一个台阶。虽然XX 年是我收获最大的一年,但是自身的不足之处也暴露无疑: 1. 虽然年轻充满干劲,但是缺乏经验,在工作中容易走“弯路”,处理一些新问题上存 在着一些的欠缺。 2. 工作中不够细致,不够用心,在装置调试的过程中,不该出现的小错误经常见到。 3. 有很多东西都是第一次着手,在思想上唯唯诺诺,不敢大胆放手去做,总是考虑半天

不动手,浪费了不少时间。虽然来调试组时间不长,个人能力和工作经验也有待提高,在工作中欠缺工作经验,但 是有个良好的工作态度,必定可以积极的处理遇到的问题,虚心的请教别人,来弥补经验的 不足。有的时候工作怕麻烦,不肯静下心来认真的认真的去学习调试方法,致使在调试的过 程中感觉比较累,无从下手,容易犯一些小错误,这个是日后工作中一定要解决的问题,做 事再细致点,方便别人,严格自我。随着时间的推移,调试过的装置也渐渐的多了,也对它 们有了一定的认识,以后再遇到就不会存在心理负担。因此在今后的工作和生活中,除了积 极改正自身缺点克服弱点,还需要注重知识的积累,和经验的总结,并以高标准要求自己, 不断学习,才能使自己更快的成为一名经验丰富的技术人员。 XX年是充满期待的一年。作为部门中的一员有义务、有责任、有目标、有理想的去做 好工作,做好自己工作范围内的事情。加强学习和实践,继续提高个人水平。针对自己的岗 位,重点是把高压系列和通信系列的装置做熟悉,要做到什么样的装置该怎么调试,那些事

窄搭接焊机调试报告

调试报告 一、设备概况 连退机组的焊机是引进日本TMEIC(东芝-三菱电气产业公司)的全自动窄搭接焊机。该焊机是通过滚压电阻缝焊也叫压薄滚焊,在连续退火线中将硅钢的带头和带尾进行连接。该滚压电阻缝焊是连接带钢头部和尾部的最有效方法之一,通过焊接电流和焊接材料电阻快速的加热,使搭接长度很短。 这个窄搭接焊机主要包括焊机本体,焊机电源(在焊机上),和控制部分,并且一般的过程如下所述: ●使用焊机夹送辊,使带头和带尾在焊机中停在剪切位。 ●关闭入口和出口夹钳。 ●通过PAD使带钢对中。 ●使用双切剪切掉带钢头部和尾部。 ●设定接搭长度(如果需要,增大搭接补偿)。 ●抬起入口夹钳并推进入口夹钳(完成搭接)。 ●焊接。 ●打开入口和出口夹钳。 ●生产线开始起车。 二、调试内容 ●延迟报警的解决 ●PC模式的运行 ●前行带钢和后行带钢不同厚度之间的焊接测试 ●十字调整精度校准 ●杯突试验 ●重焊模式的应用 ●焊接中对焊缝厚度的要求 ●焊接时间的测算 ●过烧的过渡料与硅钢之间的焊接测试 ●数据库的录入与修改 三、调试过程中出现的问题及解决措施 1.上通道焊接过程中出现M3108延迟报警现象主要包括以下几种情况 现象:带头不到位 剪子不下落 入口夹钳不前进和搭接 焊接时上电机轮不下落 入口2#PAD经常出现延迟 焊机入口活套起不来 原因:1.后行带钢穿带时,入口夹送辊延迟报警,厂家夹送辊出厂设置的速度

为30m/min,现为了适应生产需要将其速度改为22m/min,同时原来夹送 辊30m/min穿带所需的时间设置为15S,现在夹送辊速度为22m/min, 因此造成了延迟情况的发生。 2. 入口1#开卷机与1#转向夹送辊之间速度不同步,造成焊机夹送辊电机 电流过载,焊机入口活套起套起不来,引起延迟警报。 3.一级PLC发给焊机的信号时断时续,保持不住,造成了延迟报警。 解决办法:在电气程序内增加一个保持信号,同时将穿带所需的时间延长至20S,同时将入口1#开卷机与1#转向夹送辊之间速度调至同步。 2.焊机PC全自动模式的调试 现象:通过使生产线运行的过程中,观察发现一级给焊机发的信号,有丢失或者收不到的情况,导致焊接无法从一级数据库调用数据,无法实现全自动焊接。 原因:发现PLC有一个模块发现出现硬件问题需要更换。 解决办法:更换PLC模块,经过一系列的调试,PC模式运行正常,真正的实现了焊机的全自动运行。 3.焊机十字对中精度的调整。 现象:通过生产中,发现自动队中时前行带钢和后行带钢对中精度不够,经常有错牙现象发生,需手动剪切月牙弯,给生产中耽误了时间。 原因:以前在生产中,我们操作人员在使用焊机十字调整的时候仅用十字调整不使用PAD,造成前行和后行带钢在进行焊接的时候中心线不在一条直线上,因此造成了边部不齐错牙的现象发生。 解决办法:以后操作人员使用自动十字调整的时候一定要在选中PAD的情况下使用,方可对准。 4.重焊模式的应用 当焊接一次焊接不成功需使用重焊模式能为焊接节省更多的时间,但是在我们以前生产中当使用重焊模式的情况下,有时候重焊准备灯总失灵没有接 收到信号。 原因:重焊时需要刷新上次未焊接成功的数据。 解决办法:将夹送辊和PAD的USE/NO USE模式重新切换一下,问题解决。 四、焊机操作人员培训过程中提到的问题答疑 1.焊机温度曲线开始为什么温度高。 答:起始时焊机瞬间通过焊轮的电流比较高,造成打火现象。 2.焊机电流各个参数数据库数据录入及修改方法。 答:根据钢种等级对应的55个表格进行数据录入。 3.PC模式是否正常运行。 答:调试完毕,可以正常运行,实现焊机的全自动运行。 4.焊轮在线修磨完毕,校准时总出现下电极形状错误报警。 答:焊机在线修磨轮粘结过多的铜屑,或者焊轮粘结太多铁屑需要修磨。 5.消磁装置是否可以投入使用。 答:可以投入使用。 6.焊机吹扫和冷却水箱需要注意哪些,日常如何维护。 答:注意进水口压力和水箱压力保持一致,压力不均衡时,可以通过进水口压力

Miebach搭接焊机及其控制

冶金自动化 METALLURGICAL INDUSTRY AUTOMATION 2000 Vol.24 No.1 P.39-42 Miebach搭接焊机及其控制 陈大华杨军 摘要介绍了攀钢冷轧厂热镀锌机组Miebach搭接电阻焊机的焊接原理、过程、工艺参数及控制系统,着重分析了焊接电流控制器、位置控制器在该焊机控制中的应用。 关键词Miebach 搭接焊机控制 Miebach roll seam welder and its control Chen Dahua Yang Jun ( Cold Strip Mill of Panzhihua Iron and Steel(Group)Co Panzhihua 617023) Abstract The welding principle, process, technology parameters and control system of Miebach roll seam welder for CGL in the Cold Strip Mill of Panzhihua Iron and Steel(Group)Co,especially the applications of welding current controller and position controller in welder control, are described. Key words Miebach; roll seam welder; control 在攀钢冷轧厂连续热镀锌(CGL)作业线中,选用德国米巴赫(Miebach)半自动窄搭接电阻焊机,型号为QMH13。该焊机焊接工艺先进,焊缝质量可靠,能够满足镀锌生产要求。 1 搭接焊机的焊接原理 窄搭接电阻焊机的焊接原理是将两块材料(带钢)搭接,通以适当电流,在材料自身的电阻、材料间及材料与电极间接触部分的集中电阻上产生热量,最终熔化而焊接起来。根据焦耳定律,焊接接头产生的热量用公式(1)表示如下: Q=0.24I2Rt=0.24UIt (1) 式中Q为热量;I为电流;R为焊接区电阻;U为电极间电压;t为通电时间。

工作总结-产品调试员个人工作总结 精品

产品调试员个人工作总结 产品调试员个人工作总结 2019年,我结束了学校生活,踏上了工作岗位,开始了新一轮不同于以往在学校的学习生涯。 这半年多以来,我在各领导及同事的帮助指导下,由一名初入社会没有任何经验的新人,成为了一名仍在不断摸索不断学习的技术员,而这半年多以来的学习使我无论是在敬业精神,思想境界,为人处事还是在业务素质,工作能力上都得到很大的提高,努力及时高效的完成领导赋予的工作任务,现将本人半年多以来的工作学习情况总结如下 1入职以来所做的工作 1图纸盖章签收 经由工程部和研发部派发下来新项目的图纸,我核对一下,盖章签收,作好记录,这样便于领导同事们的查找,修改。 项目是否对应好,图纸是否复印齐全,装订无误,这关系到接线安装人员能否对号准确安装接线,不返工。 每次复印我都会多复印一份,便于我们调试人员提前做好准备,用的哪种,需要调试哪些功能,思考下该怎样调试。 有时还会提前去接线区看看新来的接线同事有没有接错线,以免接完线,安装完后,不便于检查,电控里空间小了,板上线越来越多了,都不利于检查。 2调试出厂产品 经由车间工作人员安装接线完后,我们调试组便开始逐一检查产品各功能是否有效准确无误,还思考该用什么样的方法调试产品更加准确周到,便捷。 做到每项功能的调试准确不误漏,大家一起讨论研究各调试产品的功能,性能,用法等等。 这项工作是否完美的完成关系到公司的效益荣誉,操作人员的生命安全。 从部门同事间的讨论中,尤其售后同事反馈回的各种很实际的现象中,我深刻体会到调试人员的重要性。 3汇报工作 经我们调试完产品写完书面调试报告,由质检部审查后,我们进行软件上的

电源调试工作总结

电源调试工作总结 非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不段的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,回首,我跨进公司这段时间里,这段时间对我来说很重要,可以说是我走过人生很重要的一个阶段,使我学到了很多工作经验,这些日子里领导和同事对我的支持与关爱,令我受用别致,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,在工作上,围绕中心工作,严以律己,较好的完成各项工作任务。 在工作态度上,能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进,始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟,勤勤恳恳,任劳任怨。在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人,老老实实做人,勤恳做事,简朴的生活,严格要求自己。 今后努力的方向:随公司各项制度的实行,可以预料我们的工作将更加繁重,要求也更高,需掌握的知识也更高更广。为此,我将更加勤奋的工作,刻苦的学习,努力提高文化素质和各种工作技能,为公司做出应有的贡献。在这调试过程中,作为一个运营管理者,首先提高自身的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的形象。我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想管理好这项运营工作,除了熟悉业务外,首先要以身作则,这样才能保证设备安全运营。总之,这次TCN的调试,在领导的支持、帮助下,在工程技术专家、前辈的培养下,我在不同的工作岗位上取得了一定的成绩。成绩已成

为过去,我面临的是来自新世纪、新技术、新问题的挑战。面对挑战,我深深地认识到自己的不足,差距很大。我必须一如既往地努力学习、勤奋工作,不断地增长知识,提高能力,为企业的发展尽自己的力量。我自从进入本公司参加此项工作以来,一直从事一线电工工作,主要从以下几个方面来总结: 一、在工作中,坚持谦虚、踏实、勤奋的工作准则,积累了较丰富的实践经验,取得了一定的工作成绩,得到了同事、领导认可。在此期间,完成了全过程多类工业、民用项目电气工程安装、调试、系统启动运行等工作,编写了大量的调试运营表格、调试方案、系统试运行方案,对施工、安装过程中的技术管理、生产管理有了较全面、系统的了解,二、强化理论和业务学习,不断提高自身综合素质 我重视加强理论和业务学习,在工作中,坚持一边工作一边学习,不断提高自身综合素质水平。 1.认真学习相关理论和简单经验,有效快速的完成运营程序。 2.是认真学习工作业务,在学习方法上做到在重点中找重点,抓住重点,并结合自己在这些知识方面存在哪些不足之处,有针对性地进行学习,不断提高自己的办公室业务工作能力。 3.认真学习公司文件及专业技术程序文件等,结合自己工作实际,逐条应用。通过学习,进一步扎实专业知识和实际应用方法。 三、努力工作,安全生产 1、提高职工安全用电意识,增强职工责任心。 2、落实完善安全用电组织体系,健全安全管理规章制度。

本周工作总结范文

本周工作总结范文 总结一:本周工作总结范文 成为电器公司的售后服务的技术人员,以来,我努力 工作,完成了全年任何。现在对一年来的工作总结如下: 1、学好本专业的技术。无论从事什么样的工作,专业技术 永远是立足之本。作为售后技术这一块虽说不一定要求的 技术要跟研发人员的那么高,但是最基本的也要知道。起 码客户问起来你能够立马回答得出并帮助他们很好的解决 问题。一开始我老是说工资怎么那么低,不过现在想起来 也就释然了,就算是有一万块的月薪放在那里,你拿什么 来换。出来之前还满怀信心的,但是接触几次之后就发现 自己太稚嫩了,有时很想回去,但是想想又不甘心,我不 能灰溜溜的回去要有所得才行。所以很感悟,学好技术是 重中之重,先立足,在讲发展,可持续发展。打扎实基建,才能建得起高楼大夏。不过,这些工控自动化产品的技术 要想学好也不是那么的容易,很枯燥,涉及的很广泛,还 必须有一个对技术有欲望的心。特别是售后技术这块,不 只是只知道本产品的,还要了解它所应用在什么方面,是 什么机械,带动它的是什么系统等等。这些不可能一天能 够学的会的,要想大概的知道,必须要穿越一些不为人知 的黑暗,去学习、去工作、去摸索、去思考。我相信在这 领域里的人才想必也是经历一些不为人知的黑暗才有今

天的成就的吧。所以我什么都不是,我就是一草根,需要从新学习。 2、学会与人沟通。做我们这样子的工作,和人打交道是必不可少的事,有个良好的沟通能力可能会让你事半工倍。还有就是每次出差到现场作业时我都要有个心理准备,因为客户的心情不能确定,毕竟买了我们的产品出了故障对他造成一定的损失,随时会喷你一脸口水,所以抗压能力也要强。在这个时候只能小心谨慎的应付了,我一般只会说“请你放心,我会尽快帮你解决问题的”。还有出门在外,说话也要小心,尽量的从客户的心理出发,态度要好,绝对不能顶撞人家,人家可是我们的上帝。在与客户沟通时,对你从事的技术要求也是很高,一般在沟通时问的最多的也是技术性的问题;有时碰到一些不懂的技术问题就很纠结。如果是“嗯、啊、哦”的回答的话那就麻烦了;这样的问题最好就不要正面的去回答了,先从自己会的入手,尽量的转移到别的地方去,反正能帮他解决问题就可以了;要不然客户会对你的人产生怀疑的同时,也会对公司的形象造成损失,最要命的是他突然奔出一句来‘你到底会不会的’那样的话自尊心那就大受打击啦。所以在和人家沟通时要么不说在现场赶紧解决故障走人,要么就尽量的往自己知道的扯少跟人家在那里废话。 3、事前准备事后总结。在接到客户电话时,必须先了

连接方式:绑扎连接、机械连接、焊接。

1连接方式:绑扎连接、机械连接、焊接。 钢筋接头有三种连接方法:即绑扎搭接接头、焊接接头、机械连接接头。钢筋连接的原则:钢筋接头宜设置在受力较小处,同一根钢筋不宜设置2个以上接头,同一构件中的纵向受力钢筋接头宜相互错开。 ⑴直径大于12mm以上的钢筋,应优先采用焊接接头或机械连接接头。⑵轴心受拉和小偏心受拉构件的纵向受力钢筋;直径d>28的受拉钢筋、直径d>32的受压钢筋不得采用绑扎搭接接头。⑶直接承受动力荷载的构件,纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。 ⑶直接承受动力荷载的构件,纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。(一)钢筋绑扎 钢筋交叉点用铁丝扎牢;板和墙的钢筋网,除外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,保证受力钢筋位置不产生偏移;梁和柱的箍筋应与受力钢筋垂直设置,弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开设置。 受拉钢筋和受压钢筋接头 的搭接长度及接头位置符 合施工及验收规范的规定。

(二)钢筋焊接连接 1.对焊 利用对焊机使两段钢筋接触,通过低电压强电流,把电能转换为热能,钢筋加热到一定程度后,以轴向压力顶煅,两根钢筋焊接在一起。对焊成本低、质量好、工效高,适用于各种钢筋。对焊机对焊动画 2.电阻点焊 已除锈的钢筋交叉点置于点焊机两电极间,通电发热至一定温度后加压使焊点金属焊合。适用于钢筋骨架成型。点焊3.电弧焊 1 利用弧焊机在焊条与焊件之间产生高温电弧,使焊条和电弧燃烧范围内的焊件熔化,凝固后形成焊缝或接头。适用于钢筋的搭接接长、钢筋与钢板的焊接、装配式钢筋混凝土结构接头的焊接、钢筋骨架及各种钢结构的焊接等。 帮条焊、搭接焊、坡口(剖口)焊、窄间隙焊、熔槽帮条焊4.电渣压力焊 1 利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端部熔化,然后施加压力使钢筋焊合。图片

调试工作总结

宁东一期供水工程40万m3/日 净水厂调试工作总结 (运营管理部2007年6月) 宁东净水厂自2004年开工建设,2005年12月底具备了10万m3/d规模的原水直供能力,并开始向宁东基地供水。2006年11月底工程完工,具备了宁东水厂40万m3/d系统的调试条件。根据公司批准的“宁东水厂40万m3/d净配水工程试运行方案”,经过近5个月的辛勤努力,基本完成了各项调试任务,现将调试工作总结如下: 1 调试工作任务及工作安排 1.1 调试工作组织 为保障调试工作的顺利进行,成立了由公司领导负责的调试工作领导小组。现场的调试工作由运营管理部组织实施,公司相关部门配合,调度中心、水厂会同施工、监理单位及相关设备厂家进行调试工作。 1.2 调试工作目标及任务 1.2.1 设计性能测试、检验 (1)进行设备的性能测试,验证设备的各项性能指标是否达到设计性能,并进行运行检验,使其满足生产要求; (2)进行各工艺单元的运行检验,验证其工艺指标是否达到设计参数,是否满足生产要求; (3)进行加氯、加药系统的运行试验,提出满足现状生产条件下的加氯、加药系统运行方式及投加量; (4)进行各工艺系统联合运行试验,使各单元的出水水质满足设

计要求; (5)进行综合自动化系统的自动控制调试,确定各工艺单元的自动控制流程,按设计实现调度级自动控制。 1.2.2 生产管理工作准备 (1)在保证正常供水的前提下,调度中心、水厂人员积极参与到调试中来,通过调试使每个职工都能熟悉整个工艺流程,基本掌握各类设备的性能、操作,能够按生产要求完成整个系统的调度、运行工作; (2)研究、并初步提出满足生产要求的工作制度、运行、调度规程及运行工作记录; (3)通过调试,检验目前水厂的生产机构设置、人员配置、人员素质是否满足生产要求,提出满足目前生产要求的运行机构岗位设置、人员配置初步方案; (4)研究并初步确定化验室的工作职能,研究化验室指导生产的方法,水质监测、检验内容及化验室工作制度。 2 调试工作实施情况 根据公司确定的“宁东水厂40万m3/d净配水工程试运行方案”全部调试工作共分四个阶段,分述如下: 2.1 第一阶段:单体调试阶段 调试时间:2007年1月6日—2月10日; 调试项目: (1)各单元设备逐个进行了单体通电试验、电机的空载试验,阀门、闸门、启闭机等设备的动作试验。

单面搭接焊焊接指导书

单面搭接焊焊接作业指导书 一、施工准备 (一)作业条件 1、焊工必须持证上岗。 2、作业现场要有安全防护、防火、通风措施、防止发生触电、火灾、中毒及烧伤等事故。 3、电源采用380v。 4、正式焊接前,各个电焊工应对其在工程中准备进行电弧焊的主要规格的钢筋各焊3个模拟试件,做拉伸试验。经试验合格后,方可参加施工作业。 5、熟悉图纸,做好技术交底。 (二)材料及主要机具: 1、钢筋: ①钢筋的级别(HRB400)、直径必须符合设计要求,有出场证明书及复试报告单。 ②钢筋焊接施工前,应清除钢筋焊接部位和与电极接触的钢筋表面上的锈斑油污、杂物等,钢筋端部若有弯折、扭曲时,应予以矫正或切除。 2、焊条: ①焊条采用E50型焊条,焊条有出厂合格证。 ②焊条必须根据焊条说明书的要求烘干后才能使用。 ③药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷,并不得有肉眼看得出的偏心度。

④焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。(三)工器具 主要工器具有:电焊机、电缆、电焊钳、面罩等。 二、质量要求 单面搭接焊焊头外观质量要求 1、焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤。 2、接头区域不得有裂纹。 3、Ⅲ级钢的单面焊搭接长度要大于或等于10d。 4、搭接时,钢筋应预弯,以保证两钢筋的轴线在同一轴线上。 5、钢筋接头的焊缝厚度h应不小于0.3d,焊缝宽度b不小于0.7d。 三、工艺流程 检查设备→选择焊接参数→试焊、做模拟焊件→送试→确定焊接参数→施焊→清渣→质量检查 1、检查电源、焊机及工具。焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。 2、选择焊接参数。根据钢筋级别、直径、接头型式和焊接位置,选择适宜的焊条直径、焊接层数和焊接电流,保证焊缝与钢筋熔合良好。 3、试焊、做模拟试件。在每批钢筋正式焊接前,应焊接3个模拟试件做拉力试验,经试验合格后,方可按确定的焊接参数成批生产。 四、操作工艺 1、本工程使用Ⅲ级钢筋,采用单面搭接焊。 2、Ⅲ级钢的单面焊搭接长度要大于或等于10d。

电力调试公司年度工作总结.

电力调试公司年度工作总结 一、2010年主要工作总结 市场开发成效显著,夯实公司发展基础。一年来,我们把市场开发作为全年工作的重点,巩固与五大发电公司、东方电气等的合作关系,全面进军国内外电建市场,不断拓展发展领域。全年共签订发电集团电厂2330mw机组、甘肃发电厂2600mw#2机组、东方k厂2600mw机组、户县二电厂吹管技术服务、s厂运行手册编制、大唐韩城第二发电有限责任公司升压站改造、电厂2300mw机组工程2机组调试、国电电厂2600mw机组扩建、华能电厂1600mw机组扩建工程等调试合同9份。 在建工程顺利推进,品牌形象不断提升。现场员工以实际行动践行“品质成就未来”企业核心理念,做到服务理念追求真诚,服务内容追求规范,服务形象追求品牌,服务品质追求一流,全力打造电建调试的服务品牌。新疆市项目部针对该工程是循环流化床机组,设计变更多,新技术应用多,新疆冬季严寒大风施工难度大等特点,克服重重困难,以调试促安装、土建,理顺各阶段应具备条件,积极参与到设备单体调试当中去,以优质服务赢得了总包方的认可。神华神东电力发电厂2300mw机组工程是地区最大容量的循环流化床机组,同时也是哈尔滨锅炉厂首台自主知识产权锅炉,这台机组的调试结果关系着调试公司将来在神东电力的市场,他们坚持“今天的现场就是明天的市场”理念,在项目经理王俊洋的带领下,深入现场研究和分析每一个技术难题,认真消缺,确保按期移交生产投入营运。彬本文系工作帮手网整理发布,查看更多范文请百度搜索工作帮手网长矿区煤矸石资源综合利用2200mw发电工程,是东锅厂首台自主开发的200mw循环流化床锅炉,技术难度大,现场条件复杂,项目经理郭萌带领现场员工,在循环流化床机组甩负荷试验中实现了新突破,为调试公司在循环流化床调试方面积累了宝贵的经验。印尼南望电厂(2300mw)机组得到了印尼国家电力公司pln及相关单位的充分肯定、苏娜拉亚电厂首次进行了海水淡化制水。陕北洁能(洁净煤)电厂机组是陕西省最大的焦炉煤气发电项目,调试公司在焦炉煤气发电调试中实现新突破。截止目前,陕西蒲城发电厂技改工程(2330mw)1号机组、陕西彬长矿区煤矸石资源综合利用(2200mw)机组、神华神东电力发电厂2300mw循环流化床机组、神华新疆2300mw煤矸石热电厂、国电大武口热电有限公司2330mw机组1号机组、青铜峡铝业自备电厂2330mw机组1号机组、发电集团热电厂2330mw热电联产、中水集团发电有限责任公司一期(2660mw)工程2机组调试、神木洁能电厂250mw调试工程等9项工程,机组均通过了有关部门168(72+24)小时满负荷试运后的质量检验工作,已顺利移交生产投入营运。印尼南望电厂 (2300mw)燃煤发电机组调试工程、印尼苏娜拉亚(1600mw)燃煤发电机组调试工程、国电第二发电厂(2600mw)机组调试工程、balco(4330mw)机组调试工程等4项工程顺利推进,受到中外业主的高度评价。涌现出了李琳、陈念重、王俊洋、张波等一批“忠诚企业、服务业主、奉献精品、赢得市场”先进典型,使“电建”调试品牌的影响力不断得到提升。 以“依法治企年”活动为契机,不断提高经营管理水平。结合“依法治企年”活动和“小金库”专项治理工作,严格按照“三标一体”管理体系的要求,不断提高公司标准化管理水平。认真梳理完善相关管理和控制制度,对

搭接焊机及其控制

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 搭接焊机及其控制 搭接焊机及其控制唐钢 2#镀锌窄搭接焊机焊接工艺简介摘要介绍了唐钢冷轧厂热镀锌机组克莱希姆窄搭接电阻焊机的焊接原理、工艺参数,着重工艺控制。 关键词搭接焊机在唐钢冷轧薄板厂连续热镀锌(CGL)作业线中,选用克莱希姆半自动窄搭接电阻焊机。 该焊机焊接工艺先进,焊缝质量可靠,能够满足镀锌生产要求。 1 搭接焊机的焊接原理窄搭接电阻焊机的焊接原理是将两块材料(带钢)搭接,通以适当电流,在材料自身的电阻、材料间及材料与电极间接触部分的集中电阻上产生热量,最终熔化而焊接起来。 根据焦耳定律,焊接接头产生的热量用公式(1)表示如下: Q=0.24I2Rt=0.24UIt (1) 式中 Q 为热量;I 为电流;R 为焊接区电阻;U 为电极间电压;t 为通电时间。 从式中看出,发热量与焊接电流、通电时间及自身电阻有关,当对某种材质、规格的带钢进行焊接时,通过控制电流、通电时间(t=l/V,当焊接断面长度为一定时,通过改变焊接速度 V 来控制通电时间)及焊轮焊接压力,就可以将带头、带尾很好地焊接在一起。 电源电气系统 2 焊接工艺及设备功能 2.1 焊接工艺概述焊接简单工艺流程如下: 焊机准备就绪带尾定位、停止,消除张力(由线上完成)焊机 1 / 6

出口夹钳夹住带尾带头定位、停止,消除张力(由线上完成)2#对中夹板夹住带头入口段形成活套1#和 2#对中动作焊机入口夹钳夹住带头带钢头尾剪切,冲孔带钢头尾搭接进行焊接,焊缝光整焊机复位焊接周期完成。 2.2 设备特点及功能说明焊机各机械设备布置如图 1 所示,主要由入口活套台、基础框架及焊接移动车架 3 部分组成。 图 1 QMH13 搭接焊机 1入口活套辊;2转向辊;31#对中单元;4入口支承辊;52#对中单元;6入口夹紧单元;7搭接台;8焊接移动车架;9上、下焊轮;10出口夹紧单元;11倾斜台; 12出口支承辊 2.2.1 入口活套台通过它使带钢在焊机入口侧形成小活套,保证带钢能自由对中及头尾搭接。 2.2.2 支承辊焊机入、出侧均有支承辊,支承带钢,保护焊接台免受带钢磨损。 2.2.3 带钢对中设备 1#和 2#对中设备安装于焊机入侧,完成带头对中。 焊机出侧未设置对中装置,焊接时,头尾中心线不一致会影响焊缝质量。 为了避免这一缺陷,搭接台被设计成可以横向移动,焊接时,可自动或手动调整头尾中心线。 2.2.4 倾斜台搭接台主要作用是实现带钢头尾剪切及搭接。 搭接台行走、横移及倾斜台行走靠伺服马达完成,倾斜台的倾斜

电气调试个人年终总结

年终总结 从今年年初来到公司,到现在不知不觉已经到了年末,细细品味,发觉自己在不轻易间成熟了许多,对待工作的态度和为人处世的方式也有所改变,也许这就是成长。非常感谢公司能给我这样一个平台,让我在工作中不断学习,不断进步,慢慢的提升自身的素质和才能。回首过去一年,公司陪伴我走过重要的一个阶段,使我实现的自己的梦想,翻开了自己人生崭新的一页,在此我向公司尊敬的领导和亲爱的同事们表示衷心的感谢,正是有了你们的帮助和关心才能使我在公司的发展上一个台阶。 虽然2012年是我收获最大的一年,但是自身的不足之处也暴露无疑: 1.虽然年轻充满干劲,但是缺乏经验,在工作中容易走“弯路”,处理一些新问题上存在 着一些的欠缺。 2.工作中不够细致,不够用心,在装置调试的过程中,不该出现的小错误经常见到。 3.有很多东西都是第一次着手,在思想上唯唯诺诺,不敢大胆放手去做,总是考虑半天不 动手,浪费了不少时间。 虽然来调试组时间不长,个人能力和工作经验也有待提高,在工作中欠缺工作经验,但是有个良好的工作态度,必定可以积极的处理遇到的问题,虚心的请教别人,来弥补经验的不足。有的时候工作怕麻烦,不肯静下心来认真的认真的去学习调试方法,致使在调试的过程中感觉比较累,无从下手,容易犯一些小错误,这个是日后工作中一定要解决的问题,做事再细致点,方便别人,严格自我。随着时间的推移,调试过的装置也渐渐的多了,也对它们有了一定的认识,以后再遇到就不会存在心理负担。因此在今后的工作和生活中,除了积极改正自身缺点克服弱点,还需要注重知识的积累,和经验的总结,并以高标准要求自己,不断学习,才能使自己更快的成为一名经验丰富的技术人员。 2013年是充满期待的一年。作为部门中的一员有义务、有责任、有目标、有理想的去做好工作,做好自己工作范围内的事情。加强学习和实践,继续提高个人水平。针对自己的岗位,重点是把高压系列和通信系列的装置做熟悉,要做到什么样的装置该怎么调试,那些事容易出错都心中有数,对未涉及过的问题多请教,多实践。其次在工作中多用心,调试完的装置,都要细心检查,这是工作态度的转变,更是对自己的负责。再次,多注重知识的积累,没事多看书,多充实自己,多参与调试,争取对部门内的装置都有所接触、调试。最后,不管在哪里工作,做什么工作,态度和心态很重要,遇事把心放宽,才能更好的处理和解决面对的问题,从容的面对挑战,不断的去丰富充实自己,客观的面对自己的不足,才能更好的去改进和提高自己。 在这一年里,虽然辛苦,但是过的充实,虽然休息的少,可是学到的知识就多。我现在了解自己的个人能力和经验水平,也希望多得到锻炼,当然这期间自己也有很多不足,我也深刻认识到了这些缺点和弱点,我会在今后的工作中努力的去改正和克服它们,让自己进入佳境,为部门抗起一片小天地,也能为自己的将来有更好的发展而奋斗。

焊接操作工艺规范

一、目的 为了能更好的规范各种焊接操作,保证焊接质量。 二、适用范围 本规范适用于泰瑞公司焊接作业生产。 三、凸焊操作工艺规范 (一)、焊前准备: 1、检查设备 ①焊前接通焊机的水、气、电路,开启控制箱电源。操作者检查水、气、电管路有无异常现象。设备人员检查网络控制参数(网络电压:360-420V,气压:不小于0.4MPa,冷却水循环是否畅通良好,流量充足,并且焊机无漏气、漏水、漏电。) ②检查凸焊机,要求电极同轴并升降平稳、压力调节敏捷、程序控制正常、变压级数闸刀接触良好。 2、焊接工艺参数: ①凸焊工艺参数: ②凸焊螺母抗扭强度参数: 3、焊接工艺试片 每班生产前作工艺试片,检查试片凸焊质量并按要求记录(附表格),要选用与产品焊接时同规格、同牌号的螺母/螺栓和同厚度、同材料的试片作试验。 ①凸焊螺母试片检验方法 外观检查:要求无螺纹损伤、裂纹、允许有轻微飞溅和少量的金属挤出,但不影响螺栓的拧入。 螺栓试装法:选用与凸焊螺母相配的螺栓,要求不能借用任何工具,直接用手能将螺栓顺利拧入螺母孔内,则为合格;反之螺栓不能拧入或拧入困难,则为不合格。 编制 会签 编制部门标准化 标记处 数 更改文件号签字日期装焊技术科批准

强度试验法:将工件固定在工作台上,把扭力扳手上的专用套筒套在螺母上,用手扳动扭力扳手。如工件上螺母承受规定的扭力而不脱落,则为合格;如试片上螺母承受的扭力未达到要求或达到要求后脱落,则为不合格。应调整工艺参数,重新做试片,直到试片合格为止。 ②、承面凸焊螺栓试片检验方法: 产品强度试验:将自制带帽钢螺母拧在焊好的螺柱上,注意钢螺母与工件留一段距离,套筒放在带帽钢螺母上,(如下图所示)。用扭力扳手将钢螺母拧到规定扭矩;如螺栓没有松动且螺栓根部焊缝区域无明显变形、裂纹,则该螺栓焊接合格。如螺栓脱落、焊缝区域有明显裂纹或明显的凸起,则该螺栓焊接不合格。 (二) 螺母、承面螺栓凸焊的操作 1、对操作人员要求:操作者须经严格培训,合格后持证上岗。 2、清理焊件表面油污、锈蚀或其它脏物。各工位操作者全数检验,检验员抽检。 3、螺母凸焊的操作: 穿戴好手套、护袖、围裙、眼镜等劳保用品,在焊前检查都合格后,才能进行凸焊作业。两电极处在打开状态,把工件上的螺母孔对准下电极的定位销,落在下电极上并扶正工件;必须保证工件的螺母孔落到定位销的底部与下电极的支撑面贴合,而不能压在定位销的定位台阶上,影响工件螺母孔与凸焊螺母的同轴度。接着把凸焊螺母套在定位销上(螺母凸起部分朝向工件如下图所示),手迅速离开。踩下控制踏板,上电极在气缸的作用下,往下移动压在螺母上进行焊接。控制开关踩下后需保持几秒钟,直到凸焊螺母与工件之间火花一闪螺母上凸点被压溃,两件焊在一起为止,两电极自动打开。将焊好后的工件往上移,从定位销上取下,放到工件摆放架或储物箱里。在焊接过程中需注意安全,戴好防护器具。特别是在放螺母时,严禁踩控制踏板;应等螺母放好,手缩回后,才能踩控制踏板。 局部放大 上电极 工件 下电极下电极定位销上的凸台操作过程注意事项: ①工件上的螺母孔没落到定位销的底部,而是压在定位销的定位台阶上,容易导致螺母焊偏; ②工件与下电极的支撑面不贴合,螺母孔局部平面易变形; ③螺母套在定位销没落到位(螺母斜放,卡在定位销上),导致螺纹损坏及定位销易磨损。 承面凸焊螺栓的操作: 穿戴好手套、护袖、围裙、眼镜等劳保用品,在焊前检查都合格后,才能进行凸焊作业。两电极处在打开状态,把工件上的螺栓过孔对准下电极的螺栓过孔定位销,落在下电极上并扶正工件;必须保证工件的螺栓过孔周围型面与下电极的支撑面贴合,否则影响工件过孔与凸焊螺栓的同轴度。接着把承面螺栓通过工件上的螺栓过孔放入下电极的螺栓过孔定位销内。踩下控制踏板,上电极在气缸的作用下,往下移动压在螺栓承面端进行焊接。控制开关踩下后滞留片刻,直到凸焊螺栓与工件之间火花一闪螺栓上凸点被压溃,两件焊在一起为止。两电极自动打开。将焊好后的工件往上移,从定位销上取下,放到工件摆放架或储物箱上。在焊接过程中需注意安全,戴好防护器具。特别是在放螺栓时,严禁踩控制踏板;应等螺栓放好,手缩回后,才能踩控制踏板。 操作过程注意事项: ①工件上的螺栓过孔没与定位销过孔对齐,影响焊接螺栓与工件的同轴度; ②工件与下电极的支撑面不贴合,螺母孔局部平面易变形。 (三)凸焊产品的检验规范: 1、焊接过程中操作者全数自检,检验员对焊好的工件用目测的方法对螺母数量、焊接位置及用螺栓试装法和强度试验的方法对焊接质量进行抽检,并按附表要求进行记录。 2、产品出现焊接缺陷时:该工位暂停工作,提请维修人员检查焊机的各项参数,找出原因,进行故障排除。对同批工件进行全检,找出所有不合格品。对凸焊螺母不合格品用丝锥进行清丝;强度检验后,对有变形的焊接部位应进行钣金修复;对凸焊螺母、螺栓已脱落的工件应重新凸焊或CO2加焊。 四、点焊操作工艺规范: 编制 会签 编制部门标准化 标记处数更改文件号签字日期装焊技术科批准

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